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ABR+活性污泥法工艺在啤酒废水中的应用

2017-12-08左昌平

中国资源综合利用 2017年8期
关键词:悬浮物活性污泥水量

左昌平

(新疆联润环境工程有限公司,乌鲁木齐 830002)

ABR+活性污泥法工艺在啤酒废水中的应用

左昌平

(新疆联润环境工程有限公司,乌鲁木齐 830002)

啤酒企业在生产过程中会产生大量废水,水质、水量波动大,其中含有大量有机污染物,COD、BOD5、SS浓度较高,是一种处理难度较大的工业废水。本文以工程实例为依据,介绍了采用ABR+活性污泥法工艺处理啤酒废水的设计、调试经验。经过半年的运行,一个月的连续监测,进水COD为1 000~5 000 mg/L,处理水量为5 000 m3/d;出水COD小于80 mg/L,COD去除率为90%。结果表明,处理出水可以稳定达到啤酒废水排放一级标准。

啤酒废水;ABR;活性污泥

新疆某啤酒有限责任公司是集啤酒酿造、麦芽生产、饮料生产等行业为一体的现代化大型企业。在生产过程中产生的废水,水质、水量波动大,其中含有大量有机污染物,COD、BOD5、SS浓度较高,是处理难度较大的工业废水[1]。

1 水质与水量

废水水量:废水处理总量5 000 m3/d,208.4 m3/h。

废水水质:工程设计进水水质和排放标准如表1所示。出水水质要求达到《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)的一级排放标准。

表1 设计进水水质和排放标准

2 工艺选择

根据新疆某啤酒有限责任公司的生产情况,生产废水主要分为以下四类。

2.1 制麦过程中产生的洗麦水、浸麦水、发芽降温喷雾水

废水中包含多糖类(戊糖)、蔗糖、葡萄糖、果胶、矿物盐和外皮的蛋白化合物(纤维素及豆球朊)。废水为间歇排放,水量在总水量中所占比例较大,污染物浓度较高,COD为500~800 mg/L,其排放时会造成较大冲击。

2.2 糖化过程中产生的糖化、过滤洗涤水

废水中含有糖类、氨基酸等可溶性物质,也含有麦糟、不溶凝固物废渣等固体悬浮物,废水量在总水量中所占比例不大,但其排放量根据生产情况变化很大,间歇排放,其废水浓度很高,是啤酒废水的主要污染源,COD值高达2 000~4 000 mg/L。

2.3 发酵过程中产生的发酵罐洗涤、过滤洗涤水

废水主要有洗酵母水、洗槽水、冲洗水等,这些废水含有酵母、发酵液成分、冷凝固物、酒花树脂等物质,还含有许多表面活性物质和泡盖的组成物质,废水量在总水量中所占比例较大,每天的排放量和排放时间不定。其浓度变化也较大,COD为2 000~3 000 mg/L。

2.4 罐装过程中产生的洗瓶废水、杀菌机溢流水

啤酒包装过程产生的废水也是啤酒生产废水主要来源之一,废水量大,COD浓度为500~800 mg/L。洗瓶废水包括浸瓶水,这种废水COD值很低,废水略偏碱性;冲瓶水一般较洁净,其COD值在200 mg/L以下,pH为7~8。杀菌机溢流水含有啤酒、玻璃碎片(啤酒在槽内爆破所致)、瓶身外壁的杂质,pH小于7,属于热污染水,其COD值比较高。

③爱新觉罗·弘历:《自高桥易舟至天宁寺行馆即景杂咏》,王定安:《两淮盐法志》卷八《王制门》,第143页。

由上分析可以看出,废水中的污染物来源主要为浸麦、发酵、糖化、过滤和装酒洗瓶废水,废水大部分为间歇式排放,综合废水COD为1 500~5 000 mg/L,因此,废水排放具有流量、水质变化大,冲击负荷大的特点[2]。

本文采用ABR+好氧活性污泥工艺处理啤酒废水。工艺流程如图1所示。

图1 ABR+好氧活性污泥工艺处理啤酒废水的流程

3 工艺流程说明

3.1 预处理系统

麦壳等悬浮物大量进入废水站,不仅会造成堵塞,而且在腐化分解后会产生难于生物降解的物质[3],因此,隔渣非常重要。

3.1.1 各车间拦渣

对于麦芽车间大量的麦壳、糖化车间大量的麦糟等悬浮物,必须在车间排口进行初步拦截、回收,避免造成污水收集管网及后续污水处理站管网、设备的堵塞。

3.1.2 机械格栅

经初步拦渣处理后的废水进入废水处理站,但为避免前拦渣不够彻底,仍有较多稃壳及较小的悬浮物进入污水站,故在进水处设置机械细格栅拦渣。

3.2 预曝调节池

由于废水冲击负荷较大,因此为了保证后续处理设备的稳定运行,废水流入池内停留一定的时间后,要调节水质、水量,池内可以通入少量空气,这样可以有效避免悬浮物在池底大量沉积而产生臭气,同时可起到预水解作用。

