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萨中二类油层注采关系调整方法研究

2017-03-07王子谦大庆油田第一采油厂第三油矿黑龙江大庆163000

化工管理 2017年36期
关键词:射孔水驱含水

王子谦(大庆油田第一采油厂第三油矿,黑龙江 大庆 163000)

萨中二类油层注采关系调整方法研究

王子谦(大庆油田第一采油厂第三油矿,黑龙江 大庆 163000)

萨中开发区二类油层层数多,上百个小层,厚度大,砂岩厚度大于50m,储量大于60%,油层非均质严重,且平面上和纵向上交互分布,在开发中难以独立开采。二类油层各自独立部署一套井网,同步钻井、先期同步水驱挖潜,小井距、小井段、小卡距,细调整,取得了水驱提高6.6%的试验效果;后期开展同期分质化学驱,具有同期同步、分质注入、压力共享、注采完善、控制程度高的优势。

萨中开发区;二类油层;注采关系

1 注采关系分析及对策

开发初期,采油井采取了避射的做法,避开原注采主流线上射孔、避开老注水井点附近射孔、避开纵向高水淹高渗透突进层段射孔,取得了较好的投产效果,投产初期同期对比,综合含水低于未采取避射做法的工业区3.6个百分点。化学驱前需要对水驱阶段避射层实施补孔,协调、补充、完善化学驱井网,避免储量损失。补孔层段为试验目的层段SⅡ10-SⅢ10,补孔对象为水驱阶段因控制含水而避射的层,同时对可能造成低效无效循环层进行封堵。补孔采取以注入井为中心,采油井完善注采关系的“以注定采”为原则。通过进一步完善井网注采关系,有效的提高了井网控制程度,增加了可采储量,为化学驱大幅度提高采收率奠定基础。

对水驱阶段避射层实施补孔后,注采关系重新匹配,连通关系复杂程度加深,平面、纵向矛盾加重。一方面,需要研究补孔后新的注采关系、连通情况,评价补孔后的效果;另一方面,补孔后试验区平面、纵向矛盾严重,存在高含水层段、突进层段。因此,需对补孔后的油水井进行综合性的动态分析调整,形成“二三结合”开发模式完善化学驱注采关系后科学、合理的动态分析调整方法。

在对试验目的层萨Ⅱ4-萨Ⅲ7油层剩余油分布状况认识的基础上,考虑到两套井网的相互完善,确定射孔原则:以二类油层水驱挖潜为主要目标,提高新井初期产能,挖潜对象主要为厚油层顶部和原井网注采关系不完善剩余油。二类油层井射孔对象为河道砂及有效厚度大于1.0m非河道砂、渗透率大于0.1μm2油层;三类油层井射孔对象为有效厚度小于1.0m渗透率小于0.1μm2非河道砂和表外层。根据各单元平面上油层的发育状况确定不同层系调整对象,一套层系可完善区域另一套层系不射孔,两类对象交界区采油井完善注采关系射孔。两套井网注水井严格限制水驱阶段开采对象,保持相互独立,不能与后期三次采油对象相矛盾。两套井网采油井射孔对象适当放宽,实现互补,最大限度完善二类油层注采关系。对个别可调厚度小的井,为保证单井产能适当放宽射孔对象。

位于二类油层调整区内的二类油层注水井,扩射有效厚度大于0.5m的非河道砂。以B-1-5-133井为例,该井萨Ⅲ3、5、7、萨Ⅱ14单元射开有效厚度小于1m油层,完善二类油层区域内注采关系,增加砂岩厚度4.3m,有效厚度1.3m。二类油层采油井位于内部原井网点状注水井或水井排附近,原井网已动用,水驱阶段不射孔,待三次采油阶段射开。以B-2-5-325井为例,该井萨Ⅱ14单元砂岩厚度2.0m,有效厚度1.0m,距离一次加密注水井仅40m,水驱阶段该层不射孔。

试验区水驱阶段为达到水驱控水挖潜的目的,避免无效循环,高水淹层没有射孔,化学驱阶段对其补开,射开原水驱阶段高水淹避射层,导致单井含水短期内大幅度上升。试验区补孔后含水上升0.3%。

B1-344-591补孔前日产液未36.4t,日产油0.97t,含水96.4%,流压2.5MPa,补孔后日产液未78.4t,日产油0.31t,含水99.6%,流压2.7 MPa。此类井特点为补孔后产液上升,含水上升。

2 动态分析调整

首先研究补孔后二类油层砂体分布状况、剩余油分布状况,根据二类油层特点挖潜。挖潜调整方法以常规调整技术方法为基础,各阶段积极配合进攻性措施技术为手段,达到剩余油挖潜目的。优化注水调整,提高油井产能。以注水井调整为主,采油井采取匹配调整措施,提高产能,达到稳油控水的效果。

试验区补孔后主要面临含水上升加快;形成低效突进层;“三高”、“两低”井组相邻,注水调整效果差;低产液低效采油井。综合分析以上原因,应用优化注水井方案调整、堵水、调剖、周期采油、酸化、压力等技术手段进行试验区补孔后的动态分析调整。

周期的确定:周期采油井从关井到开井中间共经历3个阶段:注水井压力稳定期-液流转向期-注水井压力二次平衡期。在注水井压力稳定期,压力进行改向和传递;在液流转向期,优势通道被阻断,注水井压力升高,液流发生转向,接替层启动,波及体积提高;在注水井压力二次平衡期,剩余油开始重新分配,接替层保持持续见效。

2014年6-9月完善化学驱注采关系补孔后,通过注水井的加密测调、精细调整、浅调剖措施和采油井的周期采油、堵水措施、酸化措施、压裂措施,实现了试验区的稳油控水效果,注水井压力上升0.3MPa,采油井实现日增油31t,含水上升控制在0.3%以内。

王子谦,男,黑龙江省大庆市人,毕业于东北石油大学资源勘查工程专业,现工作于大庆油田第一采油厂第三油矿。

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