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氮气源控制柜流程优化

2015-08-15钱龙杜鹏王小丽杜金虎田建宁长庆油田分公司第一采气厂陕西榆林718500

化工管理 2015年14期
关键词:集气站漏点汇流

钱龙 杜鹏 王小丽 杜金虎 田建宁(长庆油田分公司第一采气厂,陕西 榆林 718500)

按照《油气集输设计规范(GB50251)》中强制规定“进、出集气站的管线必须设置截断阀”的要求,集气站进出口安装了紧急截断装置(即截断阀)。按照截断阀工作原理,充足的氮气源是保证其正常运行的一个必要条件。氮气源控制柜(以下简称氮气柜)即是用来盛装高压氮气瓶,并且将高压氮气减压后供给截断阀。目前集气站在用氮气柜有接四瓶氮气和两瓶氮气两种,但两种的流程均一样,都是一瓶使用,其它备用。下面以两瓶装的氮气柜为例对其流程进行介绍。

1 氮气柜流程简介

针对单瓶氮气而言,高压氮气瓶内氮气经瓶口角阀,通过与软管连接的气瓶压力表、气瓶截止阀和单流阀到高压汇管,然后再通过高压汇流压力表、高压汇流截止阀、减压阀、低压供气压力表、低压供气阀、截断阀前控制球阀为截断阀提供仪表风。各部件作用如下:

1.1 气瓶角阀:氮气瓶瓶口控制阀门。

1.2 高压软管:与氮气瓶出口连接。

1.3 气瓶压力表:显示气瓶压力。

1.4 气瓶截止阀:控制单个氮气瓶气流。

1.5 单流阀:更换氮气瓶时,防止新瓶高压氮气倒流回低压氮气瓶内。

1.6 高压汇流压力表:显示汇流后的压力

1.7 高压汇流阀门:控制汇流后的氮气气流。

1.8 减压阀:将高压氮气减压至不高于0.8Mpa。

1.9 低压供气压力表:显示减压后的压力。

1.1.0 低压供气阀:控制减压后的氮气气流。

2 优化前运行情况

现场工艺管线及截断阀均无漏气现象,但在气温较低时,氮气柜内各接点处易发生漏气。现目前的氮气柜流程比较复杂,接点较多。从图2可以看出,从氮气瓶出口到截断阀前控制球阀共有13处接点,而每个接点至少有2-3个密封点,由于材质受气温影响变化大,导致各密封点处氮气漏失严重。由于氮气柜空间狭小,员工验漏极不方便,漏点不易发现,即使发现了漏点整改也比较困难。而在整改漏点的同时对氮气源进行停运,影响了截断阀的正常运行。

此外,从氮气柜流程可以看出,从单瓶氮气使用而言,气瓶压力表和高压汇流压力表显示的均是同一瓶氮气的压力,气瓶截止阀和高压汇流阀门先后控制气瓶的气流,整个流程存在不必要的重复。

3 氮气柜流程优化措施

针对上述问题,对氮气柜流程进行了优化和简化,优化后的流程见图4。经优化后,高压氮气瓶内氮气经瓶口角阀、高压软管直接连接到减压阀,减压后的氮气直接为截断阀提供仪表风。气瓶气流直接由瓶口角阀控制,气瓶压力由高压汇管压力显示,减压阀减压后的压力依旧通过低压供气压力表显示。

4 优化前后对比

4.1 从图5可以看出流程简化之后,接点由原来的13处减少到8处,绕开了不必要的接点,使管路在热胀冷缩时自由延伸,避免了密封处因固定拉伸失密而泄露。

4.2 优化后气瓶压力监测由原来的两个减少到一个,减少了压力表的使用。这就要求员工要加强日常巡检,仔细观察减压前后的压力是否在正常范围之内。

5 效果评价

5.1 节约生产成本

柜流程进行优化改造以后,氮气消耗量明显降低。流程优化后年消耗氮气相比之前下降60%。

5.2 降低交通风险

氮气瓶高度为1.26米,皮卡车车槽的长度仅为1.10米,故氮气瓶不能安全平放在皮卡车车槽内,而必须做斜放置。拉运途中,若路况不佳或出现急刹车,氮气瓶可能从车槽中飞出,撞击座位后排与车槽之间的玻璃,造成车辆损坏,甚至人员受伤。加之氮气瓶作为高压容器在拉运的过程中也存在一定的安全隐患。氮气消耗的减小,减少了向集气站送氮气的次数,变相减少了出车的频次,降低了交通风险。

5.3 减小员工劳动强度

流程优化改造之后流程变得更加简单,管线的接点更少,相应出现漏点的几率变小,减小了氮气的损耗,相应减小了员工整改漏点、频繁更换氮气瓶、氮气护送的工作量。

6 结语

集气站氮气柜流程改造以后,通过近一年时间的运行效果观察,氮气的使用明显降低,减少了生产成本及运送氮气的交通风险,减小了员工劳动强度,建议进行推广使用。

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