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萤石水分对无水酸生产的影响

2016-11-29邸小惠

甘肃科技 2016年8期
关键词:反应炉萤石硫酸

邸小惠,姬 伟

(1.白银中天化工有限责任公司生产科,甘肃白银 730900;2.多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454150)

萤石水分对无水酸生产的影响

邸小惠1,姬 伟2

(1.白银中天化工有限责任公司生产科,甘肃白银 730900;2.多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454150)

萤石是无水氢氟酸生产的主要原料,通过理论和实际分析,总结了萤石水分在公司无水氢氟酸生产中对生产成本(设备)、环保等方面的主要影响。为此,我们采用烘干萤石,对指标进行控制,降低生产成本,对增强企业的效益、保护环境具有现实意义。

萤石水分;生产;影响

萤石是一种结晶矿石,在自然界以单一或伴生形式存在,大量开采后经人工浮选,在工业上有着广泛用途 ,是无水氢氟酸生产最基本的原料之一,直接影响着氢氟酸的生产成本(硫酸消耗、设备腐蚀)等。萤石在氢氟酸生产过程中,萤石和硫酸在预反应器中充分混匀,进行反应的30%,转换出约40%的HF气体,物料呈干散装进入反应炉内后继续反应,直至反应完全,制成氟化氢(HF)气体,排出石膏渣。

1 反应原理

液体硫酸和萤石反应生成氟化氢,同时排出副产品石膏,反应方程式如下:

该反应为吸热反应,标准反应热为:△H。298= 12.828Kcal。由于原料和反应物中同时存在气、固、液三相,所以是一个复杂的多相反应。根据反应机理,可分为二个阶段:

第一阶段在100~120℃的温度下,生成HF气体和反应中间体,称为快速反应,在预反应器内完成。

第二阶段在更高温度160~200℃下进行,要求在HF反应炉内全部反应,生成HF和CaSO4。

2 进入反应炉物料(基本数据要求)

萤石:CaF2≥97%;CaCO3≤1.2%;SiO2≤1%;H2O:0.1%

石膏渣中萤石含量≤2%;

石膏渣中硫酸含量≤0.5%

硫酸≥98% 密度:1.84×103kg/m3

烟酸的SO3含量≥20% 密度:1.9×103kg/m3

根据理论计算,如果硫酸(100%)和萤石恰好完全反应,则硫酸(100%)和萤石的配比为1.2564,实际生产中,由于石膏渣中要求硫酸含量低于0.5%,CaF2的含量低于2%;又因为萤石中CaF2的含量约97%,这就需要反应炉的反应效率达到96.6%,所以在正常情况下,配比一定要低于1.2564。

3 萤石水分对成本的影响

1)萤石中水分消耗硫酸的量:(假设萤石投料量为m)。

若水分为0.2%, 则N2= 0.044m

2015年,公司使用萤石、98酸、105酸相关数据,见表1。

表1 相关数据

依照上面数据可以看出,萤石中的水分在主反应过程中参与了反应,在98酸、105酸浓度保证的情况下,增大了原料硫酸的消耗,直接制约着生产消耗、成本。

2)萤石水分对设备的影响。

无水酸的生产属于高危生产,整个系统对生产设备要求要高,并且目前在无水酸生产过程中将原

有的混料器改为了预反应器,这样改造后不仅提升了整个产能,而且大幅度的降低了整个生产成本,但萤石中的水分含量将直接影响到整个生产过程的反应和产出率。所以对相关的设备要求比较高,比如说导气管、洗涤酸冷却器都要求825合金、洗涤塔要求衬四氟等,无水酸的生产不仅对设备要求高,对生产过程的指标控制要求也是比较高的,当然这一系列指标控制的前提是符合生产标准要求的原材料,尤其是萤石的水分。

萤石水分对烟酸的消耗是实实在在可以计算衡量的,但是对设备的影响是无法估量的。2015年本公司1-8月条线生产,八月3号线投产,主要设备影响见表2。

表2 设备影响

4 萤石水分对环境、安全的影响

萤石中的水分看似含量不高,但是,却在生产中参与反应,对生产造成很大的影响。这微不足道的水分,在反应炉内却需要依靠发烟硫酸来吸收,否则,会对设备造成严重的腐蚀,甚至严重影响到环境问题。因此,为了平衡生产,就不得不调整硫酸配比,用过量的105%硫酸,以中和掉这些水分。但是,频繁的调整,又将造成系统的不稳定,使三氧化硫气体在反应炉内得不到有效的吸收利用,导致后续排渣系统冒烟现象,给环保工作带来很大压力。同时,由于萤石水分不符合系统要求,使设备在运行当中首当其冲,深受其腐蚀,不能充分发挥固有的效能,缩短使用寿命,增大工作检修任务,而检修又总是交在叉作业中进行,降低了安全系数。

5 解决办法

我们的产品在如今严酷的市场中要有一席之地,必须具备竞争优势—低廉的成本,这就需要从源头上解决问题,那就需要使用符合工艺要求的原材料,以控制生产成本、保证设备使用寿命。

2015年11月公司萤石烘干系统经过改造投入了运行,烘干了湿粉萤石4595t。由于人员有限,上料存在不均匀现象,烘干后萤石水分存在大气大落,但基本能保持在要求的范围之内,且在投用后,生产以来居高不下的烟酸消耗也有所下降。

如果干粉萤石经过烘干炉烘干,进一步降低其水分,对后续设备、操作、环境保护有一定的实际意义。

6 结束

通过以上分析,萤石水分在生产中的影响比较大。因此,在实际的生产中,通过控制原材料质量从根本上解决问题,使用烘干萤石以控制萤石水分。

[1] 无机化学教研室.无机化学[M].高等教育出版社,2001.

[2] 旷昌.氟化铝工艺[M].冶金工业出版社,2008.

O482.31

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