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新型LMC长袋除尘器在煤粉制备系统的应用

2016-09-28

中国新技术新产品 2016年17期
关键词:清灰滤袋除尘器

江 涛

(合肥水泥研究设计院,安徽 合肥 230051)

新型LMC长袋除尘器在煤粉制备系统的应用

江涛

(合肥水泥研究设计院,安徽 合肥 230051)

煤粉制备系统的除尘一直以来多采用气箱脉冲袋式除尘器,随着产品的大型化要求,在尽量少增加土建成本的情况下满足更大处理风量的需求,使得低压长袋除尘器在喷煤系统的应用成为趋势。本文就新型LMC长袋除尘器的研制背景、研制依据及该新产品的应用情况进行了阐述,并依据实际使用情况对新产品进行了总结。

煤粉制备;新型LMC;长袋除尘器

1.研制背景

目前国内外高炉喷煤系统多使用气箱脉冲袋式除尘器,采用防静电针刺毡滤料,具有较好的处理效果。设备出厂整体发运,安装方便快捷,换袋迅速。但受其清灰特性的影响,滤袋较短(小于4m),使得当处理风量较大时,设备相应的体积较大,占地面积较广,越来越难以满足目前生产的需要。传统CDMC低压长袋除尘器常应用于水泥制备系统的窑头和窑尾收尘,以散片形式发运,现场进行拼装,安装工作量大,适合处理风量较大(30万以上),允许的安装场地较大,安装周期长的情况,在煤粉制备系统的除尘几乎没有应用。而煤粉制备系统,尤其是冶金行业的喷煤系统,往往安装高度较高,土建占地面积小,组装场地小,允许的安装周期短,不适合使用占地面积大、安装工作量大的除尘器。因此,研发满足符合目前市场需求的煤粉制备系统袋除尘器具有实际意义。

2.研制依据

合肥水泥研究设计院于20世纪90年代研制出了适合于立窑系统除尘的LMC系列长袋脉冲袋式除尘器,随着水泥工艺的发展,立窑被市场淘汰,该系列除尘器很少出现在市场。近几年来,受煤粉制备系统市场需求的影响,发现LMC系列长袋除尘器在占地面积、处理风量及安装周期上很好地满足如今煤粉制备系统除尘的要求。但直接将该系列长袋除尘器应用于煤粉制备系统除尘,则受工况的不同及其本身结构上的影响,滤袋寿命难以满足要求(一般要求3年)。将LMC低压长袋除尘器应用于煤粉收集,需要解决以下几方面问题:

2.1煤粉制备系统一般采用立式磨,煤粉浓度高,可达到在700g/Nm3~1000 g/Nm3。

2.2针对目前实际使用的煤种,在除尘器设计上需要按煤粉挥发份大于25%进行设计。

2.3煤粉水份含量低(小于1%),粉尘颗粒直径大多在20μm~50μm,粉尘易燃易爆,除尘器内部须防粉尘堆积设计,同时设备外形改变后,防爆装置需要重新设计。

2.4需要对除尘器内部进行温度和含氧量进行在线检测,设置氮气灭火、降温系统。

针对以上设计要求,以原有的LMC系列立窑除尘器为蓝本,将气箱喷吹袋除尘器与CDMC低压长袋型袋除尘器技术相结合,经过优化后研制出了适合大型化煤粉制备,尤其是冶金喷煤系统除尘的新型LMC长袋除尘器,该系列除尘器具有占地面积小、运行阻力低、安装方便、运行稳定可靠等优点。新型LMC长袋除尘器的关键技术主要表现在以下几方面:

(1)煤粉制备系统的除尘具有场地限制、设备承受负压高、允许的安装周期短等特点,新型LMC长袋除尘器选择合理的设备外型,在满足整体发运的前提下采用模块化设计,减少了占地面积,节省了运输和吊装成本。

