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回收减压柴油提高轻油拔出率

2017-04-11郭宇清宁波国际投资咨询有限公司浙江宁波315207

化工管理 2017年5期
关键词:常压塔蜡油馏分

郭宇清(宁波国际投资咨询有限公司,浙江宁波 315207)

回收减压柴油提高轻油拔出率

郭宇清(宁波国际投资咨询有限公司,浙江宁波 315207)

我厂常减压装置是按加工国内胜利油设计,装置的常四线油、减一线、减二、减三线油是生产混合蜡油作为催化裂化装置原料,这蜡油中350℃前馏分含量为一般为4.0%~6.0%,为原油0.7%~1.6%(重)。

随着我厂生产的发展,原油加工量逐年提高,并越来越多地加工国外轻质原油,经常造成常压塔上段处于超负荷生产,这样难以进一步提高原油加工量;为完成加工量逐年增加的生产任务,就要提高装置处理量,造成常压塔长期超负荷运行,使常压塔分馏效果下降,造成常压塔部分柴油馏分不能全部拔出进入减压塔蜡油中。例如:装置在加工胜利与阿塔卡(印度尼西亚原油)混合油(前者与后者比为:3:1)7500吨/天时,常压塔上部负荷达到设计负荷133%,减压塔负荷仅72%。使得常压塔精馏效果下降,部分柴油组分进入减压塔,造成混合蜡油中350℃前馏分含量高达20%,蜡油中柴油组分占原油量的5.97%。所以回收减压蜡油中的柴油组分可提高装置柴油的收率。此外,据国外有关资料介绍,外国炼油厂开发利用常减压蒸馏的柴油资源已达到原油中370℃前馏分。而我国只利用到350℃前馏分。所以需要内部挖潜,更合理地利用原油资源,来提高经济效益。

1 改造内容

分析蜡油组分中的减一、减二、减三线油馏程,见表1。

表1 减一、减二、减三线蜡油馏程和原油350℃~370℃馏分含量

从表1发现,减一线油中350℃前馏分含量基本上都是超过50%,而减二、减三线油中350℃前馏分含量几乎都小于4.0%,故回收减压柴油重点是要回收减一线蜡油中350℃前馏分。由于减一线油与常二中回流油的馏分相对接近,且操作温度仅相差11℃左右,经过综合考虑,对减一线流程进行改造,将减一线油引入常压塔的常二中回流(即直接返回常压塔第21层塔盘),在常压塔中进行再次精馏。此挖潜改造项目在装置大检修时实施,在常压塔上部满负荷时投用。

2 投用后的标定

2.1 标定工况

原油品种:胜利油

生产方案:初顶,干点≯180℃;

常顶,干点≯204℃;

常一线,初馏点≮160℃;

常二线,不控制;

常三线,凝固点为8±4℃;

混合蜡油作催化原油(减一线去常二中)。

2.2 产品质量(见表2)

表2 产品质量

2.3 物料平衡对比(见表4)

表4 物料平衡对比

3 结语

从标定的数据可看出,将减一线油打入常压塔进行二次精馏,对常压部分操作和产品质量没有影响,并且提高了装置轻油收率约4.0%,使常三线柴油干点由以往的350℃左右,扩展到370℃,并明显降低了混合蜡油中的350℃前馏分含量,即通过内部挖潜,增加了常减压优质柴油的收率,取得了良好的经济效益。

郭宇清(1963-)性别:男民族:汉族职称:工程师,学历:大学本科,研究方向:作者长期从事炼油厂生产和技术管理,参与和主持多项技术改造,获得良好的经济效益。参与和负责多个化工项目的工程建设管理和监理,参与建设的化工项目都是按计划建成,开车一次成功,从而获得各方好评,在镇海炼化100万吨/年乙烯项目建设中,担任9标段总监,此项目获国家工程建设金质奖。

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