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防爆蓄电池机车智能充电硐室实践应用

2015-07-30夏西进尹承山张鹏

中国高新技术企业 2015年27期
关键词:充放电蓄电池

夏西进 尹承山 张鹏

摘要:翟镇煤矿对原来的大巷电机车运输系统进行优化,在-400水平大巷建成一处智能充电硐室,对防爆蓄电池充电进行智能化管理和控制,实现了对蓄电池充电全过程的实时监测与控制,为机电维修工对蓄电池的检查、检修、维修、保养提供有效数据,确保蓄电池充放电的合理性,有效延长了蓄电池的使用寿命。

关键词:防爆蓄电池机车;智能充电硐室;煤矿运输;蓄电池;充放电 文献标识码:A

中图分类号:TD52 文章编号:1009-2374(2015)27-0059-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.27.031

1 问题的提出

翟镇煤矿大巷辅助运输系统由-400东大巷、西大巷、后组西大巷和南翼集中轨道大巷组成,巷道总里程21km,采用轨道运输方式,轨型为43kg/m,轨距600mm;原采用架线电机车进行运输,由于架线为裸露导线,在电机车运行时容易产生电火花,同时产生有毒有害气体,不仅增加大巷行车、行人、大件运输的安全隐患,同时由于有毒有害气体的产生对井下职工身体健康造成一定影响,为减少井下安全隐患,减少矿井有害气体含量,翟镇煤矿将架线电机车运输方式改为CTL12/6B型12吨防爆特殊型蓄电池电机车运输方式。蓄电池机车投用后,考虑蓄电池电机车充电使用,蓄电池充放电频繁,初步在井下各采区建立蓄电池充电站,由运搬工区对各采区蓄电池进行充电,但是随着设备运行,此种管理机制暴露出许多问题:蓄电池充电站由人工进行充电,充电点分散,占用人员多,充电效率低,充电时间不固定,无法确保所有蓄电池能够充分充放电,人工充电过程中存在较多失误,对蓄电池使用造成不利影响;机电维修工对蓄电池的充电、维护、检查、保养不到位,不能及时对蓄电池进行维修保养,造成电瓶的损坏,带来经济损失较大;充电时产生大量氢气和酸性气体挥发,此气体为有毒有害气体,严重影响了人员的身体健康,由于有害气体随风流进入采区,对整个采区的职工身体健康都存在影响。由于以上问题的存在,要求对充电系统进行系统优化,建立统一的、自动化的、健康的充电硐室,以达到提质、提效、无害的

目的。

2 智能充电硐室实施方案

为解决存在的问题,翟镇煤矿通过调查研究,确定了建立矿井统一智能充电硐室的方案,经过实践应用,取得了良好的效果。

第一,撤消了原一采区、六采区、七采区、后组采区、井底车场区五处充电硐室,在井底车场南石门开拓一集中充电硐室,硐室长90m、宽4m、高4.5m,并与矿井总回风巷相连通,安装有毒有害气体收集装置,减少有毒有害气体扩散;在充电硐室内安装了井下防爆电动葫芦,作为机车更换蓄电池用的吊装设备。

第二,购买智能充电机15台,新蓄电池12组,在井下将待充电蓄电池沿一字型摆开;在充电硐室新安装一套电瓶更换起吊装置——电动葫芦。在以前更换蓄电池时使用手拉葫芦工作效率低、安全系数低。新投入使用的电动葫芦使用127V电压,使用操作手柄进行操作,操作方便快捷,大大减少了更换蓄电池使用的时间,提高工作效率,同时提高施工安全系数,有效保障职工身体健康;更换蓄电池时,使用电动葫芦直接将待充电蓄电池吊下,将已充电蓄电池吊至机车上,每次更换蓄电池只需2分钟,大大降低了更换蓄电池工序,提高了工作

效率。

第三,在充电硐室新安装一套充电智能控制系统,系统分为现场数据采集、信号处理及现场后台监测及控制。现场安装矿用隔爆兼本安型PLC控制箱,用于各类信号的采集汇总并处理为通用协议,同时可以控制充电机的启动与停机。安装一台防爆计算机作为监测后台,实现PLC系统传输信号对充电系统的集中管理与控制。每台充电机安装电压、电流采集模块,采集每台充电机的实时充电电压、充电电流;在每组电池充电地点安设一个温度探头,采集充电过程中的蓄电池电解液温度;将防尘水管路截门改为电磁阀控制,当蓄电池电解液温度过高时,温度传感器将信号发送给PLC控制箱,然后通过电脑处理后控制电磁阀打开,冷却水系统打开冲刷蓄电池,即起到降温作用,同时清理蓄电池卫生,保证蓄电池清洁。该智能控制系统通过采集充电电压、电流信号,实现对充电全过程的实时监测,根据蓄电池充电情况实时调节充电电流,既保证蓄电池充电的充分性,又避免蓄电池因过充电造成损坏。该系统能够很好地将蓄电池的各项指标反馈给机电维修工,通过该智能系统提供的数据,机电维修工能够及时详细地了解蓄电池工作状况及实际运行状况,保证及时排查各种隐患,及时消除隐患,将存在的隐患消除在萌芽状态,大大延长了蓄电池使用寿命。

