阀片热处理工艺研究
2016-09-28刘景岩
刘景岩
(河北省电焊机股份有限公司,河北 衡水 053000)
阀片热处理工艺研究
刘景岩
(河北省电焊机股份有限公司,河北 衡水 053000)
阀片是用于压缩机上的一个重要零件,由于阀片的翘曲变形难于控制,废品率很高,一次加工合格率仅为20%左右。通过改进热处理工艺方法及工艺参数,使阀片一次加工合格率达到80%;在对不合格品进行回火及后续冷加工处理后,总合格率可达到96.7%。
压缩机阀片;30CrMnSiA;热处理工艺;等温淬火
阀片在压缩机上起到控制压力及密封气缸的作用,它是在交变载荷、冲击和摩擦条件下工作的。必须具备高的疲劳强度和耐磨性、足够的冲击韧性、较高的几何精度、较低的表面粗糙度和平面度。由于阀片尺寸一般是直径大(D>100mm)而厚度薄(1mm~2mm),在淬火过程中最易产生翘曲变形。若阀片的平面度超差,则会产生漏气现象,使压缩机的压力降低,气量减少,无用功增加,化肥产量降低。
1.阀片材料、工艺路线、原热处理工艺及主要技术要求
1.1阀片材料30CrMnSiA
1.2阀片工艺路线
落料—粗磨两平面—淬火及回火—半精磨两平面—磨内外园—倒角—精磨两平面—防腐包装—成品入库
1.3阀片原热处理工艺
1.3.1装夹。如图1所示。
1.3.2淬火。在盐浴炉中加热到900℃~920℃,保温8~10分钟,油淬到80℃以下,清洗,开夹,再清洗。
1.3.3回火。在箱式炉中加热到440℃~460℃,保温2小时,出炉水冷。回火装夹如图1所示。
1.4阀片主要技术要求
1.4.1硬度:HRC40~50,同一片上的硬度偏差小于HRC3。
1.4.2平面度见表1。
1.5质量检查
在实际生产中,每道工序后都测量平面度,对各个工序出现的不合格品,需再次进行去应力回火定型,返回到相应工序返修,这种情况往往需要反复3、4次。经返修仍不合格,将做报废处理,造成材料、工时和能源的大量耗损。
图1 淬火、回火夹具
2.试验设备及方法
2.1试验设备
75kW内热式盐浴炉、自制硝盐炉、45kW箱式炉、洛氏硬度计(HRC)、钳工平台、塞尺等。
2.2试验用阀片材料、数量及尺寸
阀片材料为30CrMnSiA,数量30片,外径102mm,厚度2.0mm。
2.3热处理工艺
经过大量试验,采用正交试验法确定了如下工艺参数:
2.3.1等温淬火工艺
淬火加热温度870℃~890℃,加热时间3.5分钟,等温淬火温度330℃~350℃,等温时间12~15分钟。
等温淬火加热时,采用吊挂的方式,每片受热更加均匀。
2.3.2回火工艺
将等温淬火后的阀片,按图1装夹。回火加热温度为390℃~400℃,保温1小时后,出炉空冷至室温。
2.4质量检测
2.4.1硬度
在等温淬火与回火后的阀片中,随机抽取10片测量硬度,列示于表2。
淬火后的阀片硬度在HRC42~46的范围内;回火后在HRC40.5~44范围内,且同一片上的硬度值之差小于HRC3,完全符合技术要求(HRC40~50)。
2.4.2平面度
阀片平面度汇总情况列于表3。
说明:本次试验的阀片质量分级标准是:平面度≦0.04为一级品,>0.04~0.06为合格品,>0.06为不合格品。一次加工处理是指:以上列表中任一加工工序完成后,平面度指标无论是否合格,均不进行返工返修。
表3中,经一次加工处理后,还有6片平面度指标超差,见表4。
对表4中6片超差的阀片,再经过一次390℃~400℃装夹回火1小时后,按阀片正常工艺路线,再进行一次加工处理后,只剩下一片超差,见表5。
