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甲醇精馏回收塔的技术改造

2015-12-12蒋保林

安徽化工 2015年4期
关键词:丁基塔顶冷凝

蒋保林

(徐州矿务集团,江苏徐州221006)

1 甲醇精馏装置

我公司60万吨/年甲醇项目生产工艺主要有水煤浆气化技术、煤气净化的低温甲醇洗技术、甲醇合成的卡萨利技术和四塔精馏流程。

甲醇精馏流程:粗甲醇通过换热后进入预塔,0.5MPa饱和蒸汽提供热量。预塔塔顶出来的甲醇、甲酸甲酯、二甲醚、水及不凝气体等经冷凝后进回流槽。冷凝液用泵加压后送预塔顶回流,不凝气体和未冷凝的轻组分经尾气洗涤塔洗涤后送出界区。

预后甲醇送加压塔,1.0MPa饱和蒸汽提供热量,加压塔顶出来的甲醇蒸汽冷凝后进入回流槽,部分冷凝液在加压塔顶回流,其余部分作为精甲醇产品;加压塔底为甲醇/水溶液经换热冷却后进入常压塔,常压塔顶出来的甲醇蒸汽经冷凝器冷凝进回流槽,经泵送塔顶回流,冷却后采出精甲醇产品,塔中下部采出异丁基油。

回收塔使用0.5MPa饱和蒸汽热源。回收塔顶出来的甲醇蒸汽经回收塔冷凝器冷凝进回流槽,用回流泵加压作塔顶回流,同时回流采出产品精甲醇,经冷却后送入精甲醇中间槽。塔中采出的异丁基油经冷却后送异丁基油槽。废水经泵送出界区,回收塔为规整填料加高效塔板(30块塔板)结构。

2 存在的问题

自2013年5月投产后,甲醇精馏工段在生产过程中逐步暴露出设计偏差、煤质差异、全厂一直超负荷(110%)运行等问题,导致所生产的原料粗甲醇中以乙醇为代表的杂质含量偏高,设计粗甲醇中乙醇含量<1200mg/kg,目前催化剂运行初期已达到1800mg/kg左右,超出甲醇精馏装置设计最大处理能力1600mg/kg。为保证精馏装置的产能,提高优质产品的产量,只能适度提高预后水含量并加大常压塔侧线采出量,以保证轻组分和重组分等杂质的有效脱除,如此将造成回收塔需要处理的废水及杂醇量大幅增加,达到设计处理能力的两倍左右,致使回收塔操作不稳定,回收塔塔底废水中含醇量超标,不符合排放标准,加大了污水处理的负担。

3 技术改造方案

回收塔增设四个入料口,分别为第二段填料(从上往下)上部及第26板、第22板、第18板,新增入料管线从原入料管线上引出,各入料口增设DN50闸阀一个,由粗甲醇中乙醇含量进行入料位置的选择切换。

回收塔侧线采出向上增设三个采出口,分别为第16板、第20板、第24板,各侧采口增设DN25阀门一个,以便于侧线位置的选择切换。新增侧采管线(DN25)单独引出,接入E3514入口管线上,汇合前在DN25管线上增设止逆阀一个。改造示意图如图1。

4 改造后的效果

甲醇精馏回收塔技术改造后,经过一年生产运行,达到了预期效果,减少了乙醇的累积量,提高了装置产能,减少了异丁基油采出,降低了废水中甲醇含量。改造前后回收塔分析数据对比见表1。

表1 改造前后回收塔分析数据对比

由表1得出如下结论:

(1)回收塔废水中醇含量明显稳定并降低,不仅降低了废水污染,同时提高了甲醇在回收塔中的回收率,塔底废水中多回收甲醇130kg/天。

(2)回收塔产品的稳定性得到提高,塔顶产品多回收甲醇840kg/天。

(3)增加甲醇产量及减少乙醇的累积量。

(4)减少异丁基油的采出,异丁基油中甲醇含量18吨/天。

(5)精馏回收塔技术改造后经济效益显著,经核算年经济效益达600余万元。

[1]施向群.精馏塔技术改造[J].工业技术,2003(15):19-21.□

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