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某选厂旋回破碎机故障分析及防范措施

2016-02-24

现代矿业 2016年4期
关键词:选厂衬板大块

裴 斌

(内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司)



某选厂旋回破碎机故障分析及防范措施

裴斌

(内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司)

摘要某选厂粗破碎系统采用旋回破碎机作为一段破碎设备。工艺调整、生产组织、设备运行等因素使破碎机出现大块矿石进入、过铁、噪音异常等问题,影响其正常运行。通过对该旋回破碎机常见故障进行分析,查找产生故障的原因,并制定出相应的防范措施,从而有效降低了破碎机故障发生的频率,为下游工序设备类似问题的解决提供了借鉴,有利于选厂降本增效的实现。

关键词旋回破碎机过铁现象内部磨损

旋回破碎机是矿石粗碎的主要设备,破碎过程在圆环形的破碎腔内连续进行,具有生产效率高、电耗低、工作平稳的优点,在国内外具有广泛的应用[1-2]。

某选矿厂原矿粗破碎采用1台美卓SUPERIOR MK-Ⅱ 54-75旋回破碎机进行,设计给矿粒度 -1 200 mm,排矿粒度-250 mm,排矿口175 mm,生产能力4 300 t/h。实际生产时为缓解破碎机的压力波动,避免频繁过载,一般将给矿粒度控制在 -1 000 mm。该旋回破碎机主要由横梁总成、上架体总成、下架体总成、主轴总成、小齿轮轴总成、偏心总成和主轴定位系统总成组成,其中架体是破碎机的基本骨架。在架体内安装有四段衬板,作为定锥衬板,在主轴上安装的衬板作为动锥衬板,利用动定锥衬板之间的挤压、劈裂作用,实现矿石的粉碎过程。

经过7 a多的生产运行,该旋回破碎机出现了一些故障,影响其正常工作。通过对该破碎机常见故障进行分析,提出了具有针对性的防治措施。不仅改善破碎机的工作状况,保持了设备的稳定运行,还提高了检修水平。

1常见故障及分析处理

1.1大块矿石进入

1.1.1故障分析

2015年该旋回破碎机运行过程中出现过载、数据异常、振动剧烈、安全阀喷油泄压现象,破碎腔内衬板间卡有大块矿石。大块矿石破碎完成后,破碎机异常振动。技术人员确认破碎机内部部件损坏,拆机检查发现偏心衬套底部出现裂纹,活塞柱塞损坏,柱塞上的卡簧碎裂,上止推和下止推轴承表面局部轻微磨损。

造成故障的原因主要是破碎机给矿中混有大块矿石,翻车工未及时停止翻车最终使破碎机过载,安全阀动作喷油,主轴迅速下降,将受到冲击将力传递到止推轴承,止推轴承瞬间冲击活塞柱塞卡簧导致卡簧脱落断裂,止推钢垫因失去限位固定而上下左右晃动,造成破碎机振动,酿成事故。

1.1.2防范措施

旋回破碎机事故停车或囤矿对设备损害较大,严重影响选矿厂的正常生产。为保证选矿厂的稳定运转,加快检修进度,决定更换新偏心衬套和新止推轴承进行维修,旧件作为备件使用,并采取以下措施防范大块矿石进入旋回破碎机。

(1)确保大块矿石在破碎机给矿粒度范围内给入。

(2)翻车工一旦发现大块矿石应立即停止翻车。如不慎翻入,应停止翻车同时采取应急措施,联系相关人员处理。

(3)一旦破碎机过载,应立即停止翻车,启动应急预案。如造成事故停车,及时联系中控室处理;如未造成囤矿,应及时进行大块矿石的吊运与清除;如造成囤矿,则要清理破碎腔内的全部物料;建立大块矿石管理奖惩制度,落实考核机制。

1.2破碎机过铁

1.2.1过铁危害

过铁是指破碎机在运行过程中破碎腔进入铁件等非破碎物,造成破碎机出现过载、异常振动等现象。轻则导致破碎机安全阀喷油,重则造成破碎机止推、铜套磨损报废,甚至造成破碎机主轴断裂,进而增大维护成本。破碎机过铁会严重影响破碎机稳定运行,降低各部件的使用寿命。如何避免破碎机过铁事故,是选厂破碎工序面临的技术难题。

1.2.2防范措施

(1)将现场铁件分为三类,进行分类管理。第一类是铲齿、护套、钻头、衬板、轨板及类似铁件,第二类是介于第一类与第三类之间的铁件,第三类是厚度小于5 mm、面积小于400 cm2的铁板,直径小于8 mm、长度小于400 cm的钢筋,直径8~12 mm、长度小于150 cm的钢筋及直径小于20 mm的钢丝绳及各规格的铁丝。

(2)各作业单位负责本管辖区域内和所属设备的铁件管理,设备维修过程中使用或产生的铁件放置于指定位置,严防丢弃。本班次工作结束认真清理现场,不用的铁件及时回交相关单位收存管理。重点管理易产生铁件的生产及辅助设备的关键部位,制定措施,狠抓落实。

(3)爆破施工前详细检查现场,及时排除铁件。任何作业环节的人员发现矿石作业区及其周围的铁件均应上报。收回现场巡查到的丢弃铁件,集中后交回。

(4)建立奖惩措施,对破碎过铁中的铁件进行跟踪问责,实施铁件管理考核制度。

(5)安装金属探测器能很好地预防破碎机过铁,有效控制来自采厂、选厂较大的金属物件,延长破碎机动、定锥的使用寿命,降低设备损坏率。金属探测器能较为准确、及时地检测出混杂在皮带上矿石中的金属物件,帮助工人拣铁,提高工作效率。

1.3噪音异常与处理

破碎机噪音异常说明工作状况存在问题,对该原因进行分析,并提出处理方法。

(1)传动齿轮齿隙不合适引起异声,可调整齿隙到正确值。

(2)轮齿断齿、传动轴承损坏,则更换齿轮、轴承。

(3)负载过大会提高止推轴承面间的压力,使破碎机底部产生研磨噪音,造成止推轴承损坏。需检查回油过滤网是否有过量的铜屑或者铅屑,过多需分解检查,更换轴承。偏心衬套出现磨损也需检查回油过滤网中的铜、铅屑,过多要更换偏心衬套。

(4)上架体和下架体移动,螺栓断裂,可通过更换或紧固松动螺栓解决。锥形结合面磨损、锈蚀或配合面损坏,应通过堆接或机加工进行修复,重建锥面。

2结论

破碎机能否持续、稳定运行直接影响着选厂的正常生产。针对某选厂粗破碎使用的一台旋回破碎机常出现的大块矿石进入、过铁、噪音异常等故障进行分析,提出了针对性的防范措施和管理制度,以降低破碎机故障停车率,实现选厂降本增效的目的。

参考文献

[1]邱政华,王天林.旋回破碎机偏心套衬套的选配方式[J].科技创新与应用,2014(15):25.

[2]战宇.旋回破碎机工作原理与结构初探[J].科技创业家,2014(8):163.

(收稿日期2015-12-16)

裴斌(1983—),男,工程师,014080 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区。

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