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新景矿厚煤层托顶煤巷道支护技术优化及应用

2017-06-19许国胜

采矿与岩层控制工程学报 2017年3期
关键词:新景托板锚索

许国胜

(阳泉煤业(集团)有限责任公司 新景矿,山西 阳泉 045000)

新景矿厚煤层托顶煤巷道支护技术优化及应用

许国胜

(阳泉煤业(集团)有限责任公司 新景矿,山西 阳泉 045000)

针对阳煤集团新景矿15号煤层厚煤层托顶煤巷道支护难题,对井下原有支护和破坏情况进行调研与分析,提出原有巷道存在支护初期刚度低、支护参数不合理、支护构件力学性能差、施工工艺和机具落后等问题,在此基础上,从地质力学测试、支护前期试验、巷道支护材料、支护参数、施工工艺等环节进行系统优化与调整,在15号煤层15028工作面进风巷进行了井下工业试验。试验表明,通过对原有巷道支护技术进行优化后巷道支护效果明显改善,巷道变形量降低70%,支护成本降低30%,同时提高了巷道掘进效率,取得了良好的支护效果。

厚煤层;巷道支护优化;施工机具;护表面积;井下试验

Optimal and Application of Roadway Support with Extra Thick Coal Seam and Top Coal in Xinjing Coal Mine

巷道支护技术是煤矿开采中的关键技术,合理、安全、可靠的巷道支护技术是煤矿实现高产高效的必要前提[1-2]。巷道支护技术是一个系统工程和成套技术,包括:巷道围岩地质力学评估、锚杆支护设计、巷道支护材料、巷道施工工艺以及巷道矿压监测等多个环节[3-4],因此巷道支护技术优化应当从上述各个方面进行全面的优化和调整,才能保证巷道支护技术的科学性与合理性[5-6]。

本文以阳煤集团新景矿厚煤层托顶煤巷道支护为工程背景,针对原有巷道支护存在的问题,对原有巷道支护技术进行系统优化和调整[7],并进行井下试验与监测,显著提升巷道围岩稳定性,取得了良好的巷道支护效果。

1 工程背景

新景煤矿是阳煤集团公司下属主力矿井之一,生产能力达4.5Mt/a,开采煤层为石炭系3号煤层、8号煤层和15号煤层,围岩条件复杂,巷道类型繁多,一般采用锚网索+单体支柱复合支护方式。15号煤层平均厚度6.6m,巷道沿煤层底板掘进,巷道顶煤厚度达到3.6~5m,顶板一般采用全锚索进行支护,锚索直径17.8mm,长度7.2~8.2m,配套采用波纹钢带和铸钢锚索托板。巷帮采用直径20mm的麻花圆钢锚杆,锚杆排距0.8m。局部区域巷道变形较大,采用补强锚索加强支护,锚索直径21.6mm,配合采用槽钢或工字钢,部分巷道回采期间补强锚索直径达到28.6mm。巷道支护强度很高,但15号煤层托顶煤巷道支护效果不理想,部分巷道变形量很大,巷道矿压显现十分显著,锚杆锚索大量破断和失效,包括直径为28.6mm的强力锚索,巷道变形十分严重,80124工作面回风巷在回采阶段顶底板和两帮变形量超过2m,15021工作面回风巷属于托顶煤巷道,在二次动压影响下托顶煤下位巷道高度不足1m,巷道接近报废状态,巷道支护和维护难度大。

2 巷道变形破坏因素分析

针对新景矿15号煤层托顶煤巷道变形大,支护效果差,分析新景矿巷道支护技术状况,主要存在以下几方面问题。

(1)支护设计理念落后。原有巷道支护以被动支护为主,主要依据悬吊理论和工程经验,对高预应力强力支护技术认识不足,支护理念存在误区或者错误观念,认为将锚索巷道顶板悬吊在稳定的岩层上,锚索设计长度很大,部分锚索长度超10m,施工难度大,但效果一般。

