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一起220 kV GIS正母线故障原因分析

2016-06-12刘春青王立勇王立光丛学飞吉林松江河水力发电有限责任公司吉林抚松134500

电力安全技术 2016年4期

刘春青,王立勇,王立光,丛学飞(吉林松江河水力发电有限责任公司,吉林 抚松 134500)



一起220 kV GIS正母线故障原因分析

刘春青,王立勇,王立光,丛学飞
(吉林松江河水力发电有限责任公司,吉林 抚松 134500)

〔摘 要〕介绍了某水电站电气主接线概况和220 kV GIS正母线故障事件经过和原因分析,指出了其预留母联间隔B相T接固定在制造设计上存在缺陷,并提出了处理方法及防范措施,确保了GIS设备的安全稳定运行。

〔关键词〕GIS正母线;T接固定;金属屑;放电

0 概况

某水电站220 kV双母线并列运行,1,2号主变接正母线运行,3,4号主变接副母线运行。该电站220 kV高压开关、隔离开关、母线等设备为SF6封闭式组合电器(GIS),2009年9月投产运行。

1 事件经过

2010-12-10T10:50,该电站220 kV母线差动保护动作,1,2号主变高压侧开关均故障跳闸。经检查,1号主变B相故障电流值为2 202.0 A,2号主变B相故障电流值为813.0 A,保护动作时间为8.3 ms,故障切除时间为50 ms。

2 原因分析

经检查,敞开式一次设备未发现明显故障点,正母线绝缘测试正常,初步判断故障点位于GIS内。对相关范围内GIS各气室SF6分解物进行测试,结果如表1所示。

表1 220 kV正母线GIS气室分解物测试报告 μL/L

GB/T8905—2008《SF6电气设备中气体管理和检测导则》中分解物质量指标:SOF2+SO2为12 µL/L,总分解物为50 µL/L。而220 kV正母线GM13气室SOF2+SO2含量(64.7 µL/L)超过标准值,因此可以判断,该气室发生过高能电弧放电;但未检出氢成分,说明放电不是由水分引起的。

如图1所示,从GM13气室打开后的情况看,本次故障为220 kV正母线预留母联间隔B相T接处屏蔽罩对外壳放电,中间介质为SF6气体,支撑绝缘子(图1中圆孔背面为支撑绝缘子)无放电痕迹,确认放电通道由异物造成。

图1 GM13气室B相T接处对外壳放电

检查发现故障气室内有少许疑似铝质的金属屑(见图2)。根据高电压理论,金属屑在封闭电场作用下会因感应电荷而带电,并在电场力的作用下产生振动、悬浮、飘移,且沿电场方向排列。因故障部位是T形接头,电场分布相对不均,屏蔽罩对地距离相对较短,故放电故障很可能是金属屑在电场作用下不断振动、飘移至该处造成的。金属屑有可能是出厂时遗留在导管或触头内的。本次放电点有2处,分别位于T接两侧屏蔽罩端部,并以T接为中心对称分布,但2点同时放电的概率很小,基本认定另一处为放电电弧漂移造成的。

图2 疑似铝质金属屑及其尺寸

从内部检查看,制造厂的产品结构设计存在缺陷,由于故障点T接处孔洞未设置屏蔽盖封堵(见图3),使该处电场分布不均,而此处容易累积杂物。这些杂物在电场作用下飘移出来造成杂物放电,最终导致此次故障的发生。

图3 T形接头设计缺陷

3 处理过程

(1) 对故障气室内部进行全面清理、清洁。

(2) 拆除B相导体,对各T接接头解体检查,对导体及屏蔽罩放电受损部位进行打磨修复(见图4)。复装后,经测试故障部位T接各接触电阻均合格。

(3) 与GIS设备厂家技术人员讨论分析,组织运维人员加装T形接头屏蔽盖,防止类似故障的再次发生。

图4 故障部位修复

4 防范措施

(1) 定期开展GIS气室超声波局放普查、超高频局放检测工作。超声波局放测试对振动信号十分灵敏,能够发现设备内部松动或金属颗粒缺陷;超高频局放测试是通过超高频传感器对GIS内部放电产生的超高频信号进行监测的。

(2) 加强GIS设备安装过程监督管理,尤其是对设备组装部分,要严把质量验收关,从源头上消除设备隐患。

(3) 加强设备检修管理,落实责任制,提升检修人员质量意识,确保检修设备清扫、检查全面。

5 结束语

该水电站220 kV GIS正母线故障原因较为特殊,容易被生产人员忽略,因此要提高生产人员的主体责任意识。此次设备故障事件也为其他GIS设备现场安装、检修管理敲响了警钟。

刘春青(1981-),男,工程师,主要从事水电厂设备运行管理,email:chunqing0@126.com。

王立勇(1976-),男,高级工程师,主要从事水电站运行管理工作。

王立光(1983-),男,工程师,主要从事水电厂设备运行管理。

丛学飞(1982-),男,工程师,主要从事水电厂设备运行管理。

收稿日期:2015-10-06;修回日期:2015-11-26。

作者简介: