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就峰避谷实现负能炼钢增效——邯钢三炼钢2座转炉煤气柜的调负荷运行

2015-11-05供稿方冏FANGJiong

金属世界 2015年3期
关键词:邯钢气柜炼钢

供稿|方冏 / FANG Jiong

负能炼钢是转炉生产的重要生产技术指标,也是钢铁生产实现节能减排、降本增效、提高企业竞争力的有效措施。实现负能炼钢是一个系统工程,其核心指标就是提高转炉煤气回收的数量和质量。邯钢回收的高炉、焦炉、转炉等生产环节的排放煤气除供钢铁生产的工业炉窑正常使用外,还有约50%的剩余煤气基本上用于发电。

钢铁企业面临着严峻的节能减排压力。当前,供电部门已经对工矿企业实行了分段电价。煤气发电作为调节用户用电平衡的有效手段,如果采用“就峰避谷”的运行方式,即可大大增加发电效益。“就峰避谷”具体方案:在电价低的时段,尽可能少发电,把转炉煤气多储存一些(有效利用转炉煤气柜的储存能力);在电价高的时段,尽可能多发电,把储存的转炉煤气多用一些。“就峰避谷”发电方案,可以达到增加企业效益的目的,同时也可以减少高峰时段国家电网的运行压力。这也是国家电网鼓励的发电方式,具有显著的社会效益。

转炉煤气柜

邯钢三炼钢有4座100 t转炉,2006年3月实现转炉煤气回收,回收系统为1座8万m3转炉煤气柜,吨钢回收转炉煤气130 m3。2013年11月,由于第一座8万m3转炉煤气柜大修的需要,新建成第二座8万m3转炉煤气柜,吨钢回收转炉煤气135 m3。

第二座8万m3转炉煤气柜建设初期,围绕着2座转炉煤气柜的挖潜增效攻关工作就已持续展开。除制定了吨钢转炉煤气回收增加5 m3的目标外,从多方入手,积极探索,最后确定了“就峰避谷”以单座气柜间歇运行的方式以增创效益。按每日不同时段对一座气柜进行了存吐转炉回收煤气规划(另一个气柜正常运行存吐转炉回收煤气,以保证管网安全),见表1。

表1 “就峰避谷”单座气柜间歇运行方式

转炉煤气回收

回收工艺:转炉烟气—活动烟罩—定径文氏管—可调文氏管—风机—三通阀—水封逆止阀—等径三通—2座8万m3转炉煤气柜—电除尘—加压机—用户。

回收条件:转炉煤气柜柜前CO≥30%;O2≤2%;温度≤75℃;柜容≤70000 m3;柜内压力≤3 kPa;活塞水平度高差≤22 mm;转炉煤气柜运行正常,无重大安全隐患。

回收设备:水封逆止阀后有2座8万m3转炉煤气柜;2台DB38-15电除尘器;3台D1000-11转炉煤气加压风机。

系统参数:邯钢三炼钢有4座规格为100 t的转炉,转炉冶炼周期40 min;转炉煤气回收周期5~10 min;吨钢煤气回收量一座气柜130 m3,两座气柜135 m3;瞬时最大煤气回收量为64.8万m3/h;一座气柜瞬时最大进气量(侧板内径58 m,最大升降速度3 m/min)47.53万m3/h;8万m3转炉煤气柜有效柜容7.2万m3;年回收350 d;投资4000万元。

效益计算

鉴于居民用电的极度不均衡性,为提高用电效率,降低发电成本,国家电网对工业企业实行分段电价。邯钢的分段时间和电价(非夏季,220 kV以上大型工业企业)见表2。

表2 河北220 kV以上大型工业企业分段时间和电价(非夏季)

邯钢三炼钢有4座规格为100 t的转炉,单座煤气回收气柜运行,吨钢回收量130 m3,转炉煤气单位时间产量为7.8万m3/h,按2.2 m3转炉煤气发1 kWh电量计算,邯钢三炼钢煤气回收年发电效益平均为16842万元。

如果两座气柜运行,不采用“就峰避谷”,则吨钢煤气回收量135 m3,转炉煤气单位时间产量为8.1万m3/h,按2.2 m3转炉煤气发1 kWh电量计算,年发电效益平均为17489万元。

如果两座气柜运行,采用“就峰避谷”发电方案,年发电效益为 18520万元。

就峰避谷效果

2013年11月采用两座煤气柜后,经过一年多的“就峰避谷”调负荷运行,吨钢煤气回收量由130 m3增加至135 m3,多增发电效益为1678万元。据此计算邯钢三炼钢2.4年就可回收一座投资4000万元的8万m3转炉煤气柜的投资成本,经济效益可观。在一年多的使用时间里,装置安全、可靠,完全达到预期设想和设计要求。

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