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用PLC改进斗轮机电气控制系统

2016-04-11闫得轩哈尔滨重型机器有限责任公司黑龙江哈尔滨150000

中国新技术新产品 2016年2期

闫得轩(哈尔滨重型机器有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150000)



用PLC改进斗轮机电气控制系统

闫得轩
(哈尔滨重型机器有限责任公司,黑龙江哈尔滨150000)

摘要:本文主要根据某公司斗轮机出现了的实际故障问题进行了分析,得出造成斗轮机出现故障问题的主要方法,并提出了相应的改进方法,合理的应用PLC对斗轮机电气控制系统进行改进,就能够有效的保障斗轮机电气控制系统的应用效果。希望通过本文的探究,能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。

关键词:PLC;斗轮机;电气控制系统

斗轮机在应用作业的过程中,主要是利用电气控制系统对其进行操作,而电气控制系统的主车与尾车之间主要是通过多条电缆所连接的,而这些电缆在经过长期的使用后,就会出现磨损的情况,从而使得斗轮机电气控制系统无法正常的发挥出其控制作用,从而使得斗轮机无法正常的运转。因此,需要采用有效的方式来对斗轮机电气控制系统进行改进,目前,采用的最有效的改进技术就是应用PLC。下面本文就主要针对用PLC改进斗轮机电气控制系统的具体方法和效果进行深入的探究。

1 故障实例分析

某公司有两台相同型号的斗轮机,这两台斗轮机主要是用来进行煤炭的装运和卸载。而采用的斗轮机型号均为DQL2000/2000 35m斗轮机。该型号的斗轮机在实际的应用中,可以对机尾车与主车之间进行相脱离,从而能够更好的对物料进行堆填处理以及对物料进行运送处理。在主车的电控室中,装配有可进行程序编辑的控制器,该控制其就是PLC。在尾车进行运作的过程中,连接在车尾部的电缆卷筒就会带动主车进行运行,主车与尾车之间的通信也是通过这些电缆得以实现的。而车尾的运作以及通信,都是通过主车进行的控制。在斗轮机中,车尾主控室与主车主控室之间是由7跟电缆进行的连接,而这些电缆中,则分别设有71根芯线,每一根芯线的长度均为100m。这两台斗轮机在长期的作业后,连接主车与尾车的电缆出现了裂纹以及断裂的情况,在进行多次修理后,电缆断裂的情况依然无法改变,而且还有愈演愈烈的趋势,从而使得尾车逐渐失去了控制。具体的轮机尾车电气控制流程可以如图1所示。

2 造成故障出现的原因分析

该公司的两台斗轮机主车和悬臂、司机室等组件连接成一个整体,悬臂在实际的应用中,可以进行左右摆动,并且也能够进行上下运动。在进行堆料以及取料的过程中,可以将悬臂进行135°的旋转,而且正反方向均可进行转动。同时,其也可以进行上下运动,运动的角度为13°。在该斗轮机中,地面皮带主要采用的连接方式是固定连接方式,利用这种方式将尾车和地面皮带进行合理有效的连接,从而使得尾车可以沿着地面皮带设定的轨道运行。而应用于对斗轮机的主车以及尾车进行连接的控制缆线,均被布置在落料斗的中心位置,外部有保护管实施防护。而连接主车与尾车电缆的数量相对来说较多,电缆在保护管中不能够占据过大的空间,而上部的保护管由于没有固定,会随着悬臂的运作而旋转,而下保护管已经被固定,所以无法运转。这样就导致在悬臂进行旋转的时候,保护管内的缆线也跟着扭动。而一般的动力电缆截面都相对较粗,而控制电缆截面则相对较细,在长时间的扭动后,就会使得控制电缆出现疲劳的情况,从而很容易就因为扭力过大而出现断裂。而由于电缆均被设置在保护管中,所以其在出现断裂的时候,在修理上会具有一定的困难性。

3 改进方法

要想能够使得已经断裂的电缆重新能够使用,就需要对电缆进行重新的敷设。而在敷设电缆时,则需要先将机构进行分解,而机构的分解难度较大,这样无疑就使得工程量加重,也使得工程周期延长,从而使得生产的效率受到极大的影响。而且这样的解决方法并不彻底,并且在后续的斗轮机运转中,还是会出现相同的问题。因此,为了能够彻底的解决斗轮机中电缆断裂的问题,就需要合理的应用PLC进行电气控制系统的改进,在主车与尾车的中间部位,科学合理的安置上PLC控制器,而且分别在主车控制房以及尾车控制房中均安置一个,同时还要配备相应的电缆接口以及通讯模块,并且利用光缆来对主车与尾车进行连接,从而达到达到有效的通信信号传递目的。光缆本身有着诸多的应用优势,例如其传送信号的频率高、较强的抗干扰性、耐磨、柔韧性好等。一般来说,为了有效的保护光缆的完整性,还会在光缆的外部位置上,加设一层橡胶管,这样就能够防止在对光缆进行装卸的时候,光缆被划伤情况的出现。而且加设一圈橡胶管,也能够使得光缆可以自由的运动,使得光缆的扭曲应力可以得到有效的集合,不会出现力散的情况,从而防止了电缆断裂问题的出现。同时,利用一根光缆来取代原有的7根电缆,可以使得工程量得到有效的减少,从而保障工程的进度,进而可以减少电缆在保护管中所占有的空间。PLC的编程和调试工作,均可在实验室中完成。在现场只要敷设一根光缆、安装两个PLC柜和进行简单的程序调试、试车即可,从而大大减少停机时间。

图1 轮机尾车电气控制示意图

4 改进后的效果

(1)安装方便,调试简单,影响生产时间少,使用效果较好。(2)检查光缆是否完好的方法很简单。只要拔下光缆插头,一头对准光线,另一头可看到亮点,就说明光缆完好。(3)如果再要加一根备用传输电缆,则只要拔下光缆插头,插上备用电缆插头,再拨一下转换开关即可。操作方便,可靠性更高。(4)如果进一步优化设计,还可以省去许多继电器等元器件,使得工作更可靠、更经济。

结语

综上所述,在斗轮机长期的运行过后,难免会出现一些故障问题,而其中最常见的故障问题就是主车与尾车之间的电缆出现断裂,这样的问题出现,会使得尾车逐渐失去控制,从而影响斗轮机的正常作业。因此,需要将PLC应用到斗轮机电气控制系统中,以此来改善主车与尾车之间连接复杂性的问题,更换光缆进行主车与尾车之间的连接,由于光缆具有较强的抗压性以及抗磨性,所以,能够有效的防止断裂问题的出现。在利用PLC对斗轮机电气控制系统进行改进后,斗轮机的运行效率得到了有效的提升,作业更加可靠和经济。

参考文献

[1]许德玉.纸机变频传动的PLC控制[J].中国造纸,2011(10).

中图分类号:TM921

文献标识码:A