这一片用反向校平法调整后,平面度为0.05mm,符合技术要求。
表1 阀片平面度允许偏差 单位(mm)
表2 阀片硬度检测记录表(HRC)
表3 不同平面度范围的阀片数量(一次加工处理)
表4 一次加工处理后超差阀片的平面度数值
表5 再次一次性加工处理后的平面度数值
3.分析与讨论
3.1原淬火回火工艺分析
阀片材料是30CrMnSiA,其Ac3,为830℃。原工艺采用多片装卡后淬火,因此,淬火温度确定为900℃~920℃,比正常的加热温度高40℃~60℃;另外,在油中淬火时,阀片的出油温度在80℃以下,比正常的出油温度低了近100℃,因而造成较大的热应力。阀片淬火后获得了混合马氏体组织,因马氏体组织的比容大,故产生了较大的组织应力。由于这两种应力共同作用的结果,将导致阀片产生不均匀的塑性变形,即翘曲变形,这是淬火变形的根本原因。此后,虽然经过440℃~460℃的回火,其内应力得到了一定程度的释放,但仍存在较大的残余应力。故在经过每一道机加工工序后,因几何尺寸的变化,破坏了原先内应力的平衡,结果又引起了新的变形。因此,在实际生产中经常发生这样的情况:即上一道工序平面度合格的产品,经过下一道工序加工后,又出现不合格品。这就是原工艺产生大量废品的真正原因。
由于淬火时会产生较大的内应力,故淬火变形是不可避免的。但是,通过改变淬火方式,尽量减少淬火应力,来减小变形则是可能的。等温淬火就是减小淬火变形的重要方式之一。
3.2等温淬火对金相组织和翘曲变形的影响
阀片在330℃~350℃等温淬火,获得下贝氏体及少量残留奥氏体,在等温淬火时,由于冷却速度低,且下贝氏体的比容较小,热应力和组织应力均很小,故翘曲变形也很小。30CrMnSiA钢是回火脆性敏感的一种钢,采用贝氏体等温淬火来代替获得回火马氏体的淬火和回火处理,将会获得比回火马氏体更高的综合机械性能,显示出下贝氏体组织的明显的优越性,由于等温淬火和随后的回火,使阀片中的内应力更低,因此,在很大程度上消除了变形的根源。这就是为什么本次试验中的阀片,随着机加工工序的进行,不像原工艺一样产生新的翘曲变形,而是像表3所示平面度合格数量逐渐增加,一次加工合格率明显提高的根本原因。
由表4可见,经过一次性机加工工序处理不合格的6片阀片,实际上平面度超差不大,主要是因为下贝氏体的组织稳定,内应力很小。所以,再经一次装夹回火,只剩下一片不合格。这样只需经一次回火返修,合格率就达到96.7%。
4.结论
4.1原工艺的淬火加热温度偏高,淬火出油温度偏低,热应力和组织应力均很大,翘曲变形难以控制,故一次加工处理合格率非常低,且随着机加工各工序的进行,产品内应力平衡不断遭到破坏,进而不断出现新的不合格品。
4.2采用等温淬火工艺后,由于阀片内部组织内应力较小,机加工工序已不能破坏内应力的平衡,且能通过磨削加工,降低平面度误差,故一次加工处理合格率为原工艺的4倍,平面度合格率大幅度提高,达到80%。
4.3一次加工处理后的不合格品,再经过一次装夹回火返修后,总合格率达到96.7%。剩余不合格品,也因平面度超差较小,采用反向校平法也很容易达到合格标准。
[1]贺运初.气阀对往复压缩机主要性能的影响分析[J].中氮肥,2010(6):5-7+19.
[2]林祥华.利用正交试验优选热处理工艺[J].内燃机与配件,2014(2):21-25.
TG113
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