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高瓦斯矿井回采工作面瓦斯治理技术的探索与实践

2015-09-01李宝军黄兴利

中国高新技术企业 2015年33期
关键词:安全生产

李宝军 黄兴利

摘要:陕西黄陵二号煤矿通过多种瓦斯治理技术研究与应用,解决了回采工作面瓦斯超限问题,杜绝了通风、瓦斯、油型气等重大“一通三防”事故,实现了矿井的安全生产。文章以409工作面为例,对回采期间工作面瓦斯治理技术进行了研究。

关键词:高瓦斯矿井;回采工作面;瓦斯治理技术;瓦斯超限;安全生产 文献标识码:A

中图分类号:TD712 文章编号:1009-2374(2015)33-0149-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.080c

煤矿安全生产是煤矿行业中的重要环节,近年来,煤矿瓦斯事故时有发生,给煤矿安全生产带来了巨大的安全隐患。加强煤矿瓦斯治理工作,减少安全隐患,是煤矿行业发展过程中的重点内容。随着开采技术的不断提升和开采深度的不断深入,瓦斯治理工作的难度也相应加大,只有依靠科学、合理的瓦斯治理技术,根据现场实际情况,积极采取瓦斯治理措施,改善通风条件才能杜绝瓦斯事故的发生,促进安全生产稳步发展。

1 高瓦斯矿井概念

瓦斯一般存在于煤岩层,在煤矿开采的过程中只要发现瓦斯便可以称之为瓦斯矿井,一般而言我国大部分矿井在开采过程中都会在煤岩层中发现瓦斯,但是由于其含量相对较少,一般只要进行常规性的治理,就可以很好地解决瓦斯的问题。但是由于煤岩层的具体构造不同,不同地区的煤岩层显现出的特质也有所不同,因此在煤矿开采的过程中,经常会在煤岩层中发现大量的瓦斯,这些瓦斯在开采的过程中大量涌出,严重影响煤矿开采工作的进行。国家有关部门对矿山开采过程中的瓦斯问题十分重视,针对瓦斯涌出量的不同,有关部门制定出了相应的标准用以判断煤矿是否是高瓦斯矿井。

2 概况

陕西黄陵二号煤矿属于年产量特大型矿井,矿井生产能力为8.0Mt/a,属于高瓦斯矿井,矿井主采煤层为2#煤层,煤层瓦斯含量不规律。409工作面位于四盘区左翼,工作面设计长度3000m,工作面长度260m,通风方式为U+L型通风,工作面煤层平均厚度为4.5m,直接顶为深灰色粉砂岩,含植物化石碎片及少量黄铁矿结核,下部夹细粒砂岩条带,底板为灰黑色泥岩,具滑面,团块状,含云母碎片及植物化石碎片。其中409辅运巷掘进至开口1280~1183m段时先后揭露三条小断裂构造,走向方位271°~274°,倾角56°~58°,落差0.8~1.8m。

工作面在回采前,由于本煤层瓦斯含量较大,施工了本煤层预抽钻孔,经过长时间的抽采,本煤层瓦斯含量降低,达到回采要求。但是在回采过程中,虽采取了高位裂隙瓦斯抽放及上隅角抽放,但生产期间落煤瓦斯含量依然较大,仍然不能完全解决上隅角瓦斯问题,上隅角瓦斯浓度接近0.8%,给安全生产带来一定隐患。为了彻底解决工作面回采期间瓦斯问题,仍需进行瓦斯治理技术研究,确保工作面的安全回采。

3 瓦斯增大原因分析

3.1 煤层瓦斯含量

工作面游离瓦斯以自由气体存在,存在于煤体和围岩的裂隙和较大孔隙内。由于409工作面本煤层的透气性较好,随着409工作面掘进期间边探边掘抽放和409备采工作面本煤层抽放,致使煤层中的原游离瓦斯含量减少。但是在回采期间,随着煤层的大量揭露,在采动压力影响下煤层中的原始瓦斯状态受到破坏,发生破裂、卸压膨胀变形、地应力重新分布等变化,部分煤岩的透气性增加,剩余游离瓦斯在其压力作用下,经由煤层的裂隙通道或暴露面渗透流出并涌向采煤工作面。随着游离状态的瓦斯从煤体中涌出,必然导致煤体中储存瓦斯的空间压力降低,这就破坏了原有的动平衡,部分以吸附状态存在的瓦斯就解吸为游离状态,对游离状态的瓦斯进行补充,瓦斯动平衡破坏的范围也不断扩展。瓦斯长时间地、均匀地、持续地、源源不断地从煤体中释放转化为游离瓦斯并涌出,导致工作面生产期间瓦斯含量升高。

