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单层单注工艺管柱的研发及应用

2017-07-18郭燕

中国设备工程 2017年13期
关键词:加厚抽油泵油杆

郭燕

(青海油田公司采油一厂,甘肃 敦煌 736202)

单层单注工艺管柱的研发及应用

郭燕

(青海油田公司采油一厂,甘肃 敦煌 736202)

单层单注工艺管柱属于油田分层注水工艺管柱之一,它的研发应用,有助于延长分注管柱使用寿命,减少注水管柱油管使用数量,提高各分注层段独立注水的精准性,满足细分层注水验封、测试、投捞和调配需要。

注水管柱;管柱蠕动;减少油管;精细注水

1 单层单注组合工具初次设计及工艺管柱应用

1.1 结构组成

喇叭口、抽油泵、悬挂器、下封隔器、偏心配水器、上封隔器、悬挂器、丢手接头、油管(见图1)。

图1 单层单注工艺管柱的结构图

1.2 工作原理

利用抽油泵泵筒及抽油泵柱塞表面配合精度高、渗漏量小的特点,实现封隔器座封;继续打压,抽油杆悬挂体销钉剪断,抽油杆柱塞落出抽油泵泵筒外进行泄压;投丢手钢球,打液压实现管柱丢手;抽油泵柱塞及丢手接头的丢手部分随丢手管柱起出井筒;注水管柱部分由悬挂器固定在设计卡封井段处。

1.3 工艺流程

喇叭口、抽油泵、悬挂器、下封隔器、偏心配水器、上封隔器、悬挂器、丢手接头、油管连接在一起下入井内设计位置,先进行洗井,彻底洗出井内污物;再根据井况及现场要求打压座封,座封后加压打掉抽油杆悬挂体销钉,抽油杆柱塞落出抽油泵泵筒外进行泄压;投丢手钢球,打液压实现管柱丢手;起出管柱丢手以上部分;安装井口,完成全部工艺过程。其中抽油杆通过悬挂器、封隔器、偏心配水器内中心管。丢手接头上部加喇叭口,保证投捞、测试、验封工具顺利通过。

1.4 现场应用

青海尕斯库勒油田N1-N21油藏跃341井进行单层单注工艺管柱分层注水试验。

(1)设计井下管柱组合。①管柱组合。第一段管柱组合:平式底堵+平式花管+平×外变扣+单流阀+外加厚油管+配水器+外加厚油管+悬挂器+封隔器+外加厚油管+配水器+外加厚油管+封隔器+悬挂器+丢手接头+外加厚油管+外加厚校深短节+外加厚油管+管挂+四补距。第二段管柱组合:喇叭口+抽油泵(固定法尔卸掉)+挂器+封隔器+外加厚油管短节+外加厚油管+配水器+外加厚油管+封隔器+悬挂器+丢手接头+外加厚油管+外加厚校深短节+外加厚油管+管挂+四补距。②杆柱组合。第二段抽油杆组合:抽油泵活塞+抽油杆+抽油杆短节。

(2)现场应用情况。①7月24日按照设计要求下第一段双封管柱,座封成功后,丢手成功。②7月25日按照设计要求下完第二段单层单注管柱后,座封成功,用350型三用车打压至26MPa反复丢手未成功,用700型水泥车分别打压30MPa、31MPa、32MPa,反复多次打压丢手无效,解封起出管柱。③7月25日起第二段管柱,活动解封,最高拉力300kN,悬重下降至160KN,解封成功。起至井口以下第十根管柱时拉力下降至140KN。起出φ73mm外加厚油管165根+φ73mm外加厚油管短节1根,起至丢手接头检查发现管柱丢手接头下部本体断,杆柱自上接头以下0.5米处本体断。④7月29日打捞:下φ95mm滑块捞矛及打捞管柱至1492.25m,加压60kN,反复打捞多次,上提悬重无明显变化,起出检查未捞获,滑块捞矛矛杆在下部0.42米处本体断。第二段单层单注工艺管柱丢手失败原因分析:固定抽油杆销钉未剪断,或抽油泵柱塞卡住,导致抽油泵柱塞未能从抽油泵筒内落下,无法实现丢手。

