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超临界直流锅炉排烟温度降低浅析

2016-12-23张宏博

山东工业技术 2016年23期
关键词:超临界

摘 要:国电某发电公司660MW机组SG-2066/25.4-M977型超临界参数、四角对冲切圆燃烧并辅助墙式燃烬风直流锅炉,由上海锅炉厂初次设计制造,在锅炉燃烧调整方面缺乏经验,造成排烟温度相对较高。本文通过分析影响排烟温度高的因素,并提出相应解决方案,摸索及总结参数控制、节能降耗相关经验,提高机组的安全运行和经济效益。

关键词:超临界;直流锅炉;排烟温度

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.23.059

1 引言

国电某发电公司#5机组采用上海锅炉厂SG-2066/25.4-M977型超临界参数变压运行螺旋管圈,单炉膛、一次中间再热、切圆燃烧方式、平衡通风、全钢架悬吊结构Π型露天布置、固态排渣燃煤直流锅炉。[1]#5炉投产后,锅炉排烟温度偏高,夏季可达170℃以上。不仅锅炉热效率低,也严重影响到锅炉经济性。该公司通过锅炉燃烧调整,制粉系统运行调整,系统漏风检查及堵漏等解决方案,有效降低了锅炉排烟温度。

2 影响排烟温度高的因素

2.1 漏风

漏风包括炉膛漏风、制粉系统漏风、烟道漏风。是锅炉排烟温度高的重要原因。炉膛漏风主要包括炉顶密封、看火口、人孔门及炉底机械密封处漏风。在所有漏风中,以炉底漏风影响最大,漏风使排烟容积增大,导致排烟损失Q2增加。#5炉膛漏风主要集中在炉底干除渣装置的机械密封处,此外干除渣装置本体布置的检查清灰孔、冷却风孔和观察孔也形成漏风。

2.2 一次风率

掺冷风是指在制粉系统和一次风中掺冷风。掺冷风量过多会使流过空气预热器的空气量减少,使空气预热器的吸热量减少,最后使排烟温度升高。掺冷风量过多是由于一次风率过高,磨煤机出力下降或部分磨煤机停运造成的。因此可适当降低一次风率,减少冷风的掺入量。在炉膛不结焦的情况下,还可提高一次风风粉混合物的温度,减少冷风的掺入量。

2.3 过剩空气系数

衡量锅炉燃烧过程的经济性指标为过剩空气系数α。空气系数α过大,会使锅炉排出的烟气量增多,使锅炉排烟热损失增大,引风机、送风机电能耗量增加。选择合理空气系数,会使能量损失减少。在660MW工况下锅炉运行的氧量在2.8~3.3%,实际#5炉空预器入口的氧量4.0~4.5%,运行氧量偏高一方面远传值低于实际测量值,另一方面是由于锅炉厂提供的运行氧量(3.5%)偏高。

2.4 制粉系统运行方式

制粉系统运行选择上层磨时火焰中心会升高,锅炉热负荷在炉膛较高位置处集中,导致排烟温度升高。当燃煤煤质变化时,应相应地改变磨煤机的运行方式。当燃用发热量低的煤时,应使用下层制粉系统并且保持较细的煤粉细度,否则燃烧不充分,会使飞灰含碳量增加,燃烧不完全损失增大,从而导致排烟温度升高。当燃用发热量高的煤时,可以保证充分燃烧的情况下使用上层制粉系统。运行磨煤机分离器转速直接影响着入炉煤粉细度,合理的煤粉细度保证煤粉进入炉内开始燃烧的时间长短,过粗的煤粉导致煤粉燃烧推迟,排烟温度上升。

2.5 积灰与结焦

受热面的积灰与结焦,会影响受热面与高温烟气的传热效果,使烟气不能被及时冷却,导致排烟温度升高。另外尾部受热面的积灰堵塞,使尾部烟道形成烟气走廊,产生高温度区和低温度区,在低温度区内空气预热器处烟气结露腐蚀管壁,管壁腐蚀穿透后又造成空气预热器漏风。送风走短路进入烟道,影响锅炉送风,造成高负荷情况下炉膛缺氧燃烧,引起排烟温度升高。

3 排烟温度运行控制措施

通过对排烟温度在运行中影响锅炉经济性的诸因素分析与讨论,实施了以下解决措施并取得了很好的效果。

3.1 炉膛漏风

治理炉底摄像头、检查孔和炉底机械密封漏风点;及时关闭炉底清扫连、钢带机检查孔;根据炉底钢带机上排渣量,调整控制冷却风门开度;关闭炉本体检查孔、喷燃器检查孔。负荷330MW时,在炉底无排渣时,可液压关断门,减少炉底漏风。

