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某金矿通风系统优化改造研究

2016-08-30肖利民易善华

采矿技术 2016年4期
关键词:通风系统优化

肖利民,易善华

(长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南长沙 410012)

某金矿通风系统优化改造研究

肖利民,易善华

(长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南长沙 410012)

摘 要:针对某金矿通风系统存在的问题,提出了对应的优化改造方案,应用通风网络解算程序对改造后的通风系统进行了模拟验证。经验证,改造后的通风系统兼顾考虑了矿山未来发展的需要,同时节约了能源,提高了矿山经济效益和安全生产水平。

关键词:通风系统;优化;网络解算

1 矿山概况

目前,某金矿采矿生产能力为2500 t/d。该矿现采用主、副竖井+辅助斜坡道开拓,中段主要采用柴油无轨设备运输。开采对象主要为70号矿脉,现开采中段有1264,1224,1184,1136m四个中段。矿井现主要利用风井进风,副井及辅助斜坡道辅助进风,采用1520m回风平硐回风。通风方式为单翼对角抽出式,设计矿井总需风量为150m3/s。1466m回风平巷内现安装有1台DK62(A)-10-No30型矿用对旋轴流通风机,电动机功率2×400 kW。

2 矿井通风系统存在的问题

经该矿山现场调查和分析,其通风系统目前主要存在以下4个方面的问题。

(1)该矿现有的DK62(A)-10-No30型主扇有1台电动机已损坏,目前为单电动机运行,经测定,矿井总回风量为79.62m3/s,年产万吨耗风量仅0.97m3/s。故该矿井供风量严重不足,且井下运行的柴油设备较多,柴油设备尾气、炮烟、粉尘等无法及时得到稀释和排出,导致井下大部分工作面空气质量较差,威胁工人健康。

(2)矿山反映现有的DK62(A)-10-No30型主扇电动机损坏过多次,每次更换电动机需暂停主扇,且电动机更换不方便,影响矿山正常生产。经初步分析,其电动机损坏的原因可能有:主扇与电动机不配套,导致电动机过载;该型号主扇原配电动机为2 ×450 kW,矿山实际安装的为2×400 kW;电动机防护等级过低,井下柴油设备尾气对电动机造成腐蚀;主扇每次开启时,未按要求逐级启动I级、II级电动机或在未关闭电动蝶阀的情况启动电动机。

(3)矿井大部分回风斜井实测断面积为7.8~12m2,回风巷道断面过小,致使该矿回风段通风阻力过大,通风能力受到限制。经按矿井总回风量150m3/s计算,矿井通风总阻力达到3200 Pa。按此回风量和矿井通风总阻力初选风机,至少需选用功率为2×560 kW的主扇,主扇工况点轴功率达到1007 kW。

(4)该矿山开采至今,70号矿脉已处于开采后期,现矿山拟开采2矿带。2矿带位于70号脉南侧,两矿带边界相距约400m。矿山现有通风系统尚未考虑2矿带。因此,需对矿井通风系统进行改造,以满足2矿带开采通风需要。

鉴于该矿山通风系统存在的问题,并结合矿山现状和未来发展需要,现阶段亟需对该矿山通风系统进行优化改造,从而为井下作业人员提供一个良好的作业环境,并满足矿山井下安全生产需要。

3 矿井通风系统优化改造研究

在构建矿井通风系统方案时,应严格遵循技术效果良好、运行安全可靠、基建费用和经营费用低,以及便于管理的原则[1-2]。本次研究将依据上述原则拟定本次通风系统优化改造方案。

3.1通风系统优化改造方案的确定

经对本矿井通风系统存在问题的分析,本次通风系统优化改造推荐方案为:更换主扇+回风斜井扩帮+新掘2矿带穿脉联络巷。通风系统优化改造主要从以下4个方面着手。

(1)增大矿井总回风量,使之达到设计风量值。要增大矿井总回风量,就必须解决主扇问题。考虑到矿山现有DK62(A)-10-No30型主扇电动机经常损坏,且电动机功率与主扇不配套等问题。本次推荐在1466m回风中段另选一条回风巷道,并重新选配1台DK62(A)-10-No30型主扇,采用配套的2× 450 kW电动机,电动机防护等级采用IP55。

(2)减少矿井回风段通风阻力。要减少矿井回风段通风阻力,可通过刷大回风巷道断面、增加并联回风巷道的方式实现。根据矿山井下实际情况,在1344,1390m中段分别清理出一条原采场回风天井,与现有的中段回风斜井形成并联风路。主要回风井巷最佳风速可取6~8m/s,一般不应超过10m/s[3]。同时考虑井巷刷帮费用相对掘进要低,经综合考虑,本次建议将1184~1466m标高间的主要回风斜井断面刷大至20m2,需刷大的回风斜井总长517m。