2 单层单注组合工具二次设计及工艺管柱应用

2.1 结构组成

底堵、花管、单流阀、偏心配水器、封隔器、悬挂器、偏心配水器、封隔器、偏心配水器、封隔器、悬挂器、丢手接头、油管。(见图2)

图2 单层单注工艺管柱的结构图

2.2 工作原理

打压封隔器座封后,投丢手钢球,打液压实现管柱丢手;丢手接头的丢手部分随丢开管柱起出井筒;注水管柱部分由悬挂器固定在设计卡封井段。

2.3 工艺流程

底堵、花管、单流阀、偏心配水器、封隔器、悬挂器、偏心配水器、封隔器、偏心配水器、封隔器、悬挂器、丢手接头,连接在一起下入井内设计位置,先进行洗井,彻底洗出井内污物;再根据井况及现场要求打压座封;投丢手钢球,打液压实现管柱丢手;起出管柱丢手以上部分;安装井口,完成全部工艺过程。

2.4 现场应用

青海尕斯库勒油田N1-N21油藏跃6621井进行单层单注优化后工艺管柱分层注水试验。

(1)设计井下管柱组合。平式底堵+平式花管+平×外变扣+单流阀+外加厚油管+配水器+外加厚油管+封隔器+悬挂器+外加厚油管+外加厚油管短节+配水器+外加厚油管+封隔器+外加厚油管+外加厚油管短节+外加厚油管短节+配水器+外加厚油管+封隔器+悬挂器+丢手接头(自制)+外加厚油管+外加厚油管短节+外加厚油管+外加厚油管短节+管挂+四补距。

(2)现场应用情况。①10月22日,按设计要求下分注管柱完井,用磁定位及自然伽玛曲线校深、校正卡封层段。②10月23日,用700型水泥车1部,清水25m³,反洗井,排量300-400/min,返出油水混合物,大排量洗井至进出口水质一致。从油管内分别打压5MPa、10MPa、15MPa、20MPa,分别稳压5min,压力不降,继续打压至25MPa,稳压30min,观察套管无溢流,座封合格。③10月23日,投φ57mm钢球,用700型水泥车1部,清水15m³,配合丢手,正打压10MPa,丢手成功。④10月24日,起出井内全部丢手管柱及KTJ-114丢手接头1只。根据观测,跃6621井正常注水,油压11MPa,泵压22 MPa,日注入量47 m³。

3 经济效益评价

跃6621井成功运用单层单注注水工艺管柱后,通过丢手接头丢手部分成功取出井筒的新油管共1465m,单根管每米单价100元,该井共节约工程费用14.65万元。按照采油厂一年水井完成分注、换封、转注、下顶封措施216井次计算,以单井1465m油管为均数,可节约工程费用3164.4万元。

4 结语

单层单注工艺管柱采用极少油管连接的工艺管柱形式,解决了注水工艺管柱因注水压力影响所产生的管柱形变、蠕动、封隔器密封失效等技术难题,又满足了细分层注水的测试、投捞、验封和调配工作的需要,还有效降低了工程费用。它的研发是分层注水工艺的一次创新,在分层注水工艺措施施工上具有较好推广应用前景。

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[2]孙焕志,郭世彬,金奇光,等.新型分层注水工具及配套技术[J] .油气田地面工程,2004(05):21-24.

[3]马来增,隋春艳,许翠娥.分层注水管柱的改进及应用[J].石油矿场机械,2001(01):14-16.

[4]刘世平,张光明.江汉油田高压分层注水管柱研究[N].石油天然气学报,2005(04):1-3.

[5]蓝钢华,李洪春,韩进,等.Φ101.6mm 井分层注水管柱的研制与应用[J].石油机械.2005(10):1-5

TE931

A

1671-0711(2017)07(上)-0139-02

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