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辅助给水电动泵设计、安装、运行技术研究与探讨

2016-10-17温青云

科技视界 2016年21期
关键词:结构设计

温青云

【摘 要】某核电站2台辅助给水电动泵(以下简称电辅泵)从安装调试阶段以来,频繁发生故障,主要表现有筒体锈蚀严重、泵轴无法盘车、轴承温度偏高以及振动超标等。通过长达6个月的分析处理,目前2台电辅泵运行情况基本正常。本文主要结合电辅泵缺陷处理的经验反馈,对电辅泵结构设计进行全面的研究与探讨,为电辅泵今后的运行与维护提供技术支持,同时也为同类型卧式多级离心泵故障处理提供参考意见。

【关键词】多级离心泵;锈蚀;无法盘车;温度偏高;振动超标;结构设计

0 概述

电辅泵为卧式双壳体9级离心泵,内壳体为整体抽芯式结构。泵采用水平中心支承,泵的进出口垂直向上布置,泵脚和进出口法兰通过螺栓与泵体连接。泵轴承为滚子轴承,采用稀油自润滑,轴承冷却方式为空冷。泵的轴封采用集装式机械密封,冷却方案采用API682标准的Plan01方案。泵90%~95%轴向力由平衡鼓承受,残余轴向力则由设置在泵自由端的一对圆锥滚子轴承平衡。

1 缺陷处理经验汇总

1.1 筒体、泵盖锈蚀严重

电辅泵首次全面解体时,发现筒体内有大量的锈水,筒体和泵盖表面氧化皮已因锈蚀而全面剥落[1]。经翻查电辅泵运行维护手册[2]和RCC-M材料采购规范[3],发现电辅泵筒体、泵盖为16MnHD碳钢材质,而泵轴、叶轮、导叶、平衡鼓等零部件均为奥氏体不锈钢材质。

安装调试期间,对管道冲洗为淡水,水质中含有大量溶解氧和腐蚀性离子,奥氏体不锈钢由于自身钝化膜不容易被腐蚀,但碳钢材质会与水中氧化剂反应,生成氧化铁产物,就是俗称的铁锈,而且ASG系统管道中残余的锈水会随灌泵进入筒体内。

由于调试进度限制,不具备更换筒体和泵盖材质的条件,只能对锈蚀表面进行打磨,同时投用正式除盐水进行保养。由于水质中的氧化剂含量降低,能有效的降低碳钢发生化学腐蚀,筒体和泵盖锈蚀问题能得到暂时缓解。

1.2 泵轴无法盘车

电辅泵其中一种工况为泵投入使用,但不影响蒸汽发生器水位,介质走小流量旁路管线回ASG水箱,即主流量0m3/h+最小流量旁路7m3/h。但每次在此工况下进行试车,停泵后,泵轴卡死无法盘动。对电辅泵解体检查,发现几乎每级叶轮的背口环和面口环均有不同程度的半圈高速磨痕,平衡鼓同样存在明显的拉痕。

对电辅泵口环间隙和中分情况进行检查,测量的数据值均在其合格范围内。但是发现现场的运行工况为主流量0m3/h+最小流量旁路7m3/h,而厂内性能试验时并未在此工况下长久运行,同时厂家要求最小流量值为21m3/h。

由于泵运行流量过低会导致泵的过流部件脱流损失、冲击损失、涡旋损失进一步加大,伴随大量的水力噪声和机械振动,并对零部件形成疲劳磨损。同时最主要的是该工况远远偏离设计工况点,涡室内液体流动速度减少,根据速度三角形分析可知,叶轮内液体流出速度反而增加,液体不能汇合,形成冲击,压力不断增加,产生径向力。这也许就是造成叶轮口环和平衡鼓磨损的根源。

针对以上情况,已经对泵出口进行技改,增加机械式小流量阀,保证介质走小流量旁路管线自循环工况下,总流量满足24m3/h的要求。

1.3 推力轴承温度偏高

电辅泵推力轴承为一对角接触球轴承,型号为31314J2/QCL7CDF。厂家技术文件指出轴承报警温度为90℃,停机温度95℃。现场运行时推力轴承温度高达88℃。虽然温度稳定在限制范围内,但数值已经接近报警值,而且明显比其他多级离心泵轴承正常运行温度高出20℃。轴承温度偏高不仅会降低轴承的使用寿命,同时还会加速润滑油变质,对设备的安全运行造成巨大的威胁。

通过对比不同工况,额定流量比小流量工况轴承温度稍有减小,但相差不大,从侧面说明轴向推力不是导致温度偏高的原因。同时,在对电辅泵解体检查时,特意对轴承的磨损情况、装配尺寸、轴向和径向游隙进行检查,也均没有任何问题。最后,通过对比其他多级离心泵,发现轴承冷却方式存在较大差异。

电辅泵推力轴承采用稀油润滑和冷却,通过甩油环搅动,润滑油自身为空冷,仅依靠润滑油表面与空气进行热交换,无任何其他辅助措施。其它多级离心泵采用空冷设计时,都相应加装空气强制循环装置,例如泵轴尾部增加风扇,加强滑油与空气换热效果。

为了验证是否是轴承冷却方式不当,引起轴承温度偏高。在运行期间,通过一台大功率轴流风机对轴承进行冷却,其温度立即下降,并维持在68℃左右,效果明显。

1.4 振动超标

电辅泵驱动端振动值非驱动端振动值5.8mm/s,超出标准要求4.5mm/s范围。通过频谱分析仪进行测量,非驱动端是整整100HZ占主导,即电网二倍频偏高。

电网二倍频偏高,根据相关学习资料[4]和经验,一般都是与电机侧有关。通过停泵后,观察到振动值并没有立即消失,证明与电机电磁无关,则振动很有可能与电机基础有关。为了验证电机基础是否存在问题,在运行时,逐个松电机与基础板的连接螺栓(松完一颗验证完后立即拧紧,验证下一个),发现电机右侧斜对的两颗螺栓在松完后,振动立即降至合格范围内,说明电机虚脚是造成非驱动轴承振动超标的根源。通过在电机虚脚螺栓下垫不锈钢皮,消除虚脚,再次进行试车,振动值为2.2mm/s,数据合格。

2 总结

通过经验汇总,我们可以看出国产的多级离心泵在结构设计方面仍有很多的不足,例如厂家在材质选型上考虑不周密,也许所选的材质能满足机械强度和硬度的要求,但是其防腐能力肯定较差,长期腐蚀最终也会导致机械性能的散失。同样还有轴承温度问题,厂家设计时明明可以考虑更好的冷却方式,但最终却选择比较原始的散热方式。

当然,通过部分缺陷的产生,也与现场的安装,以及对离心泵运行工况不熟悉而造成。希望通过此论文对类似的多级离心泵碰到相同情况时,能起到良好的借鉴意义。

【参考文献】

[1]ISO 8501-1:2007“涂装油漆和有关产品前钢材预处理——表面清洁度的目视评定”.

[2]上海阿波罗机械股份有限公司.辅助给水电动泵RCC-M材料采购规范[S].2011-08-05,D版.

[3]上海阿波罗机械股份有限公司.辅助给水电动泵设备安装运行维护手册[S].2013-07-21,A版.

[4]陈宇东.结构振动分析[M].吉林大学出版社,2008.

[责任编辑:田吉捷]

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