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A联合站普通污水站过滤罐阶段治理方法探讨

2017-03-07陶健大庆油田第四采油厂第五油矿工艺队大庆163511

化工管理 2017年19期
关键词:滤料去除率冲洗

陶健(大庆油田第四采油厂第五油矿工艺队, 大庆 163511)

A联合站普通污水站过滤罐阶段治理方法探讨

陶健(大庆油田第四采油厂第五油矿工艺队, 大庆 163511)

本文针对A联合站普通污水站过滤罐、滤料、反冲洗参数等节点进行现状分析,找出过滤阶段去除率较低的原因,并对过滤阶段各节点治理工作提出解决建议。

过滤罐;滤料;反冲洗

A联合站普通污水站为五矿两座深度污水站源头,其水质好坏对全矿水质影响极大。目前A联合站普污外输水质不达标,对普污各处理环节进行节点分析,发现过滤阶段去除率最低,问题最大。因此,有必要对A联合站普污过滤阶段现状进行分析,并提出治理建议。

1 过滤阶段各节点存在问题分析及治理措施

1.1 过滤罐治理措施

A联合站普通污水站共有过滤罐14座,设计能力3×104m3/d,目前实际处理量2.1×104m3/d,负荷率70%,目前平均含油去除率87.5%。过滤罐于2005年改造后直到2015年未再进行过维修,滤料仅在2013年进行过清洗。期间由于该开发区聚驱见效,污水见聚较高,处理难度增大,含油去除率逐渐降低。2015年开罐检查发现滤罐结构破损,滤料污染流失严重。

2015年底对滤罐进行结构改造同时更换滤料。措施后,平均单罐去除率上升30.6个百分点,外输水质达标。

2016年1月份开始,对各节点及单罐跟踪化验并取样存底,平均16样次/天,通过日常监测各节点数据,发现前端来水波动不大的情况下,外输水质逐渐变差。因此于2月份克服低温影响进入开罐检查阶段,发现滤料并无严重污染,但流失十分严重,有7座滤罐跑料40cm以上。落实跑料方向从而分析跑料原因。一是在净化水罐中进行打捞,未发现滤料,说明正常过滤阶段基本没有跑料;二是在回收水池中进行打捞,发现有滤料沉积,且回收水池已于2015年7月清过淤,说明滤料是在反冲洗阶段流失的。确定跑料方向后,于3月11日对跑料较多的4#滤罐再次开罐检查,发现上部筛框有破损,导致反冲洗时跑料。4月12日起,将过滤罐按跑料严重程度由高到低进行排序,每月对2-3座滤罐进行维修,同时隔一个月对维修滤罐进行复查。5月10日对第一批维修的两座滤罐进行复查,发现有跑料现象但不严重,填料继续观察。6月13日再次复查时,发现跑料现象严重,进罐落实发现筛框有破损,部分筛管法兰连接处开焊。厂家解释为聚驱水处理难度较大,滤罐强度不够,研究后决定给问题滤罐加装加强筋观察效果。7月15日对加装加强筋的4座滤罐开罐检查,未发现跑料现象,且滤罐结构完好。

1.2 滤料的治理措施

A联合站普通污水站滤料自2009年改造投产至2015年更换前,期间从未进行过清洗。2015年开罐检查发现,滤料不但污染十分严重,而且大量流失。2015年12月在厂里协调下,改造滤罐结构同时更换新滤料。新料投产一个月后开罐检查发现,滤料未被污染,但流失严重。怀疑除滤罐结构影响外,滤料本身也存在问题,故开展了滤料粒径测量工作。在滤层中部取部分滤料,用清水洗净晾晒,随机选取100粒使用游标卡尺进行测量,结构如下:

测量结果表明滤料粒径总体偏小,低于标准值0.6-1.2mm区间。与蓝星厂家沟通更换滤料,于5月14日填装新滤料。新料使用后,每日跟踪单罐水质,发现去除率提升不明显。于是矿内自购梅河口滤料,并依照公司质量标准,自行开展滤料质量检测试验。由于设备、资质条件有限,矿内只能做8项检测中的两项,分别是滤料筛分检测和滤料皮壳率检测。

滤料筛分检测:6月9日现场取4组100g干燥滤料,分别置于试验筛中,相同强度震荡后分别称重,确定小于指定下限粒径和大于指定上限粒径的百分比。检测结果为,蓝星滤料2种粒径均未达到指标要求,且超过指标上限含量较高,因此导致滤罐去除效率较低。

滤料皮壳率检测:6月14日现场取4组50g滤料样品,分别加入盛有500ml水的烧杯中,用玻璃棒搅拌10min,静置120min使样品沉淀,将漂浮物在85℃-90℃的干燥箱中干燥至恒重。检测结果为,蓝星2种滤料皮壳率均未达到指标要求,皮壳率高现场容易造成滤罐憋压。目前已有5座滤罐填装梅河口滤料,开罐复查并无跑料现象。

1.3 反冲洗参数调整

2015年12月更换滤料后,随即对反冲洗参数进行了调整,延长了三个反洗阶段的时间同时增大了高强度反洗阶段水量。发现跑料后,对反洗参数的合理性进行验证。

一是对反冲洗排量进行验证。通过查找标准得出核桃壳滤料的理论反冲洗流量为 5-8L/(s·m2) ,即127-203m3/h。而现场实际反冲洗流量为低强度125m3/h,高强度175m3/h,在合理范围以内。二是对反冲洗时间进行验证。核桃壳滤料的理论反冲洗时间为30min以内。现场实际反冲洗时间为低强度反冲洗8min,高强度反冲洗5min。因此反冲洗强度均小于核桃壳滤料的理论强度,滤罐跑料并非反冲洗参数过大导致。在滤罐维修和换料过程中,应用X联合站成熟经验建立了A联合站反冲洗参数模板。通过确定基准反洗参数、过滤影响因素、影响因素分级、参数调整量最终制定了反洗参数调整公式。应用模板后杏十二联单罐调整时间节约5天以上,同时去除率提升了3个百分点。

2 结语

2.1 治理前需准确落实原因

通过滤罐运行参数、外输水质以及开罐后滤罐、滤料的使用情况进行调查分析,找出问题节点,才能做到有的放矢。

2.2 多个节点共同治理才能保证效果

首先滤罐结构破损要及时开罐大修,根据现场监督方法对每道工序进行质检;其次滤料因流失污染更换时,要根据标准进行质量检测;最后维修换料完毕需重新摸索适宜的反冲洗参数,保证运行平稳。

[1]李杰训.聚合物驱油地面工程技术[M].2008,10.

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