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一起LW36-126型SF6断路器拒分故障分析处理

2016-08-10张新生国网甘肃省电力公司庆阳供电公司甘肃庆阳745000国网甘肃省电力公司临洮县供电公司甘肃定西730500

电力安全技术 2016年1期
关键词:分闸合闸断路器

贺 政,张新生(.国网甘肃省电力公司庆阳供电公司,甘肃 庆阳 745000;.国网甘肃省电力公司临洮县供电公司,甘肃 定西 730500)

一起LW36-126型SF6断路器拒分故障分析处理

贺 政1,张新生2
(1.国网甘肃省电力公司庆阳供电公司,甘肃 庆阳 745000;2.国网甘肃省电力公司临洮县供电公司,甘肃 定西 730500)

高压断路器在电网安全、稳定运行中起着极为重要的作用。介绍了一起LW36-126 型SF6断路器拒分故障的发生过程及其表现;论述了故障的危害,分析了故障原因,并进行了相应处理;最后提出了防范措施,确保断路器可靠动作。

高压断路器;拒分故障;机械特性;弹簧机构

0 引言

高压断路器作为电网中的重要一次设备,在电网安全稳定运行中起着极为重要的作用。分合闸的可靠性、动作特性是高压断路器的重要指标。在高压设备运行管理要求及试验规程中,明确要求断路器必须进行分合闸动作的机械特性测试、分析,作为判断断路器运行状态的重要指标。

下面介绍一起高压断路器典型拒分故障的发现、分析及其处理过程,并对同类设备的检测、改造提出解决思路和方法。

1 故障过程及表现方式

2015-04-09,某供电公司检修人员进行断路器机械特性试验。首先,断开该断路器控制及储能电源开关,此时断路器处于操作机构已储能、断路器分闸状态。试验时,发现1台110 kV断路器合闸时间明显超标;分闸时,分闸线圈不动作,分闸失败。

故障断路器型号为LW36-126/T3150-40,采用弹簧储能机构, 2003年11月出厂,2003年12月投运。故障发生后,对断路器机械特性进行了测试,数据如表1所示。

机械特性测试分闸失败后,随即对该断路器操作机构进行检查,并采用手动方式分闸操作(手动击打分闸脱扣器),同样失败,断路器不能分闸。

表1 第1次机械特性测试数据 ms

此时,断路器处于操作机构未储能、断路器合闸状态,且电动、手动分闸均不成功。随后,工作人员采用手动储能的方法对该断路器进行储能。在储能过程中,断路器再次合闸动作;动作后,可以实现分闸操作。为准确判断故障,之后又进行了多次合、分闸操作试验,再次出现电动、手动操作都不成功的现象,且概率占到70 %左右。故障现象均为合闸可以操作,分闸不成功;当再次储能时,断路器第2次合闸,之后可以分闸。

通过上述故障表现及多次操作验证,初步判断为断路器合闸过程中,第1次合闸不到位,导致分闸失败;在随后的储能过程中第2次合闸,方可合闸到位,具备分闸条件。

2 故障危害

目前,电网采用的弹簧操作机构的SF6断路器,均为合闸后储能电机启动,为下一次合闸做能量准备。此类故障的存在,会带来以下严重后果。

(1) 合闸时间过长,会造成刚合速度降低,导致触头出现“熔焊”现象,加速断路器老化;并会造成断路器预击穿时间过长,灭弧室内部压力增大,影响断路器密封及绝缘性能。

(2) 断路器合闸后,第1次合闸不到位,导致分闸失败,在随后的储能过程中第2次合闸,方可合闸到位,具备分闸条件。在运行中,这种情况会导致严重后果。根据断路器运行状态不同,有以下2种情况。

① 断路器从停止运行转运行过程中,当断路器合闸至故障线路时,在保护装置动作出口的情况下,断路器需要立即分闸。但是,由于断路器未合闸到位,不能执行分闸操作而拒分闸,将造成越级跳闸。

② 断路器正常(合闸到位)运行时,如线路发生故障,断路器可正确跳闸。但110 kV线路均投入线路重合闸保护,在保护装置的作用下,断路器重合闸动作。如果断路器重合但未合到位,且又合于永久故障线路,则又会重现上述第1种事故后果(拒分、越级跳闸)。

