APP下载

功热电联产造气汽轮机的运用小结

2016-11-14

氮肥与合成气 2016年9期
关键词:鼓风机热电汽轮机

王 敏 刘 杰

(安徽三星化工有限责任公司安徽涡阳233610)



功热电联产造气汽轮机的运用小结

王敏刘杰

(安徽三星化工有限责任公司安徽涡阳233610)

安徽三星化工有限公司目前年产生产能力为合成氨200 kt、甲醇100 kt、尿素330 kt,造气系统现有18台造气炉(4台Φ3 600 mm造气炉,8台Φ2 650 mm造气炉,6台Φ2 800 mm造气炉),正常生产时运行16台造气炉。公司使用蒸汽能量不合理之处:①造气系统使用的蒸汽压力为0.1 MPa(表压)、温度200 ℃的低压蒸汽,压力低、数量较大,这些大部分(80%以上)蒸汽由抽背式汽轮机组的背压蒸汽(0.3 MPa,220 ℃)经过造气缓冲罐降压(至0.1 MPa,200 ℃)提供,其余部分蒸汽由抽汽(压力1.3 MPa、温度250 ℃)经减压阀减压提供,能量损失大;②锅炉除氧器使用的过热蒸汽压力为1.1 MPa(表压)、温度 240 ℃,它是由过热蒸汽(压力为3.82 MPa、温度435 ℃、12 t/h)经低压双减(减温、减压)阀后提供,使过热蒸汽存在大量的蒸汽压力节流损失和能量浪费。为此,经多方考察、论证,结合实际工况,决定先在造气系统鼓风机采用功热电联产汽轮机技术,提高能源的利用率,实现节能降耗的目的。

1 改造方案

固定层造气系统需用低压蒸汽在造气炉内与煤反应生成半水煤气,目前公司拥有1台 12 MW的抽背式汽轮机组,抽汽压力1.3 MPa(表压)、温度250 ℃、蒸汽流量40 t/h左右;背压排汽压力0.5 MPa(表压)、温度220 ℃、蒸汽流量约80 t/h;背压蒸汽全供造气系统4台Φ3 600 mm造气炉(3开1备)、8台Φ2 650 mm造气炉(7开1备)及6台Φ2 800 mm造气炉(全开)使用,但所供的背压蒸汽量不能满足造气系统的需求,还需用1.3 MPa(温度250 ℃)压力等级蒸汽经过造气压力自调阀减压至0.1 MPa(表压);0.25 MPa、温度200 ℃的蒸汽作为造气系统的补充蒸汽,这部分蒸汽的能量浪费很大。为回收这部分损失的能量,对生产工艺的蒸汽利用情况和造气系统等工艺进行调查和分析,决定先对新造气系统(6台Φ2 800 mm造气炉)的1#和3#造气鼓风机(2#造气鼓风机电驱动备用)进行功热电联产改造,即采用2台400 kW热功汽轮机拖动2台C500型造气风机实现功热电联产。

来自热网的1.3 MPa(表压)、温度250 ℃的蒸汽先进入汽轮机主汽门,推动汽轮机高速运转,带动风机正常做功,汽轮机出口蒸汽压力减压至0.1 MPa(表压)、温度降到190 ℃进入蒸汽缓冲罐并入造气系统蒸汽总管内,供造气制气使用,从而提高蒸汽的利用率。风机电机是通过一个联轴器与汽轮机相连,汽轮机运转通过电机带动风机运行,如果汽轮机发电量大,其发电量还可以并入电网,从而将造气鼓风机用电完全省去。

主要运行参数:进汽压力1.3 MPa(表压)、温度250 ℃;出汽压力0.1 MPa(表压)、温度190 ℃。

2 运行效果及目前状况

通过现场72 h实测1#和3#造气鼓风机,改造前、后造气鼓风机用电量、发电量见表1。

表1 改造前、后造气鼓风机用电量、发电量 kW

经济效益:汽轮机额定功率400 kW、进汽量7 t/h;改造后日节电量1.598万kW·h,按全年运行时间330 d、电价格0.43元/(kW·h)计,年节省电费226.76万元;改造后增加燃原料煤消耗0.614 t/d(以入炉蒸汽温度由改造前200 ℃降至190 ℃、造气原料煤发热值25.12 kJ/kg、燃烧效率85%计),每年增加造气原料煤费用支出24.31万元(原料煤1 200元/t);全年实际经济收益为202.45万元;全部投资包括设备费、基础改造、管道、阀门及改造施工费等共计约68万元,投资回收期为约5个月。

自2009年11月底2台功热电联产的汽轮机投入运行,至今已经运行5年多,通过不断观察、摸索,造气系统使用汽轮机做功后的蒸汽,蒸汽缓冲罐的蒸汽压力比较稳定,而降低蒸汽温度又有利于造气炉炉况的稳定,对造气系统的工艺调节带来较多有利因素。汽轮机在运行期间除了进行正常的维修外,运行状况一直很稳定,为公司在夏季限电运行打下了良好的基础。

3 结语

安徽三星化工有限责任公司通过生产系统蒸汽能量的合理梯级利用,吨氨醇电耗下降了约18.58 kW·h,节电效果明显。自2015年4月20日取消化肥电价优惠政策后,电费在化肥行业中所占的成本有所提高,而高电耗的固定层间歇气化技术在市场竞争中的劣势更加明显,降低电耗迫在眉睫,为此,将计划对全公司各蒸汽系统进一步认真调查、分析,继续采取节能挖潜措施。目前正常运行2台75 t/h流化床锅炉,相应配套的2台锅炉除氧器需消耗大量的1.1 MPa(表压)、温度240 ℃低压蒸汽,消耗量在12 t/h左右,计划利用原来供给低压双减阀的3.82 MPa(表压)、温度435 ℃的蒸汽先拖动锅炉给水泵后,使其压力降低至1.1 MPa(表压)、温度降到240 ℃,供给锅炉2台除氧器使用,使这部分蒸汽的能级利用将更加合理,可进一步实现节能减排和增加效益。

(收到修改日期2016- 03- 04)

猜你喜欢

鼓风机热电汽轮机
福州热电两台660MW热电联产工程核准获批
In填充下In0.3Co4-xNixSb12-yTey系热电材料的研究
鼓风机用高速永磁同步电机设计
汽轮机轴封风机疏水管线改造
热电转换材料的开发与应用
对汽轮机调速及检修相关问题研究
机动车“热电式发电”系统
浅析给水泵汽轮机跳闸回路改造
宝马535i车空调鼓风机常转
汽轮机排汽缸喷水量计算