(2)顶帮支护不合理。新景矿普遍存在顶板支护强度偏大,巷帮支护强度偏低的问题,部分巷道顶板采用全锚索进行支护,而巷帮仅采用圆钢锚杆进行支护,造成巷道两帮变形严重,引起了巷道底鼓和顶板变形。

(3)支护材料种类繁多,支护构件协调性差。新景矿巷道支护组合构件有:波纹钢带、W钢带、M钢带、槽钢和工字钢,托板包括:波纹托板、框式托板、水泥托板、平托板等,锚杆与托板,锚索索体、锚具及构件相互协调性差。

(4)支护系统预应力低,护表面积小,预应力扩散效果差。新景矿锚杆预紧力矩120N·m,锚索预紧力150kN,锚杆锚索预紧力偏低,由于支护构件护表面积小,与岩面呈线接触,预应力扩散效果差,没有形成高预应力承载结构。

(5)锚杆锚索高预紧力施工和检测机具落后,性能差,可靠性不足,无法施加高预应力,不能有效发挥锚杆锚索作用。

3 巷道支护技术优化

3.1 巷道围岩地质力学参数测试

采用地质力学原位快速测试系统,对15号煤层15028工作面巷道围岩地应力、围岩强度和围岩结构进行全方位测试。测试数据表明:15号煤层测试区域最大水平主应力16.95MPa,最小水平主应力8.69MPa,垂直主应力15.03MPa,最大水平主应力与最小水平主应力方向为北偏东80.8°,与试验巷道夹角为9.2°,水平应力方向与巷道掘进方向基本一致。

3.2 巷道支护前期试验与测试

新景矿15028工作面进风巷锚杆和锚索锚固性能测试试验结果如表1所示。试验结果表明,对于直径20mm,钢号500号,长度2.4m,采用1支Ck2340+Z2350双速锚固剂或1支Z2360树脂锚固剂,锚杆锚固力达到159kN,而矿方原有圆钢锚杆,锚固力在58~72kN之间。直径17.8mm,长度为6.2m的顶锚索,采用1支Ck2340+Z2380双速锚固剂,锚固力达到265kN。对于6.2m锚索通过采用端部增加搅拌头情况下,锚索锚固力试验结果未见显著提升。同时采用6.2m的锚索锚固力不低于8.2m的锚索锚固力,甚至略有增高。

表1 锚杆锚索锚固性能试验

3.3 巷道支护材料优化

新景矿通过支护材料优化,有效提升支护材料力学性能,改善锚杆锚索受力状态,提高支护系统的可靠性。原有锚索托板从铸钢结构(规格为240mm×200mm×85mm),优化为高强度可调心拱形锚索托板(规格为300mm×300mm×16mm),如图1所示。锚杆托板从框式托板(规格为350mm×120mm×40mm),优化为W钢护板(规格为280mm×450mm×4mm)配合高强度可调心拱形锚杆托板(规格为150mm×150mm×10mm),如图2所示。

图1 锚索构件及结构优化

图2 锚杆构件及结构优化

3.4 高预紧力施工和检测机具

高性能的巷道施工和检测机具是实现锚杆锚索高预应力的必要前提。通过配备高性能的巷道施工装备,如扭矩倍增器、锚杆拉拔器、大功率锚索张拉机具、大量程扭矩扳手等新型施工和检测工具,巷道施工工艺得到优化升级,锚杆预紧力矩达到400N·m,对应锚杆轴向预紧力约80kN,锚索预紧力可达250kN以上。

4 现场应用

4.1 巷道地质条件

试验地点选择新景矿15号煤层一采区15028工作面进风巷,15号煤层平均厚度为6.6m,巷道沿15号煤层底板布置,顶板由煤、石灰岩和泥岩组成。巷道顶煤厚3.3m,顶煤强度17.0MPa,煤层松软,破碎,裂隙发育,石灰岩厚2.6m,强度为111.9MPa,泥岩厚1.6m,强度34.5MPa。巷道埋深500~600m,断面为矩形,宽度5.2m,高度3.1m。