措施执行后,排烟温度和风机电流明显下降。随着液压关断门的关闭,引风机电流下降,送风机电流略有上升,炉底漏风得到有效封堵,漏风量改经送风机进入炉膛。排烟温度下降了3℃左右,入炉总煤量下降。

3.2 一次风率

尽量保持较低的一次风压,一次风母管压力额定负荷下维持11kPa左右,500MW负荷下维持在100kPa左右, 330MW负荷下维持在9kPa左右, 增大磨煤机入口热一次风门开度,降低制粉系统风道节流损失。增大磨煤机入口热一次风门开度,降低制粉系统的阻力。

控制磨煤机出口温度在80℃以上,尽量使磨煤机热风调门开度,冷风调门关小,减小冷一次风用量;煤粉管的一次风速达30m/s左右,通过设置磨煤机一次风量偏置(从0设置到-5),降低一次风量,在磨煤机不堵煤的情况下,降低一次风量偏置设置到-10~-8。

3.3 过剩空气系数

额定负荷时,DCS运行氧量由3.0%降低到1.5~2.0%后,烟气中CO浓度70PPm以下,飞灰含碳量在1.0%左右。空预器入口氧量从4.4%降低到2.7%,排烟氧量从5.3%减到3.3%。当负荷变化时,调整进入炉膛的燃料和空气量,改变燃烧工况。额定负荷下,保持省煤器出口氧量在2.1%左右(DCS均值在1.4~1.6%之间);500MW负荷下,保持省煤器出口氧量3.25%(DCS均值在2.1~2.4%之间);330MW负荷下,在送风机可以调整的情况下,尽量保持省煤器出口氧量在4.73%(DCS均值在3.9~4.1%之间)。

#5锅炉运行中DCS氧量控制在660MW负荷为2.5%;330MW负荷,在3.9~4.1%之间。其他负荷依次为据推算。机组高负荷运行中,维持较低氧量运行是由于烟气总流量下降,排烟温度下降,同时引风机出力减小,经过计算氧量每下降1%引风机电流平均下降15~20A。在330MW负荷运行时,由于送风机动叶开度已关至20%左右,此时下调氧量,引风机电流已无明显变化,排烟温度也基本不变化。

3.4 制粉系统运行方式

根据机组负荷总煤量,控制制粉系统运行方式,优先选择下层运行,因检修等原因选择上层磨运行时,在检修作业结束后应尽快切换至下层制粉系统运行;调整运行磨煤机分离器转速,保持较细的煤粉细度,在额定负荷下,控制分离器转速为50%左右,500MW负荷下,分离器转速控制在40%~45%之间,330MW负荷下,分离器转速在45%~50%之间。

在330MW负荷时,4台磨煤机运行,上层磨煤机E运行时,排烟温度明显比下层运行大13℃左右,按排烟温度从高到低的磨煤机运行方式排序:BCDE>ACDE>ABCE>ABCD;负荷500MW左右,5台磨煤机运行时,按排烟温度从高到低的磨煤机运行方式排序:BCDEF>ABCEF>ABCDE。以此为据磨煤机方式优先安排下层磨煤机运行。

3.5 积灰、结焦

高负荷时,根据总煤量降低上层运行磨煤机的给煤量;降低一次风速,让煤粉着火提前,减少炉膛标高35m到38m区域的断面热负荷,减少结焦;保证每天对对锅炉受热面全部吹灰一次。负荷高峰期,应加强锅炉受热面吹灰,尤其加强对炉膛断面热负荷高区域受热面吹灰。

4 结论

通过采取上述措施后,供电煤平均下降在7g/kwh左右;排烟温度平均下降5.027℃左右。按排烟温度降低1℃,供电煤耗降低0.166g/kwh折算:排烟温度降低影响煤耗下降约0.8345g/kwh。锅炉运行安全性提高,尤其在夏季环境温度高时,未再发生因排烟温度高减负荷,取得到良好的效果。据此得出以下结论:

(1)降低排烟温度,可有效提高锅炉热效率,增加燃煤机组的热经济性,给企业带来良好的经济效益[2];

(2)减少锅炉本体和制粉系统中的漏风,可有效防止排烟温度的升高。

(3)保持合理的一次风率,过量空气系数和制粉系统运行方式是控制锅炉排烟温度的有效手段;

(4)锅炉在实际运行中,应加强吹灰,对炉膛及对流受热面定期进行吹扫,可有效防止受热面严重积焦积灰现象发生,防止排烟温度上升。

参考文献:

[1]国电宝鸡发电有限责任公司.660MW超临界机组汽机主机运行规程[S].

[2]徐雪源.锅炉排烟温度分析[J].锅炉技术,1999,3(03):7-12.

作者简介:张宏博,男,陕西宝鸡人,助理工程师/集控运行技师,中国国电宝鸡发电有限责任公司660MW火电机组机组长。

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