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三相鼠笼式异步电机设计

2016-11-14张宝文罗玲

橡塑技术与装备 2016年4期
关键词:磁密磁路气隙

张宝文,罗玲

(长安大学,陕西 西安 710129)

三相鼠笼式异步电机设计

Design of three-phase squirrel cage induction motor

张宝文,罗玲

(长安大学,陕西 西安 710129)

异步电动机发展趋势主要是高效率化、变频调速化、集成化和智能化、低噪声化,发展前景广阔。本文设计出一台1 100 W三相异步电动机,并进行了有限元软件的电磁场仿真和运动仿真,并进行了样机的空载与负载实验。从而验证,该直线电机电磁设计具有可行性。

异步电动机;设计;仿真;实验

异步电动机的发展趋势主要有四个方向,即高效率化[1~2]、变频调速化[3]、集成化和智能化[4~5]、低噪声化。本论文设计一台1 100 W三相异步电动机,采用等效磁路法对电动机进行电磁设计;应用MagNet电磁场仿真软件对设计方案的磁场和性能进行仿真分析;最后对样机进行实验,将电磁设计、仿真和实验结果进行对比分析。

1 主要尺寸设计

1.1 电机主要尺寸确定

电机的主要尺寸定子内径Di1

其中,P为极对数,V为电机有效体积,λ为主要尺寸比。

铁心有效长度ιef

气隙δ

图1 绕组连接图

定子绕组采用单层整距绕组,交叉式,节距1~7,2~8。如图1所示。因定子绕组为圆导线散嵌,故采用梨形槽,齿部平行。转子为获得较好的起动性能,采用平行槽。

1.2 磁路计算

其中,Fδ是波幅系数,φ是每极磁通,Aδ是一极下空气隙截面积。

每极磁势F0

其中,Fδ是气隙磁势,Fj2、Fj1分别是转子、定子轭部磁势,Ft1、Ft2分别是定子、转子齿部磁势。

满载磁化电流Im

气隙磁密Bδ

其中,m1是电机相数,N1是每相串联匝数,Kdp1是绕组系数。

1.3 参数计算

线圈平均半匝长ι0

其中, lB是直线部分长度, K 0是经验系数, τv是定子线圈节距。

空载时每极磁势F00

其中,Fδ是空载气隙磁势,Fj2、Fj1分别是转子、定子空载轭部磁势,Ft1、Ft2分别是定子、转子空载齿部磁势。

满载磁化电流Im0

1.4 设计结果

减少每槽导体数,使漏抗减小,起动总阻抗减小,就可以提高起动转矩;但这样的改动结果会使起动电流有所增加,功率因数略有降低,调整后满载电势标幺值偏差小于0.5%,起动电流倍数偏差小于3%,而且起动转矩倍数与最大转矩倍数均增加,但仍在误差范围内,即改变每槽导体数调整后,电磁参数达到了设计指标的要求。将样机1 100 W三相鼠笼式异步电动机的主要性能指标作为标准值,与电磁设计计算结果作一比较,如表1所示。

表1 主要性能指标与计算结果比较

最后方案的电机尺寸如表2所示。

表2 电机尺寸表

2 电机有限元仿真

几何模型在Auto CAD里面建立。通过画线、圆弧、圆或者它们之间的组合,生成封闭区域,形成2D几何模型,定子24个梨形槽,转子22个平底槽。将2维模型导入Magnet电磁场仿真软件里,进行纵向拉伸,转子和定子的轭部填充硅钢片DW310—35,导体处填充铜,然后设置默认边界条件,用空气包包住模型。用静态二维仿真来求解电机的电磁场,得到的图形如图2所示。

图2 生成实体后的截面图

2.1 定子齿中磁密

齿中磁密最大为1.5 T左右,一对极下,有2/3磁密比较大,为1.2 T,有1/6齿中磁密比较小,为0.2 T,平均为1.08 T左右;磁路计算时齿中磁密为1.05 T。

2.2 定子轭中磁密

轭中有1/3处磁密为1.66 T左右,另外1/3为1.2 T左右,剩下1/3为0.5 T,平均为1.12 T左右;磁路计算中轭部磁密为1.2 T。

2.3 转子齿中磁密

转子磁极处有2/5处为1.66 T,2/5处为1.15 T,1/5处为0.3 T,平均为1.18 T;磁路计算时转子齿部磁密为1.35 T。

2.4 转子轭中磁密

轭中有1/5处磁密为1.54 T左右,另外1/5为1.28 T左右,剩下3/5为1.4 T,平均为1.4 T左右;磁路计算中轭部磁密为1.41 T。

综上分析,发现仿真中的磁场强度和磁路计算中的磁场强度大致吻合。

对于有运动部件的模型,比如电机的转子,要有“Motion”特性。在Object窗口选择参与运动的实体,选择接近转子的一层气隙,转子,转轴,转子铸铝22个槽,再点击“Model^ Make Motion Componen”生成“Motion#1”。可以编辑运动部件的参数,如负载驱动/速度驱动,旋转运动/直线运动,负载大小或者转动惯量等参数。这里设置电压为220 V。转速最后稳定于9 000 deg/S,即1 500 r/min;电磁转矩为0 Nm。加载为7.29 N。额定负载转速为8 640 deg/S,即为1 440 r/min;电磁转矩为7.29 Nm。

3 样机实验

其中,P1为电源输入功率,∑P为电机总损耗。效率满足设计方案要求。用损耗分析法求出额定负载时的效率η

4 结语

本文设计了一台三相鼠笼式异步电机,并用有限元仿真软件Magnet进行了运动仿真,做了样机的实验,通过对比三种结果可知三者相吻合,设计结果可以满足规定的技术指标,从而证明了电磁设计的合理性和可行性。

[1]段淑珍,文敬怀. 高效率三相异步电动机效率分析与应用的可行性[J]. 机械管理开发,2007-02,46~48.

[2]IEC 60034-30国际标准国内工作组第一次工作组会议纪要[C]. 2007-02-05.

[3]张永利,李利华. 三相异步电动机变频调速的原理和发展[J].黑龙江: 黑龙江科苑论坛,2010-05-18.

[4]Fernando J.T.E.Ferreira,Anibal T. de Almeida, Ge Baoming, Sergio P.Faria, and M.Marques. Automatic Change of the Stator-Winding Connection of Variable-Load Three-Phase Induction Motors to improve the efficiency and Power Factor[J]. Industrial Technology,2005.

[5]S.M.A.Cruz, A.J.Marques Cardoso.Stator Winding Fault Diagnosis in Three-Phase Synchronous and Asynchronous Motors, by the Extended Park’s Vector Approach[C]. Industrial Applications Conference,2000.

(P-01)

TM32

1009-797X(2016)04-0094-03

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.04.037

张宝文(1988-),女,硕士研究生学历,助理工程师,就职于长安大学现代工程训练中心,研究方向为电机与电器。

2015-12-30

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