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夏9井区低渗砾岩油水同层油藏面积调剖技术应用浅析

2017-03-05熊良中国石油新疆油田分公司风城油田作业区新疆克拉玛依834000

化工管理 2017年5期
关键词:口井井区油量

熊良(中国石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依834000)

夏9井区低渗砾岩油水同层油藏面积调剖技术应用浅析

熊良(中国石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依834000)

夏子街油田夏9井区2006年开发,2010年底已经呈现出含水高、递减大、见效差异大、水淹水窜严重、急需开展调剖堵水治理。利用电位监测技术和水驱前缘研究验证水流优势通道、明确注水前缘,明确了油井高含水治理方向。油藏从2010年开始实施面积调驱,实施后井口油量综合递减有明显的下降,为同类低渗高含水期油藏开发提供了借鉴。

油水同层;电位监测;水驱前缘;面积调剖

夏9井区八道湾组油藏构造形态为一狭长的北东向鼻状背斜。为一套砂砾岩正旋回陆源粗碎屑沉积,自上而下发育J1b1、J1b4、J1b5三个砂层组,其中J1b5砂层组为主力油层,有效厚度8m。主要沉积辫状河道和心滩微相,物源方向为北东-南西向。1991年探明含油面积9.68km2,石油地质储量为377.5× 104t。

2006年采用井距为350m反七点法井网形式注水开发,目前采油井开井数61口,日产液554t,日产油72t,综合含水率87%,采油速度0.7%,累积产油39.0×104t,采出程度10.4%。

1 开发中存在问题

该油藏非均质性强,变异系数高达5.4、级差2218.4、突进系数55.3。开发后第4年含水高达80%、水淹井达12口,综合递减为30.3%,含水上升速度快为6.2%,三次注水整体调控都未能控制含水上升,油藏注水调整难度加大。

2 面积调剖技术的研究

2.1 水驱前缘变化规律研究

采用电位监测法确定水驱油方向变化情况。低值表示了油水混合体,高值区为地层水的反映,通过两次对比确定注水方向变化、水井注水推进方向及受效面积。

采用物质平衡法计算水侵量,包括天然水驱动和人工注水驱动。油藏整体天然水侵占15%,注入水侵占85%。

利用试井模型和油藏工程方法确定单井水驱前缘位置,全区平均水驱前缘位置位于水井周围186m处。

2.2 面积调剖技术应用浅析

2010 至目前,采用聚合物微球、SR-3微球体系、核壳、纳米等多种组合,2种方案分别实施。共调剖28井组,当年井均增油151吨,累积4241吨。

整体增油效果明显,但逐年下降趋势。2011年井均增油228吨,累积1810吨;2012年井均增油116吨,累积1044吨;2013年井均增油106吨,累积956吨。

实施方案一,采用同种调剖剂(纳微米聚合物微球组合体系)效果差。第一年4口井平均增油量317吨;第二年3口井平均增油量87吨。测试吸水剖面7井次,厚度动用由67.3%提高到73.5%。

实施方案二,逐年改变药剂,效果基本稳定。第一年4口井,采用SR-3+冻胶体系,单井增油量136吨;第二年6口井,采用SR-3+微球体系,单井增油量130吨;第三年9口井,采用核壳+微球+纳米体系,单井增油量106吨。测试吸水剖面19井次,厚度动用由51.4%提高到59.1%。

注水方向变化明显:X1511井多方向变为东西向加强,X1517井南北向变为西北东南向,X1519井南偏东向变为东西向,X1513东偏北变为北偏西向。因此可以判断本区四井均获得良好注水效果,波及区域达到了油水混合区域,波及面积超过1万平方米。

施工参数分析:调剖单井累积增油和每米注入量、注入总量正相关,和排量成反比;累积增产100吨以上井,对应排量<40m3/d,注入总量>2000m3,每米注入>200m3/m。

3 控水稳油效果

3.1 压力逐步恢复,保持程度趋于合理

同井点压力对比9口,5口上升2口稳定2口下降,平均地层压力由实施前的10.1 MPa上升至实施后的11.2MPa,上升1.2MPa。

3.2 开发指标明显变好

采液速度由实施前的4.56%上升到的5.4%;采油速度稳定在1.1%左右、综合含水稳定在80%左右,阶段含水上升率由实施前的6.4%下降到2.3%

3.3 注水波及体积增大,油层动用程度提高

同井点对比4口井吸水、产液剖面,连续三年总体上剖面动用程度逐年提高,由75.8%上升至81.1%,剖面上J1b53明显提高、J1b51含水得到控制。

3.4 注入水利用率高,水驱控制程度提高

根据油藏采出程度与含水率关系,油藏含水在75%时,基本在理论采收率16%附近运行,当近两年通过稳产研究与实施,含水虽上升,但油藏有向18%最终采收率靠近,较之前采收率提高2个百分点。

3.5 水驱动态控制储量增加

该油藏从累积产量8.6万吨开始,通过优化注水,油井措施后每一阶段水驱动态控制储量均在增加。

3.6 油藏递减得到有效控制

经过三年的治理,油量递减从30.3%减缓到目前13.2%,减缓递减增油1.3×104t,采收率由16%提高到18%,增加可采储量1.51×104t。

4 结语

(1)利用水驱前变化规律成果开展区域面积深部调剖,有效扩大注入水波及体积,提高驱油效率效果明显;

(2)油藏采取调驱、同区连续调剖,逐年优化药剂,效果持续较好。

[1]李中锋,何顺利.低渗透储层非达西渗流机理探讨.北京:特种油气藏,2005(12):35-38

[2]李东霞,苏玉亮等.低渗透储层驱替特征.油气地质与采收率,2006(13):65-67

熊良(1982-),男,中级工程师,2006年毕业于西安石油大学资源勘查专业,现从事油气田开发工作。

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