(3)拟开采的2矿带最低中段为944m,最上一个为1390m回风中段。为解决2矿带进、回风问题,研究考虑在1184~1390m的各中段分别从70号脉选择一条靠近2矿带的穿脉巷道,并掘进至2矿带的沿脉平巷。这样2矿带1184m及以上各中段均可通过两矿带间的穿脉联络巷进风,利用1390m中段的穿脉联络巷回风。根据矿山规划,2矿带1184m以下的开拓系统拟采用延伸斜坡道+辅助斜井开拓。因此,2矿带1184m以下各中段进风可利用斜坡道、辅助斜井进风,回风则通过各中段倒段回风斜井回至1390m回风中段,再通过1390m回风巷道汇集到总回风斜井。

(4)为提高主通风机运行的安全可靠性,建议在矿山建立主通风机在线测控系统[4-6]。通过在线测控系统实时监测通风系统参数、环境参数、通风机的性能参数、电机的电气参数、轴承温度、电机振动等,并进行数据管理、报表管理、性能测试、远程通信。矿山安全管理人员可在生产过程中随时掌握通风机的运行状态,并根据风机的实时状态对风机进行远程控制,从而保证主通风机安全可靠的运行。

改造后的通风系统如图1所示。

图1 某金矿通风系统优化改造后通风系统3D模拟图

3.2通风系统优化改造后通风网络解算

利用计算机软件解算矿井通风网络,可以实现矿井通风系统的模拟仿真,为矿井通风系统方案优化、矿井通风系统技术改造提供技术支持。为检验本次推荐的通风系统优化改造方案的可行性,最便捷有效的方法就是对改造后的通风系统进行通风网络解算,从而检验矿井通风总阻力下降情况和矿井风量分配情况。

本次通风网络解算主要采用Hardy-Cross算法进行迭代计算。采用Hardy-Cross迭代法求解通风网络的实质是:根据网络中各分支风道的初拟风量,近似的求出各回路风量的增量ΔQk,并作为校正值,分别对回路中分支的风量进行校正。迭代计算,直到校正值ΔQk满足预先给定的精度为止。为提高迭代的收敛速度,计算时对Hardy-Cross迭代法施加Gausscide技巧[7-8]。

计算机通风网络解算步骤如下:

(1)初始化参数;

(2)创建通风巷道;

(3)编辑巷道参数;

(4)检查通风网络;

(5)通风网络迭代计算;

(6)风量调节;

(7)解算结果显示;

(8)通风解算报告输出。

通过对改造后的矿井通风系统进行网络解算,得出改造后矿井通风总阻力H=2272.17 Pa。选配DK62(A)-10-No30型轴流通风机 1台,配YB630S-10型电机(IP55)1组,功率2×450 kW,转速 590 r/min。风机工况点 Q=166m3/s,H= 2451.62,α=40°,η=75%,轴功率N=665 kW。另备用同型号电机1台。

3.3通风系统优化改造前后对比分析

(1)改造后的通风系统兼顾考虑了2矿带和70号脉同时开采通风的需要。

(2)改造后的矿井通风总阻力较改造前的有大幅度降低。改造后的矿井通风总阻力较改造前降低了927.83 Pa,对应设计需要的主扇工况点轴功率降低了342 kW,远远低于改造前的。如按照主扇工作时长计算耗电量,即330 d/a,24 h/d的工作制度,矿井通风系统改造后较改造前每年可节约电耗约270.86×104kW·h,其间接产生的经济效益相当可观。

(3)本次重新选配了电机防护等级较高的主扇,不但使矿井总回风量达到了设计风量值,确保了井下生产安全,且提高了主扇电机的安全防护性能。通过建立主通风机在线测控系统,提高了风机运行的安全可靠性。

4 结 论

针对某金矿通风系统存在的问题,提出了对应的优化改造方案。应用通风网络解算程序对改造后的通风系统进行了模拟验证。经验证,改造后的矿井通风系统兼顾考虑了矿山未来发展的需要,同时降低了矿井通风总阻力,节约了能源,提高了矿山经济效益、安全生产水平及自动化水平。本次研究对同类矿山通风系统的优化改造具有一定借鉴意义。

参考文献:

[1]胡汉华.矿井通风系统设计——原理、方法与实例[M].北京:化学工业出版社,2010.

[2]王德明.矿井通风与安全[M].徐州:中国矿业大学出版社,2012:158.

[3]AQ 2003.1-2008.金属非金属地下矿山通风技术规范[S].

[4]赵 涛.基于OPC和PLC的煤矿主扇风机在线监控系统的研究与设计[D].太原:太原理工大学,2010.

[5]AQ 2031-2011.金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范[S].

[6]司俊鸿.矿井通风系统风流参数动态监测及风量调节优化[D].徐州:中国矿业大学,2012.

[7]吴 超.矿井通风与空气调节[M].长沙:中南大学出版社,2008:135.

[8]支学艺,何锦龙,张红婴.矿井通风与防尘[M].北京:化学工业出发版,2009:137-150.

收稿日期:(2016-03-28)

作者简介:肖利民(1982-),男,湖南衡阳人,工程师,主要从事矿井通风与安全设计及研究工作,Email:Xiao-cimr@foxmail.com。

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