3.3 生物处理系统

3.3.1 ABR反应池

该池内挂生物填料,并形成多段隔室,既确保了处理效果,同时又增强了系统抗冲击能力。该池具有很好的拦渣功能,第一格兼作初沉池,底部布置排泥管,沉淀格栅未拦截的残渣及不溶有机物,使其中绝大部分悬浮物在第一格被拦截,后续也有较好的隔渣作用,定期可以将污泥排入污泥池。该池水流为折流设计,能有效避免反应池内出现死角。

3.3.2 好氧反应池

厌氧处理是将大分子有机物断链,分解为很多小分子物质,经厌氧处理后的废水浓度虽大幅度降低,但污染物浓度仍不能达标。

3.3.3 二沉池

好氧出水中含有较多的活性污泥,好氧反应池出水自流入该池后经泥水分离,出水达标排放。池底的活性污泥通过污泥泵回流到好氧反应池,以维持好氧反应池微生物浓度,确保生物系统稳定运行,水质达标排放。剩余污泥则排入污泥浓缩池。

3.4 污泥处理系统

此系统为处理系统产生的剩余污泥的设施,使系统的剩余污泥得到有效处理,避免二次污染。其中包含污泥池处理与带式压滤机处理。

4 系统工艺单元参数

4.1 机械格栅

功能:拦截废水中较大的悬浮物,避免设备、管道的堵塞。

4.2 预曝调节池

设计参数:设计进水流量:208.4 m3/h;有效容积:830 m3;停留时间:4 h。

4.3 ABR反应池

设计参数:反应器容积负荷:3 kgCODcr/m3·d;有效容积:2 500 m3;停留时间:12 h;有效水深:5.0 m。

4.4 好氧反应池

设计参数:反应器容积负荷:1.5 kgCODcr/m3·d。有效容积:3 000 m3;停留时间:14.4 h;有效水深:5.0 m。

4.5 二沉池

功能:该池利用重力将废水中悬浮物分离出来,使出水达到较好的水质。

设计参数:表面负荷:1 m3/m2·h;有效面积:210 m2;有效容积:1 000 m3。

4.6 污泥池

功能:物化污泥和剩余活性污泥排入池内,送入污泥浓缩池。

设计参数:污泥量:400 m3/d(99%)有效容积:100 m3,调理剂投加量:5%。

4.7 格栅、脱水机房

主要工程内容:带式压滤机:带宽1.5 m,采用连续脱水方式,污泥进料由泵连续打入,通过压滤脱水,污泥自动排出,通过人工收集后外运。

4.8 鼓风机房

功能:为曝气池和调节池提供气源。

设计参数:设计总供气量:56 m3/min;供气压力:5 mH2O。

5 运行情况与结果

图2 ABR+好氧活性污泥工艺处理啤酒废水的系统运行情况

从图2可知,进水COD为1 079~3 072.52 mg/L,处理后出水COD<70 mg/L,COD去除率达到95%,处理效果好。随着运行时间的推移和ABR厌氧污泥的逐渐成熟,ABR厌氧的处理效率稳定在60%左右,为好氧池出水的稳定达标奠定了坚实的基础。

6 结论

(1)半年的运行表明,啤酒废水采用ABR+活性污泥法处理装置,处理后出水COD均在70 mg/L以下,运行稳定,达到了预期的处理要求,是可行的。(2)关于污泥处置、处理费用,ABR+活性污泥法是好氧工艺的20%或是水解工艺的35%;处理装置总体积是好氧工艺的45%,是水解工艺的55%;能源消耗是好氧工艺的10%;污泥脱水的药剂费用是好氧工艺的20%。(3)ABR+活性污泥法处理系统具有耐冲击负荷,易操作等优点。

1 朱月海.啤酒废水处理工艺及浅析[J].给水排水,1999,25(1):32-36.

2 王凯军.发醉工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,2000.

3 张自杰.环境工程手册(水污染防治卷)[M].北京:高等教育出版社,1996.

Application of ABR+ Activated Sludge Process in Brewery Wastewater

Zuo Changping
(Xinjiang Lianrun Environmental Engineering Co., Ltd., Urumqi 830002, China)

Beer enterprises in the production process will produce a lot of waste water, water quality, water fluctuations,which contains a large number of organic pollutants, COD, BOD5, SS concentration is higher, it is a more difficult to deal with industrial wastewater.Based on the engineering examples, this paper introduces the design and debugging experience of using ABR + activated sludge process to treat beer wastewater.After six months of operation, one month of continuous monitoring, the influent COD is 1 000~5 000 mg/L, the treated water is 5 000 m3/d; the effluent COD is less than 80 mg/L and the COD removal rate is 90%.The results show that the effluent can be stabilized to meet the first grade of beer wastewater discharge.

brewery wastewater; ABR; activated sludge

TS262.5 文献标识码:A 文章编号:1008-9500(2017)08-0029-03

2017-06-11

左昌平(1979-),男,重庆人,中级工程师,从事环境保护工程设计与管理工作。

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