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CZK300型汽轮机连通管改造方案探讨❋

2015-12-31高胜利

机械工程与自动化 2015年3期
关键词:连通管压损调节阀

高胜利

(山西大学,山西 太原 030013)

1 概述

CZK300-16.7/0.4/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、直接空冷供热凝汽式汽轮发电机组,高中压部分采用合缸反流布置,低压缸采用双流反向布置,共有七级非调整回热抽汽,分别供给3台高压加热器、1台除氧器和3台低压加热器。中低压连通管从中压排汽口接出后由一根母管分成两根支管,到低压缸进汽处合二为一,进入低压缸,两只连通管压力调节阀呈倒置形式,安装于低压缸进口转角处。连通管压力调节阀处由3个弹簧支架支撑,中压缸出口转角处由1个弹簧支架和3个弹簧拉杆形成组合连接。连通管压力调节阀通过抗燃油控制,以满足中压缸排汽压力大于0.379MPa,以保证机组安全运行。

2 连通管运行现状

1、2号机组自投产以来,1号机组中低压连通管轴向晃动约8mm、横向晃动约2mm;2号机组中低压连通管轴向晃动约4mm、横向晃动约1mm。晃动随着负荷的增减变化,中低压缸连通管晃动大,使机组连通管法兰螺栓、三通处焊口、膨胀节、EH油管道疲劳加剧,油动机与操纵座连接螺栓、油缸紧固螺栓松动,容易造成螺栓疲劳断裂,焊口和膨胀节拉裂,管道焊口疲劳,油动机接口及接头渗油,影响机组安全稳定运行。

对连通管压力调节阀线性进行测量,连通管压力调节阀在阀门开度为27%~100%时,压力调节阀没有节流;阀门开度在0%~27%内压力调节阀才有调节功能,但阀门调节流量与阀门开度线性较差。

对于CZK300型亚临界机组,中低压连通管设计为“一二一”型式(见图1、图2),设计有2个三通、4个弯头、2个角形调节阀,连通管各工况下设计压力损见表1。表1中,THA为热耗率验收工况,TRL为铭牌工况。

图1 中低压连通管(俯视图)

图2 中低压连通管(主视图)

实际运行过程对于中低压连通管压损按照不同负荷工况进行测定,测量数据见表2。

实际测定的连通管压损远远超过设计值,由于连通管压损超过设计值,再热压损对汽轮机热耗影响约为0.45%,约40kJ/kWh。

表1 连通管各工况下的设计压损

表2 实际运行中压损测量数据

3 连通管晃动消除方案分析

3.1 晃动原因分析

造成连通管晃动的原因主要有:①连通管设计平衡性较差,膨胀节补偿量不足,运输用小拉杆未拆除或大拉杆螺母松动;②连通管支架荷载计算有误,弹簧支架选型不当;③连通管支架弹簧安装不到位,热态时弹簧未在工作位置;④连通管安装时存在错口,连通管存在较大安装应力;⑤连通管法兰螺栓紧固力矩未达到设计值。

3.2 解决方案

3.2.1 设计方面

通过核算,发现连通管平衡性较弱,在汽流不稳的情况下容易造成连通管晃动;膨胀节补偿量满足要求;弹簧支架荷载符合要求。膨胀节支座弹簧设计型号为TH3-117、膨胀节拉杆弹簧设计型号为TH1-C-211、压力调节阀支座弹簧设计型号为TH3-115。对现场安装弹簧进行核对,与设计型号相符。

3.2.2 安装方面

(1)对连通管膨胀节进行检查,运输用小拉杆在安装完成后已拆除,大拉杆螺母无松动且锁紧。

(2)对连通管支架弹簧、拉杆弹簧安装位置进行检查。机组在冷态时有3个弹簧筒内外锁定孔错位约2mm,对偏差弹簧进行调整到锁定孔同心,消除误差;核对压力调节阀支座弹簧、膨胀节支座弹簧热态安装高度,发现右侧弹簧高度不符合设计值556mm的要求,偏差在8mm左右,主要由于汽流在“口”型连通管中存在扰动导致左、右侧弹簧受力不均。

(3)结合机组检修对连通管进行检查,拆除轴向管道法兰螺栓进行错口检查,左侧法兰错位20mm,右侧法兰错位5mm,对左侧错位管道重新安装,消除法兰错位。

(4)使用力矩扳手检查连通管法兰螺栓,符合设计要求。

3.3 效果检验

对1号机组连通管支座弹簧进行调整,消除左侧连通管错口后,在机组启动后检查连通管晃动情况,轴向晃动约5mm,横向晃动约2mm,通过对现连通管的调整,虽然晃动情况有所改善,但未消除,故需要对现连通管进行改造,以彻底解决连通管晃动大及压损较大的问题。

4 连通管改造方案探讨

虽然1号机组连通管晃动略有改善,但仍然存在连通管晃动及连通管压损超标的问题。特提出对连通管进行改造,将现有连通管改造成单管型式,弯头采用热压弯头。

4.1 供热机组单管式连通管晃动情况调查

现有单连通管300MW供热机组,连通管压力调节阀安装位置有以下几种:在水平管道上、在中压缸出口垂直管道上、在低压缸进汽口处等。300MW机组连通管压力调节阀由主机抗燃油进行调节,无电动调节方式的运行经验,但有200MW机组采用电动调节蝶阀的经验。

4.1.1 连通管压力调节阀控制方式的确定

对于连通管压力调节阀工作环境及状态进行分析,对此阀不要求实现快关功能,但必须保证低压缸最低冷却流量122t/h。由于使用抗燃油控制的压力调节阀存在油缸抖动的情况,造成抗燃油接头渗油或油缸渗油的现象,因此建议采用电动调节蝶阀。

4.1.2 连通管压力调节阀安装位置的确定

连通管压力调节阀安装在水平管道上(如图3(a)所示)时,由于液动阀门重量约5.5t,需要设计支架以承担阀门重量,此方案已在多家300MW供热汽轮机机组中实施,但运行中发现油缸存在抖动现象。

连通管压力调节阀安装在中压缸排汽口处或中压缸排汽垂直管道上,此方案可以不设计支架,减小了压力调节阀的抖动情况,部分电厂已对布置在水平管道上的压力调节阀进行了改造,将其布置在中压缸出口的垂直管道上。

通过调研分析,连通管压力调节阀布置在水平管道上将需要增加支架,并且存在抖动现象,就现运行机组而言,将连通管压力调节阀布置在垂直管道上的方案可使连通管振动较小,满足机组安全稳定运行要求。

4.2 连通管改造方案确定

通过调研及理论核算,连通管改造方案确定为单管方式,压力调节阀布置于低压缸进口处(如图3(b)所示)。阀门采用电动调节蝶阀,弯头采用热压弯头,以降低连通管压损,提高机组经济性。

图3 改造后中低压连通管

4.3 连通管改造经济性分析

连通管改造方案确定后,对连通管进行核算,电动调节阀在全开状态压损为0.5%,管道压损约2.5%,连通管设计压损约3%。预计降低机组热耗约60kJ/kWh。

5 总结

经过对CZK300型汽轮机“一二一”型式连通管在不改变结构的情况下进行调整,未彻底解决连通管晃动的前提下,确定连通管改造方案,同时对压力调节阀布置位置的对机组的实际影响进行调研分析,确定了本机组连通管改造方案,预计降低机组热耗约60kJ/kWh,具体数据待改造后进行测定。

[1]郭延秋.大型火电机组检修适用技术丛书[M].北京:中国电力出版社,2003.

[2]吴季兰.汽轮机设备及系统[M].第2版.北京:中国电力出版社,2006.

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