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汽轮机集装油箱切换阀故障分析与处理

2017-03-27陈坚

科技创新与应用 2017年7期
关键词:分析

陈坚

摘 要:东汽N600B-16.7/538/538汽轮机润滑油供油系统,集装油箱内的切换阀卡涩故障改造处理,为汽轮机组的安全稳定运行提供保障。

关键词:集装油箱;切换阀卡涩;分析

1 概述

汽轮发电机组是高速运转的大型机械,其支持轴承和推力轴承需要大量的油来润滑和冷却,因此汽轮机必须有供油系统用于保证上述装置的正常工作。

东汽N600B-16.7/538/538汽轮机润滑油供油系统中,常规设有两台100%板式冷油器,设计为一台运行,一台备用,根据汽轮发电机在设计冷却水温度(38℃)、面积余量为5%情况下的最大负荷设计,油路为并联,用了一个特殊的切换阀(集装在主油箱内)进行切换。采用切换阀作为两台板冷油器之间的切换设备,它具有操作简便,不会由于误动作,造成润滑油系统断油的特点。当运行着的冷油器结垢较严重,使冷油器出口油温偏高时,可以通过高速切换阀的切换位置,启动另一台冷油器,当冷油器的进、出口冷却水温超过设计值,而冷油器的出口油温超过最高允许温度时,还可通过高速切换阀的工作位置,使两台冷油器同时投运,满足系统供油要求。

切换阀由阀体、阀芯、压紧板手、手柄、密封架、止动块等零部件组成,切换阀的外型图(见图1),润滑油从切换阀下部入口进入,经冷油器冷却后,由切换阀上部出口进入轴承润滑油供油母管,阀芯所处的位置,决定了相应的冷油器投入状况,切换阀换向前,必须先将备用冷油器充满油,然后松动压紧板手柄,才能搬动手柄,进行切换操作,在切换阀内,密封架上设置了止动块,用以限制阀芯的转动,当手柄搬不动时,表明切换阀已处于切换后的正常位置,此时应压紧板手,使阀芯、手柄不得随意转动,当需要两台冷油器同时投入工作时,应将换向手柄搬到两面三刀极限位置的中间处,这样,润滑油可经阀芯分别进入两台冷油器。切换阀特性参数:

公称直径 250mm

工作压力 0.6MPa

最大工作温度 80℃

切换阀结构图(如图2)。

2 故障经过

2016年5月22日8:25分运行人员发现 #2机大机轴承润滑油入口油温达到45.5度(允许运行范围40-50℃),怀疑正在运行的2A板式冷却器冷却水流量不足换热效果差导致的油温升高,将板式冷却器冷却水出口阀全开,同时将2A大机冷油器冷却水出口管放水手动门、回水管路排空手动门打开,以此增大冷却水流量,增强板式冷却器的换热效果。11:45 #2机大机润滑油温涨至47.1度,启动备用的2A循泵进行双循环水泵运行,进一步增大板式冷却器的进出口冷却水流量,以期望油温上涨趋势得到遏制,与此同时准备投入备用冷油器,并列运行,进一步保证轴承润滑油温在额定范围内。

2016年5月22日15:00分运行人员开始进行冷油器的切换操作,(切换前1小时已开启A、B冷油器间的注油门进行注油充压),操作步骤为:(1)逆时针旋转压紧板手,松开压紧板手,同时将操作手轮垂直顶升至最高位置(提升阀芯),确认转动方向正确。(2)用阀门操作板钩把操作手轮旋转180度后,顺时针旋转压紧板手,压紧板手吃力紧固。操作期间主要观察测量阀芯有没有得到提升并旋转,观察A、B板式冷油器出口油温有无变化,在整个操作期间润滑油温无任何变化,经排除操作步骤无错误后一直重复上述切换动作,直至23时仍然未能完成冷油器的切换操作。