图1 新型LMC长袋除尘器工作示意图

表1 新型LMC长袋除尘器工作示意图

(2)采用了防爆门与氮气灭火、降温系统相结合的防火防爆措施,有效地保证了设备的安全、稳定运行。

(3)通过理论计算、计算机流场模拟以及近30年的设计经验总结相结合,确定合理的喷吹管高度,降低了所需清灰压力,提高了清灰效果达到,减少设备阻力和能耗的目的。

(4)设备采用整体箱式发运,现场拼接简单快捷,工作量小,能满足施工场地狭小,施工周期短的需求。

(5)采用合理的气流分布、侧进风及预除尘技术,平均并减少滤袋过滤载荷,降低了除尘器运行阻力,延长了滤袋寿命,同时实现了在线清灰,进一步降低了设备投资成本,扩大了市场竞争力。

(6)配备在线破袋检测和在线检修设计,使得设备维护更方便快捷,减少了检修人员的配备和维修时间,降低了设备后期的使用成本。

以上关键技术的应用保证了新型LMC长袋除尘器在各种煤粉制备场所高效、安全的应用。

3.新产品的工作原理

新型LMC低压长袋除尘器采用CDMC低压长袋脉冲除尘器的逐行清灰形式,箱体结构则沿用了气箱脉冲袋除尘器的分箱整体形式并做了优化,其工作原理如下:含尘烟气由入口管道进入袋除尘器进风通道,然后折下进入灰斗,在负压的作用下由灰斗向过滤单元流动。当含尘气流撞击均风导流板时,粗颗粒将靠惯性下落至灰斗底部,细粉尘随气流上升,气流穿过滤袋时,粉尘即被阻留在滤袋表面,过滤后的气体通过各滤袋口汇集到净气箱内,再由各室出风蝶阀进入到出风道,经尾排风机和烟囱排入到大气(如图1所示)。随着过滤的进行,滤袋外表层积尘逐渐增多,从而使收尘器阻力升高,当阻力升至一定范围时(1200Pa~1800Pa),清灰控制系统按人工调整的合适时间(PC机)发出信号,打开脉冲阀,压缩空气通过喷嘴向每条滤袋喷射气流进行点对点脉喷,使滤袋产生形变、震动,达到清灰的目的。

每个灰斗上均有高位和低位两个料位计,并装有温度和氧含量检测装置。对于易燃易爆粉尘,低料位用于警示,高料位为事故报警,一般通过声光讯号进行信息传递。当温度或氧含量超出设置的上限时,控制系统联动氮气灭火、降温系统,向除尘器内喷射高压氮气。当除尘器内正压并达到警戒线时,防爆门会弹起释放压力,待压力回复后在重力的作用下自动关闭,保证除尘器正常稳定运行。

4.新产品推广及实际应用效果

新型LMC低压长袋除尘器整体发运、整体吊装,在喷煤制备系统安装现场一般7天内完成吊装、对接,节省了安装时间和安装费用,减少了因安装引起的误差发生几率。目前,该新型LMC长袋除尘器已在安阳钢铁、南京南钢联、昆明钢铁、泰山钢铁、昆明钢铁等10多家钢铁企业的高炉喷煤系统除尘中得到了应用,推广应用的钢铁企业见表1。

除了在钢铁行业得到应用外,在水泥厂煤粉制备系统上也多次得到推广。除尘器运行至今,设备运行阻力普遍保持在1000Pa左右,降低了运行电耗;排放浓度控制在≤30mg/Nm3,满足国家新的排放标准。新型LMC系列长袋除尘器的应用,减少了粉尘排放,符合节能减排的发展要求,具有广泛的经济效益和社会效益。

结论

实践证明,将气箱脉冲袋除尘器与CDMC低压长袋脉冲除尘器的优点相结合,对原立窑用LMC长袋除尘器系列产品进行优化设计,并使之满足煤粉制备系统除尘的工况特点,由此研制出的新型LMC系列长袋除尘器具有很好的使用效果,具有推广价值。此外,与除尘工况要求相比煤粉除尘更低的其他除尘,如水泥粉尘、输送扬尘等,同样具有很好的应用效果,尤其是针对水份含量小,黏度低的粉尘,其除尘优势格外明显。值得注意的是,针对不同的情况,前期服务和设备的后期维护,都直接影响整机的使用效果,同样需要认真对待。

[1]柴婷婷,李卓伟.西门子PLC在铝挤压机控制中的应用[J].现代电子技术,2012,35(5):189-191.

[2]余丹,于建顺.STEP7模拟调试及实现与WinCC连接的仿真[J].现代电子技术,2010,33(14):81-83.

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