第四,蓄电池充电硐室安装一套自制有毒有害气体收集装置。在充电硐室内敷设一趟专用气体收集管路,将管路终端直接连接矿井总回风巷,在终端安装管路抽气风机,由于增加气体收集压力;每块蓄电池配备一个集气罩,集气罩通过管路与主管路连接。当对蓄电池进行充电时,将集气罩安装在蓄电池上方,将蓄电池整体罩住,充电时产生的有毒有害气体通过集气罩收集,通过集气罩管路进入主管路,最后进入矿井总回风巷。通过气体收集装置的使用,大大减少矿井有毒有害气体的含量,保证矿井职工身体健康。

第五,建立统一的设备维护保养档案,对每台设备的运行情况进行动态化记录台账,对设备进行日历化检修和维护保养,电瓶和设备的每次工作时间和参数都有详细的记录备查。

3 收到的效果

防爆蓄电池机车智能充电硐室实施两年多以来,取得了较好的经济效益和安全效益。

第一,架线电机车的取消,减少井下主要运输大巷运输的安全隐患,减少矿井牵引系统的整修工作量,杜绝由地轨与架线电机车到点产生的杂散电流,杜绝了杂散电流对电气设备、设施的正常运行造成的影响,杜绝对了道床的结构钢和附近的金属管线造成的危害,减少地轨绝缘系统的管理工作量;提高矿井爆破安全管理,提高矿井供电安全,同时集中充电硐室的建设减少了5处充电硐室的维护、维修费用,初步估算为15万元/年。

第二,电瓶车充电系统实现智能自动化管理,杜绝由于人为充电主观因素带来的过充、欠充对电瓶造成的损坏,无形中延长了蓄电池使用寿命,原来蓄电池一般500个充电循环就不能再继续使用,实现智能化充电管理后平均充电循环达到600个,蓄电池使用寿命平均提高20%。

第三,智能充电系统的应用,提高了矿井自动化管理水平,减少人员占用,实现单位减员,每班可减少4名充电工,年节省工资支出72万元。

第四,电气化设备的投入大大提高了职工工作效率,原来更换蓄电池使用手拉葫芦作为起吊工具,运行速度慢并且存在安全风险较大,现在使用电动葫芦对蓄电池进行起吊更换,电动葫芦后更换时间由原来的20分一次变为5分钟一次,工作效率大大提高。

第五,矿井集中充电硐室的建立减少了采区充电硐室的数量,由原来的五处充电硐室改为一处,减少矿建工作量与硐室维护工作量,年节约资金投入约5万元。集中充电硐室的建立有效地防止了采区有毒有害气体的扩散,降低各采区有毒有害气体对职工身体健康的影响。同时集中充电硐室安装有毒有害气体收集装置对有害气体进行收集,使其直接进入矿井总回风巷减少有害气体的扩散,进一步减少有害气体对充电职工身体健康的影响。

4 结语

防爆蓄电机车智能充电硐室的建立,有利于提高煤矿经济效益,延长设备使用寿命,降低矿井运行经济成本;减少矿井有毒有害气体含量保障人员身体健康,减少矿井大巷运输管理安全隐患,提高矿井安全管理水平,提高矿井自动化管理水平,向矿井无人化管理迈进一步,值得推广和应用。

参考文献

[1] 程从仁,张宏军.井下充电硐室的设计及行车的应用[J].煤矿机械,2005,(3).

[2] 张玉欣.行车在煤矿井下充电硐室的应用[J].江西煤炭科技,2005,(4).

[3] 张金耀.矿井轨道工[M].北京:煤炭工业出版社,2005.

[4] 于学谦.矿山运输机械[M].徐州:中国矿业大学出版社,1998.

作者简介:夏西进(1965-),男,山东新泰人,山东能源新矿集团翟镇煤矿副总工程师,工程师,研究方向:煤矿机电、运输。

(责任编辑:陈 倩)

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