4.2 支护参数设计

巷道采用树脂加长预应力锚固支护。锚杆钢号500,直径20mm,长度2.4m。顶板采用W钢带与经纬网护表,顶锚杆排距900mm,间距950mm。巷帮采用W 护板与菱形金属网,每排3根锚杆,间距1100mm。锚杆预紧力矩设计400 N·m。锚索直径17.8mm,长度6.3m,树脂加长锚固。每排打2根锚索。锚索预紧力为250kN。锚杆支护布置如图3所示。

4.3 支护效果及反馈

根据优化后巷道支护设计进行井下施工后,巷道支护效果明显改善,巷道基本没有发生离层和破坏,W钢带和W钢护板紧贴煤壁,巷道围岩完整,稳定性较好,没有出现锚杆和锚索破断现象。矿压监测数据如图4所示,采用新方案后锚杆锚索受力十分稳定,巷道顶底板变形量最大仅61mm,两帮变形34mm,相比较原方案巷道变形量降低70%,支护成本降低30%,巷道掘进效率也明显提高。同时,在巷道掘进过程中,顶板断裂声音(煤炮声)频率明显减少,巷道支护效果如图5所示,取得较好的支护效果,矿方后续在类似条件的巷道进行了推广和应用。

图4 巷道表面位移观测曲线

图5 巷道支护效果

5 结 论

(1)新景矿通过提高锚杆强度(从Q235圆钢锚杆优化至500号螺纹钢锚杆),增加支护刚度(锚杆预紧力矩从150N·m增加至400N·m,锚索预紧力从150kN增加至250kN),从原有被动支护改变为强力主动支护,改善了巷道围岩应力状态,提升了巷道支护效果。

(2)针对新景矿原有巷道支护材料进行优化调整,推广应用新型支护材料,如:500号螺纹钢锚杆,拱形锚杆锚索托板,加箍锚索及W钢护板,提升支护材料力学性能和匹配性。

(3)针对阳煤集团新景矿15号煤层巷道支护难题,通过分析现有巷道支护存在的问题,从巷道围岩地质力学测试、支护前期试验与准备、巷道支护材料、支护参数、施工工艺等环节进行系统的优化与调整,巷道变形量降低70%,支护成本降低30%,取得良好的巷道支护效果。

[1]康红普,王金华.煤巷锚杆支护理论与成套技术[M].北京:煤炭工业出版社,2007.

[2]康红普,林 健,吴拥政,等.锚杆构件力学性能及匹配性[J].煤炭学报,2015,40(1):11-23.

[3]国家安全生产监督管理总局.MT/T 1104-2009.煤巷锚杆支护技术规范[S]. 2009.

[4]程 蓬,鞠文君.高强度锚杆尾部螺纹断裂受力分析[J].煤矿开采,2011,16(2):20-22,90.

[5]姜铁明.煤巷锚杆支护构件的作用机制及其在晋城矿区的应用研究[D].北京:中国矿业大学(北京),2008.

[6]康红普,王金华,林 健.煤矿巷道锚杆支护应用实例分析[J].岩石力学与工程学报,2010,29(4):649-664.

[7]王俊虎,程 蓬,张 剑,等.杜儿坪矿锚杆托板结构优化及推广应用[J].煤矿开采,2015,20(4):66-68.

[责任编辑:姜鹏飞]

2016-11-26

10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2017.03.015

许国胜(1964-),男,河北井陉人,工程师,副总经理,主要从事煤矿巷道支护管理与技术工作。

许国胜.新景矿厚煤层托顶煤巷道支护技术优化及应用[J].煤矿开采,2017,22(3):49-51.

TD353

B

1006-6225(2017)03-0049-03

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