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常减压装置的扩能改造

2017-03-04郭宇清宁波国际投资咨询有限公司浙江宁波315040

化工管理 2017年15期
关键词:常压塔塔内常压

郭宇清(宁波国际投资咨询有限公司,浙江 宁波 315040)

常减压装置的扩能改造

郭宇清(宁波国际投资咨询有限公司,浙江 宁波 315040)

原150万吨/年常压蒸馏装置是以加工塔比斯或阿塔克原油设计,装置不设减压蒸馏。为适应原油结构变化,装置进行了二次改造,使装置能加工900万吨/年沙特阿拉伯轻质或伊朗轻质原油。

1 常减压装置第一次扩能改造

1.1 改造方案

⑴装置加工沙特阿拉伯轻油,产品方案:重整料-航煤-柴油-蜡油加氢裂化(精制)料-渣油焦化料。原装置场地扩建为800万吨/年常减压装置,不增加装置占地。

⑵装置生产采用一段闪蒸、三级蒸馏、多段换热工艺,原油换热流程5-4-2的多路换热流程;换热器较多地选用双弓板、螺纹管等高效换热设备,在有限区域内强化换热效果。

⑶初馏塔采用提压操作,使液化气组分被初顶油充分吸收,初顶油作为轻烃回收系统原料,由脱丁烷塔顶出液化气,实现无压缩机回收液化气。

⑷增设减压蒸馏系统,减压塔采用5段规整填料降低全塔压降,并采用一段净洗、低液量槽式分布器降低HVGO中残炭和重金属含量,进料口设置双切环流分配器使上升气体均匀分布减少雾沫夹带。

⑸新增常压炉为大型方箱式加热炉;原常压炉改造为减压炉。

⑹采用多种节能技术:对换热流程优化计算,充分利用低温位热源;设置闪蒸塔,减少常压炉负荷;常压塔顶采用热回流,既节约冷却水,又减少设备投资,还节省现场空间。

⑺电脱盐内件采用BILECTRIC技术。

1.2 装置改造主要内容

新增设备:常压塔,塔内件采用导向浮阀塔盘专利技术;减压塔,塔内件采用Mellepak填料;闪蒸塔、常压炉、两台电脱盐罐、部分容器及冷换设备。

为节省投资对原装置部分设备利旧改造,主要利旧改造设备:减压炉(原常压炉),初馏塔,常一、常二线汽提塔,脱丁烷塔,脱戊烷塔,部分容器、空冷和冷换设备等。

1.3 改造后装置标定及考核情况

装置完成改造投用一次成功,用沙特轻质原油进行标定,加工量22096吨/日,基本上达到设计负荷。产品质量都合格,装置轻油收率为55.28%总拔出率为80.85%,与设计轻油收率54.45%和总拔出率81.52%相比,基本相当;装置能耗为10.974Kg标油/t,比设计能耗12.086 Kg标油/t有明显下降。加热炉热效率为89.05%。电脱盐的二级脱后含盐量为2.9mg/L。从标定考核数据分析,装置扩能改造是成功的,达到了预定目标。

但当加工量达到最大时,生产上也暴露出一些问题,具体如下:

利旧设备初馏塔成为装置负荷主要瓶颈,标定期间,初馏塔塔顶负荷超过设计负荷,塔顶压力波动大,顶温上升,初顶回流增大,使初馏塔负荷往后移,使常压塔顶超负荷,塔的分馏精度下降。

因初顶回流量增大,初顶油泵超负荷,在实际操作中调节余地小,当操作波动时,使初顶温度控制困难,影响初顶产品质量。

由于初顶油产品向常压塔转移,增加了常压炉负荷,常压炉膛峰值温度有突破800℃现象。

常顶油气换热器,因常顶油气流速大,易发生冲刷腐蚀泄漏。

装置加工伊朗轻质原油时,由于伊朗轻油在HK~145℃馏份含量比沙特轻油高,生产时,使初馏塔顶超负荷,伊朗轻油最大加工量降为20004吨/日,相当于加工700.14万吨/年伊朗轻油,要使装置加工伊朗轻质原油能力进一步提高,就需消除加工能力的“瓶颈”。

2 常减压装置再次扩能、挖潜改造

2.1 改造方案

⑴以加工伊朗轻质原油设计;生产方案与上次改造相同。充分挖掘设备潜力,重点解决800万吨/年常减压装置扩能改造投用后暴露出来的问题,消除装置加工量提高“瓶颈”,达到节约投资目的。

⑵因常压塔侧线产品增加,汽提塔塔盘需更换分馏效果更好的塔内件。因脱丁烷塔负荷增加,也需对塔内件进行改造。

⑶为减轻减压炉负荷,常压塔增设常四线蜡油抽出。

⑷部分冷却器和空气冷却器进行调整,冷却面积部分增加。由于处理量增加,部分机泵作相应调整。

2.2 改造主要内容

⑴换热流程作调整,增设常四线抽出流程。新增换热器3台,冷凝冷却器1台;原有换热器4台压力等级升高;更新放大冷凝冷却器2台;更换放大空冷器管束2片;更换部分机泵。

⑵初馏塔塔径由Φ2600放大为Φ3600,塔盘改为双溢流ADV微分浮阀;汽提塔塔内件更换为单溢流斜降液管ADV微分浮阀塔盘;脱丁烷塔塔内件更换,塔盘更换为T型排列条阀。

2.3 装置再次改造后的标定及考核情况

装置投入生产后,用伊朗轻质原油进行标定和考核,加工量达25289吨/日,基本上达到设计负荷。标定期间产品质量都合格。装置轻油收率为57.33%总拔出率为79.97%,与设计轻油收率57.15%和总拔出率78.64%相比,实际总拔出稍高,减压蜡油达到了深拔要求。装置能耗为10.245Kg标油/t,与前次改造相比又有进一步下降。加热炉热效率为91.05%。电脱盐的二级脱后含盐量为1.0mg/L。从上述标定分析数据可知,装置再次扩能改造成功地消除了上次改造“瓶颈”,使装置加工伊朗轻油能力有了显著提高。

3 结语

通过两次扩能改造,使装置生产能力达到900万吨/年,对两次改造后生产标定数据进行分析可得,两次改造是成功的,都较好地达到了改造预定目标,装置能耗低,设备利用充分,使生产成本有了较大幅度下降。两次改造投资情况:第一次改造投资额为3.588亿元,第二次改造投资额为0.298亿元,比新建一套同等规模装置的投资要节省许多。

姓名:郭宇清(1963-)性别:男

民族:汉族,职称:工程师,学历:大学本科

研究方向:作者长期从事炼油生产、技术管理和项目管理,参与和主持多项技术改造,获得良好经济效益。参与和负责多个化工项目的工程建设管理和监理,参与建设的化工项目都是按计划建成,开车一次成功,从而获得各方好评,在镇海炼化100万吨/年乙烯项目建设中,担任9标段总监,此项目获国家工程建设金质奖。

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