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坑道钻机滑移装置结构设计与强度分析

2017-07-26赵雪锋

科技视界 2017年7期
关键词:强度分析钻机结构设计

赵雪锋

【摘 要】本文针对普通钻机无法调节机身空间位置的缺点,设计了一种全新的滑移装置,该滑移装置固连在钻机的给进装置上。滑移装置通过两根平移油缸可以调节钻机机身的空间位置,从而减小钻机运输尺寸或实现跨皮带工作状态,也可以调整机身位置使夹持器远离孔口从而便于安装孔口装置。安装有滑移装置的钻机相对于普通钻机,具有结构紧凑、操作简单以及维修方便等优点。

【关键词】钻机;滑移装置;结构设计;强度分析

0 概述

全液压坑道钻机是保证煤矿安全生产的关键设备之一,主要用于煤矿井下瓦斯抽(排)放孔、地质勘探孔、防突卸压孔及其他工程孔[1-2]施工。全液压坑道钻机分为普通分体钻机和履带式坑道钻机。由于履带式坑道钻机具有操作简单可靠、搬迁方便、自动化程度高[3]等优点,成为近年的研究热点,其主要由履带车体、主机、电机泵组、油箱组件等部分组成。主机是钻机的执行机构,用于调节钻机的开孔高度和钻孔倾角。给进装置是主机的重要组成部分,主要由:动力头、机身、夹持器组成,如图1所示。

在普通分体钻机中,给进装置未配备滑移装置,其机身空间位置无法自动调节。当夹持器距离孔口较近,而又需要安装孔口装置时,必须人工搬离钻机,使夹持器远离孔口才可进行,故普通钻机调整机身空间位置时,费时费力。针对这一情况,本文为履带式坑道钻机专门设计了一种滑移装置,该滑移装置固连在钻机的给进装置上。配备滑移装置的给进装置如图1所示。该滑移装置具有以下优点:

(1)自动调整钻机给进装置的空间位置,减小钻机运输状态尺寸;

(2)使钻机实现跨皮带工作状态;

(3)自动调整钻机夹持器与孔口的位置,使夹持器远离孔口,便于安装孔口装置[4];

(4)结构紧凑、自动化程度高、操作简单以及维修方便。

1 结构设计

图2所示为普通钻机所配备的机身,机身通过其下的两个抱瓦固定在机架上(机架略去)。此设计,结构简单,但机身位置不能自动调整。当需要跨皮带工作或者使夹持器远离孔口时,需人工搬移整个钻机,效率极其低下。

为解决普通钻机无法自动调整给进装置空间位置的缺点,本文为履带式坑道钻机设计了一种新型滑移装置,固连在机身上,如图3所示。该滑移装置由卡板、平移油缸、油缸座、机身挡板组成。通过该滑移装置,钻机可自动调整给进装置的空间位置,从而实现跨皮带工作或使夹持器远离孔口。

本文所指的履带式坑道钻机对最低开孔高度有硬性要求,在保证最低开孔高度的前提条件下,可适当增加给进装置的宽度。由此,平移油缸不能布置在给进装置下方,这样会使其最低开孔高度变高。故平移油缸应对称布置于给进装置两侧。为方便拆卸维修,平移油缸通过独立的油缸座用螺栓固连在机身上。在进行滑移装置结构设计时,也应综合考虑钻机胶管的使用问题。若将平移油缸缸筒固连在机身挡板上,将活塞杆固连在机身卡板上,当平移油缸动作时,连接在缸筒上的胶管会随机身的移动而运动,这既影响美观又会加剧胶管的磨损,减少了胶管的使用寿命。若将平移油缸缸筒固连在机身卡板上,而将活塞杆固连在机身挡板上,当平移油缸动作时,连接在缸筒上的胶管固定不动,这既保证钻机胶管整齐布置又减少了胶管的磨损。通过分析,第二个方案更具有合理性,故选用此结构。机身挡板可视作一个悬臂梁结构,其频繁承受平移油缸的作用力,机身挡板应保证在承受平移油缸最大作用力时不会发生永久变形。当机身挡板发生永久变形时,就会影响滑移装置功能的实现,故应对其进行强度分析。机身挡板作为滑移装置中最薄弱的环节,对其进行强度分析,可视为对滑移装置进行强度分析。当平移油缸达到最大行程时,机身挡板所承受的作用力最大,此时平移油缸工作压力为21MPa,机身挡板所承受最大作用力的计算公式为:

2 强度分析

对滑移装置进行强度分析时,考虑到使用有限元软件可将分析结果形象直观的表达出来,本文使用ANSYS对滑移装置进行强度分析。为便于分析,需将模型进行简化,将给进装置中无关紧要零件剔除后,将简化模型导入有限元软件。

在简化模型中,机架视为固定不动,对其施加固定约束;机身挡板受两个平移油缸的作用力,值为105kN,对其施加两个值为105kN的力。对简化模型进行网格划分,划分结果如图4所示。

网格划分完毕,对模型进行求解分析,应力图与位移图如图5、图6所示。

机身挡板材料为45钢,其屈服强度为345MPa,由图5、图6可看出,机身挡板所受最大应力为529MPa,大于45钢屈服强度;机身挡板最大变形为1.1mm,此变形为永久变形,并随时间逐渐变大,进而影响滑移装置功能的实现。因此,需要对滑移装置进行优化改进。从设计理念考虑,应优先考虑焊接筋板从而增加机身挡板的抗弯强度,而非增加机身挡板厚度。对滑移装置进行优化改进,增加筋板,并进行强度分析,其结果如图7、图8所示。

由图7可知,优化改进增加筋板后,机身挡板的抗弯强度明显增加,其最大应力约为263MPa,小于45钢的屈服强度。由图8可知,机身挡板最大变形量为0.3772mm,又因为机身挡板最大应力小于45钢屈服强度,故此变形为非永久变形。经过以上分析可知,在不增加机身挡板厚度的情况下,通过焊接筋板来提高滑移装置的强度是非常有效的。

3 结论

本文对钻机滑移装置进行了结构设计与强度分析,并对其进行了优化,得到如下结论:

(1)滑移装置使钻机能够自动调节给进装置的空间位置,使夹持器远离孔口便于安装孔口

装置,操作简单、维修方便;

(2)滑移装置的组成部分——机身挡板,初次设计不能满足滑移装置的强度要求,会发生永久变形,本文在不增加机身挡板厚度的情况下,通过增加筋板,明显提高了机身挡板的抗弯强度,使其满足使用要求。

【参考文献】

[1]李剑锋.综掘机载液压坑道钻机的研制与应用[J].凿岩机械气动工具,2011(3):38-39.

[2]张武,郭卫,路正雄 坑道鉆机机架结构设计与分析[J].煤矿机械,2015,36(7):205-207.

[3]蒲剑,陈航,肖玉清.煤矿用自动控制钻机的研制[J].煤炭技术,2015,34(5):269-271.

[4]杨威.用于瓦斯抽放钻场的液压钻机牵引移动装置[J].工矿自动化,2015,41(4),:109-111.

[责任编辑:张涛]

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