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优化卸油流程提高脱水效果

2015-11-12张璟中石化胜利油田分公司河口采油厂集输大队山东东营257200

化工管理 2015年9期
关键词:稀油油量液量

张璟(中石化胜利油田分公司河口采油厂集输大队,山东东营 257200)

优化卸油流程提高脱水效果

张璟(中石化胜利油田分公司河口采油厂集输大队,山东东营 257200)

陈南站卸油对分水器的冲击较大,特别是对稠油温度的影响显得尤其大,前期我们虽然开展了一系列的改造,有效的降低了卸油对生产的影响,但是随着卸油量的增大,以及五矿来液量的增加,我们急切需要优化流程,来提高脱水效果。

卸油流程;脱水效果;优化

1 生产概况

陈南站主要担负着五矿二队原油处理及污水外输任务,进站原油为超稠油,原油脱水采用掺稀油降粘工艺。目前进站液量9500m3/d-11000m3/d,综合含水在85%以上。最初卸油量为125t/月,卸油频率为3车/天;目前卸油量为6000-7500t/月,卸油频率为17-20车/天。

2 目前卸油工艺存在问题

2.1 卸油量逐年增大

我们统计了2011年至2014卸油量的变化情况,从下表中看出卸油量每月由最初的4649t增大到6603t,卸油车也由419辆增至603辆,由于卸油直接进入分离器,因此卸油量的变化直接影响到分离器的分离效果。

2011年-2013年卸油量统计表

2011年-2013年卸油车次统计表

2.2 卸油温度较低

通过现场检测,部分车辆的卸油温度在60度以下,打入井排后,造成脱水温度偏低,从而影响沉降。

2.3 卸油时间间断性

分离器的出油量的波动直接影响到加热炉的温度调控,引起回压的变化,最终造成油气缓冲罐温度的波动。由于卸油通过井排后进入到分离器,分离器来液量的不稳定,引起后端加热炉调参的滞后,从而造成油气缓冲罐5-10度的温降,从而影响后端脱水效果。从下表中可以看出,卸油时间是没有规律性和间断性的。

2.4 卸油含水率的波动

卸油的不稳定性主要表现在卸油的含水波动,每辆卸油车所装载的原油含水率有所不同,卸油含水在20%-100%不等,卸油泵排量在20方/小时-100方/小时之间波动,卸油量的不稳定性,影响分离器的分离效果,造成温度的变化,冲击后端脱水。

3 下一步打算

基于上述问题,下一步我们将进一步优化卸油流程,由于我站1#、2#加热炉同时担负着稀油加热的任务,目前常开2#炉,1#炉由于故障率高,效率低作为备用,为此我们考虑在原卸油进井排线上新接一条管线,接入2#加热炉稀油进口管线上,实现卸油台来液进一台加热炉处理,保持卸油温度提升到85度以上(见下图)。同时由于卸油量的不稳定性,我们建议在进口处新上一台流量计,将流量数据远程传输至监控室中,操作工能实时监控参数的变化,及时调节,避免由于监控不到位,影响脱水生产。

理论计算:

当出口温度由65度升高到88度时

进口温度(℃)=65V:流量(m3/h)=10 Φ:含水(%)=75

ρ油:油密度(kg/m3)=962.0 ρ水:水密度(kg/m3)=1000 η:炉效(%)=83%

由Q吸=GC(t2-t1)=G油C油(t2-t1)+G水C水(t2-t1)=ρ油V(1-Φ)C油(t2-t1)+ρ水VΦC水(t2-t1)

Q总=Q1×B,B=40610KJ/kg Q1=Q吸/(η·B)

得知:燃气量为744m3/d

理论计算显示燃气消耗较小。

4 结语

通过上述改造,一方面有效的提高了井排温度;另一方面减轻了卸油的波动对稠油温度的冲击,保证了缓冲罐的温度,稳定后端脱水。

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