3.2 底板瓦斯含量

在回采前,在辅运巷、回风巷施工底板钻孔进行抽采,但是由于底板瓦斯含量赋存不规律,钻孔形成初期瓦斯含量较低,但是随着工作面的推进,底板裂隙的发育,靠近工作面的底板钻孔瓦斯含量逐渐升高,甚至出现喷孔现象。

3.3 顶板瓦斯含量

在工作面回采前,在回风巷施工高位裂隙钻孔,解决了顶板钻孔瓦斯和高位裂隙形成后采空区瓦斯。

4 采取措施

4.1 采取措施

根据工作面瓦斯情况、胶带巷本煤层钻孔抽放情况,决定在回风巷施工本煤层钻孔,降低工作面后50架煤层瓦斯;胶带巷本煤层钻孔负压进行调整,将距工作面较远的本煤层钻孔负压降低,提高距工作面较近的本煤层钻孔负压,提高抽放效率,降低工作面前100架瓦斯浓度。通过在回风巷本煤层钻孔施工及胶带巷煤层钻孔抽采系统调整,降低了整个工作面煤层瓦斯含量。

图1 409回风巷本煤层钻孔设计

4.2 对底板钻孔进行调整

根据工作面底板瓦斯情况、工作面与钻孔施工位置、钻孔瓦斯浓度情况,及时调整底板钻孔参数,有针对性地施工底板钻孔,并根据底板钻孔瓦斯浓度情况,按照分源分压方式及时调整钻孔负压,提高钻孔抽采效率,钻孔、管路连接放水器,降低管路负压,提高管路抽采效率,降低工作面瓦斯浓度。

4.3 回风巷高位钻孔

通过施工高位钻孔,利用采动应力场中采空区冒落形成的裂隙空间作为瓦斯流动通道,在抽放负压作用下使瓦斯流向钻孔,从而抽出大量瓦斯,解决上隅角和回风流瓦斯超限问题。

图2 409回风巷高位裂隙钻孔设计

4.4 铺设第二趟上隅角管路

由于工作面在回采期间,上隅角瓦斯浓度在1%左右,致使上隅角瓦斯浓度在生产期间超限。抽采上隅角的是四盘区三号系统,泵站主管路为Φ630瓦斯管路,回风巷为Φ400瓦斯管路,泵体抽放流量为140m?/min左右,瓦斯浓度在2%左右,出现了Φ400瓦斯管路阻力较大、管路抽放能力不足的现象。因此,在409回风巷铺设第二趟上隅角Φ355瓦斯管路,两趟管路采用三通同时接入Φ630瓦斯管路上。在两趟瓦斯管路同时接入后,泵体抽放流量为230m?/min左右,瓦斯浓度在1.8%左右,回采期间上隅角瓦斯浓度在0.6%左右。

5 结语

409工作面回采期间落煤瓦斯在采取以上措施后,回采期间上隅角瓦斯控制在0.6%,实现了工作面的安全回采。根据409工作面上隅角瓦斯治理经验,让我们认识到了以下三点:一是增大管路的直径,Φ400瓦斯管路已不能满足高瓦斯采煤工作面的上隅角抽采;二是本煤层钻孔设计调整,钻孔设计长度需接近工作面长度或者在胶带巷、回风巷同时施工本煤层钻孔,确保工作面预抽覆盖全工作面;三是根据钻孔瓦斯浓度、流量情况及时调整钻孔负压,提高抽采率。

参考文献

[1] 肖俊贤,李希建,陈守坤,等.瓦斯治理技术现状

[J].煤炭技术,2009,28(11).

[2] 纪洪伟.高瓦斯综采工作面瓦斯治理成功经验[J].煤炭技术,2008,27(3).

[3] 胡鹏,张林华,丛秀枝,等.郑州地区煤矿瓦斯治理现状与对策研究[J].中国矿业,2013,22(9).

[4] 张飞,范文胜,祁昊.矿井通风安全现代化管理[J].煤炭工程,2010,(5).

(责任编辑:蒋建华)endprint

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