以上2种事故,均会导致越级跳闸,扩大事故停电范围,严重的还会引起断路器爆炸。

(3) 断路器2次合闸,会影响机构部件的强度,加剧断路器的震动,加速断路器的机械老化,缩短其使用寿命。

3 故障原因分析

故障发现后,对断路器操作机构各部件进行检查、维护。通过多次操作试验、分析,得出断路器状态如下:

(1) 在多次操作中,动作成功概率仅为30 %左右。因有动作成功的情况,再结合机构部件的检查结果,判断断路器机构部件未损坏,各部位的机械尺寸、联接情况完好;

(2) 在断路器第2次合闸后,电动、手动分闸操作均能执行并操作成功,判断分闸回路、脱扣部分完好;

(3) 断路器出现第2次合闸现象,证明在第1次的合闸过程中,操作机构已正确动作,但储能后又自行再次合闸,说明故障为合闸弹簧释放部分未复位,而在储能中再次释放,故障点应为机械保持部分;

(4) 在机械特性测试中,虽然合闸时间超标,但合闸动作依然成功,能够采集到动、静触头接触的信号,而分闸操作不成功,分闸回路也没有接通,根据弹簧机构断路器工作原理,说明故障存在于合闸过程中,且为机械故障。

综合上述试验结果及原因分析,判断该故障原因为:断路器经多年运行后,合闸储能弹簧出现老化现象,合闸动力不足,导致合闸时间延长,同时出现第1次合闸不到位从而引起不能分闸;而合闸释放部分由于合闸不到位,机械部分不能准确恢复,故在储能过程中发生第2次合闸。断路器经过2次合闸冲击合闸到位,具备了分闸条件。

4 现场处理措施

在该类断路器合闸储能弹簧良好工况下,其弹簧出力应为4 500±200 N;依据生产厂家经验,出现上述故障时,弹簧出力会降至3 500 N左右。可通过增加储能弹簧预压缩量,提前压紧弹簧,以在断路器操作机构动作行程不变的情况下增加弹簧出力,满足操作要求。

在现场立即对该断路器采取了如下处理措施:

(1) 对断路器进行分合闸操作,释放能量,使断路器处于分闸、未储能状态;

(2) 用千斤顶轻微压缩储能弹簧,脱开操作机构弹簧连杆;

(3) 依据断路器调校经验,在弹簧与其端盖间加入厚度为3 mm的垫片,以增大弹簧的预压缩量,从而提高储能力量,增大合闸动力,使其出力满足4 500±200 N的标准,达到出厂调校标准;

(4) 用相反的流程恢复弹簧,并进行试操作。

处理结束后,首先对该断路器进行手动储能、合闸、分闸操作,各项操作均能正确动作;随后进行电动储能、合闸、分闸操作,动作成功。手、电动操作完成后,模拟了线路故障跳闸、重合闸、重合闸后跳闸操作,在保护装置正确动作后,断路器均能准确响应,断路器故障被成功消除。

再次进行机械特性测试,测试结果如表2所示。通过测试结果可以看出,断路器动作时间符合出厂标准,可以继续投入运行。

表2 处理后机械特性测试数据 ms

5 防范措施

(1) 要重视断路器机械特性测试。发现动作时间超标或延长,必须认真分析原因,并加以处理。

(2) 对运行多年的弹簧操作机构的断路器,应该检查其各部件的老化、磨损程度,必要时应进行大修或更换。

(3) 对出现拒动的断路器,必须找到故障的根本原因,不能简单地更换部件。故障处理后应多次操作来验证处理结果,确保设备不带病运行。

(4) 对偶尔出现的故障必须模拟当时的设备状态,反复试验,直至找到根本原因并进行彻底处理,确保设备完好。

2015-06-27;

2015-09-18。

贺 政(1976-),男,高级技师,主要从事变电设备检修、维护工作,email:1147293224@qq.com。

张新生(1971-),男,高级技师,主要从事变电设备检修、维护工作。

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