2016年5月23日9:00分,将切换阀密封架拆卸后检查,经检查发现切换阀与阀杆连接的空心圆柱销已被切断,切换阀阀芯不能提升,已无法进行切换。此后虽采取了多种冷却措施,但是还是出现连续多日冷油器润滑油出口油温超过50度,严重影响机组安全稳定运行,图3为板式冷油器出口油温曲线。

3 问题分析

(1)切换阀设计不合理:切换阀与油箱是集装式设计,安装在油箱内部,浸没在润滑油中,为了能进行有效切换,切换手轮安装在油箱上部,切换阀阀芯用连杆引至油箱上部与手轮连接进行切换操作。

(2)切换阀芯与油箱上部手轮操作阀杆采用铰接方式连接,铰件与切换阀只用一个Φ20*2.5空心不锈钢圆柱销连接(截面面积1.13cm2),两个操作人员使用阀门板钩施加的力为τ=500公斤力,该柱销承受的剪切力计算如下:

运行操作人员施加的力大于空心销柱的抗剪切力,所以该销柱强度不够,再考虑到阀体间摩擦力等因素,在操作过程中很容易把销柱剪断。

空心圆柱销是全部的力承载部件,其应力及变形直接影响操作结果,基于实际情况,以空心圆柱销为研究对象,运用有限元分析处理软件建立实体单元模型,得出以下模拟结果:

从图4中可以看出空心圆柱销的等效应力366.7MPa(标准不超154MPa)、安全系数0.56(标准为6)、及产生的变形位移值0.28mm(标准为0.1mm)均超过要求,需重新进行设计改进,方能使用。

(3)切换阀采用锥形结构,其底部小,上部大,密封面较宽,其原理是利用平面密封面间的相互作用来保证密封效果,该类型阀门密封面的比压值:

即正常运行时需旋转压紧板手用力将阀芯压至底部以达到密封效果,同时该阀门锥度较小φ=3°φ角较小,阀芯表面积比阀座表面积大,阀芯受热膨胀较快,较大,而阀座受热膨胀较慢,较小,温度变化时引起阀芯被卡死的现象,导致阀芯轴向提升困难,切换失效。

(4)切换阀上盖法兰与阀杆套筒为整体结构,一旦不锈钢柱销断裂,切换失效后运行中就没有任何办法处理。

(5)当切换阀处于无法切换状态时,备用冷油器无法投用,不能保证汽轮机组的安全稳定运行。

4 设计改进

(1)切换阀连接部位进行改造:一是重新制作连接件,连接件与切换阀连接端采用内六角结构,增大切换阀时的扭力接触面积。二是连接柱销改为实心结构,采用Φ22实心合金钢制作,并在阀体底部开孔引入润滑油压,作用于阀芯底部,以平衡两侧压差,减少机械提升对连接柱销的剪切力,避免柱销切断,如图5:

实心柱销抗剪切力计算:

该实心柱销抗剪切力完全能满足运行人员的操作力。

以实心圆柱销为研究对象,运用有限元分析处理软件建立实体单元模型,得出模拟结果,如表2、图6所示。

从图6中可以看出空心圆柱销的等效应力115MPa(标准不超154MPa)、安全系数9(标准为6)、及产生的变形位移值0.08mm(标准为0.1mm)均能满足要求。

阀芯接头处采用内六角接触连接,增加受力面积,以内六角面为对象,运用有限元分析处理软件建立实体单元模型,得出模拟结果,如表3、图7所示。

从图7中可以看出改型为内六角受力面后,阀芯承受10000N扭转力其变形和位移量很小仅0.001mm能很好的满足使用要求。

5 结束语

该切换阀经过改造后,进行切换操作试验,切换过程中轻松、平稳,说明该阀的技术处理是成功的,可靠的,值得推广应用。

参考文献

[1]厂家资料.D600B-765000ASM切换阀说明书[Z].

[2]陆培文.阀门设计入门与精通[Z].石家庄自动化技术公司,1991.

[3]《火力发电职业技能培训教材》編委会.汽轮机设备检修[M].中国电力出版社,2005.

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