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S109FA燃气-蒸汽联合循环机组通风系统界面设计

2015-06-05刘晟

综合智慧能源 2015年5期
关键词:燃气轮机风量蒸汽

刘晟

(杭州华电半山发电有限公司,杭州 310015)

S109FA燃气-蒸汽联合循环机组通风系统界面设计

刘晟

(杭州华电半山发电有限公司,杭州 310015)

以杭州华电半山发电有限公司为例,介绍了S109FA重型燃气-蒸汽联合循环机组冷却通风系统的特点,分析了原来设计的不足。在借鉴同类电厂的基础上,在风道内增加了测量元件,并制作了一张全新的监视、报警页面,且修改了相关逻辑,实现了实时监控、实时处理,取得了良好的效果。

S109FA燃气轮机;通风系统;监视界面;逻辑修改;设计

0 引言

从传热学观点来看,燃气轮机的启动过程是一个逐步加热的过程,同时属于不稳定导热过程。不论燃气-蒸汽联合循环机组冷态或者热态启动,蒸汽温度都是有严格要求的,当蒸汽进入汽轮机后,蒸汽以对流方式将热量传给汽缸内壁和转子外表面,然后再传至汽缸外壁和转子中心。由于金属壁存在热阻,因而在汽缸内、外壁间和转子半径方向会出现温差。透平间内若空气流通不畅,会造成汽缸局部过热。每经受一次交变应力循环,转子和汽缸表面都会产生非常大的拉伸应力。拉伸应力比压应力更易使金属产生疲劳而引发裂纹。若任其发展,最终会引起汽缸变形,通流处轴向间隙消失,动静部分发生摩擦,影响机组安全[1]。

1 9F燃气轮机冷却通风系统概述

在燃气轮机机组启动、运行乃至停机过程中,各冷却风机按照逻辑依次启停。燃气轮机控制系统会监控冷却和密封空气系统,操作员不需要采取什么措施,只要监控冷却和密封空气系统的系统参数即可。假如透平内外空气的流动合理,就能够保持气缸四周温度均衡,有助于维持间隙控制[2],防止温度积聚而导致局部过热;同时,燃气轮机间的通风系统还提供了稀释泄漏气体(烟气和燃料气)和连续吹扫积聚在室内泄漏气体的功能。

风机具体位置如图1所示,图中清晰标明了负荷轴间冷却风机、透平间冷却风机、排气间冷却风机和排气框架冷却风机相对于机组的位置。

由图1可知,燃料气模块包括2个空间加热器(23VS-1/3)。23VS-1加热器包括1台轴流风机,它为模块加压并使空气通过出口挡板流入燃气轮机透平间,最终由88BT抽出排到厂房外。当二氧化碳火灾保护系统动作时,进口和出口挡板会自动关闭,燃料气模块随即被密闭。

现阶段国内主流燃气轮机是S109FA型燃气-蒸汽联合循环机组。按照原先设计,燃料气模块位于燃气轮机透平间正下方,空气首先通过燃料气模块,接着进入透平间,最后被透平间冷却风机88BT抽出[3],存在导致跳机的危险。

2012年7月,#2燃气轮机机组开机前,由于人员巡检的疏忽,透平间北侧门未关闭,机组点火88BT风机启动后,大量冷空气未经过燃料气小室而通过敞开的门直接进入透平间,燃料气小室内部温度积聚,FSR伺服阀过热,反馈值与给定值偏差超过2.5%,机组随即跳闸。

2 实施过程

为了防止启机时再次发生此类事故,方便运行人员时时监视机组各台风机的运行状况,各个封闭空间内门的开关限位以及透平间、燃料气小室内的温度分布,参考同类型电厂燃气轮机操作系统通风与加热界面,确定在风道内增加测量元件,并制作一张全新的监视、报警页面来实现。

由于不同机组界面迥异,内部逻辑的动作设定值也不同。针对实际运行需要,必须按现场实际情况进行再设计。

首先将燃料气小室内D5,PM1,PM4 3个喷嘴及其布置、管线简化。加上透平间,燃料气小室间门的开关限位,并用风管将2个空间连接,标注上空气的大致流向,使之看起来是相互连接的整体。

图1 燃气轮机透风系统图

接着将图与系统连接,添加内部逻辑,使数据能够跟踪机组状态变化。机组的普通状态参数均可沿用原数据,右侧界面切换开关在“AUX”辅助栏增加“Ventil”通风页面,添加进新的界面。原有数据均可从逻辑内部读取,新增加的点主要有6扇门的限位、4个热电偶信号及3个风量探头传输的信号。界面中新增参数动作逻辑如下:透平间、燃料气小室内的空间温度通过比较逻辑,只要测量值高于设定值就能在报警页面中显示温度高报警;95BT-1/2/3 3个风量传感器,任意两个测量值低于75%,动作切换88BT风机。6个门的限位由于只是一个表征,不对机组状态切换起作用,只需设置为BOOL位,仅显示开或关就足够了。

明确了各数据间的逻辑关系后,利用Toolbox 11.7软件将逻辑添加进系统,具体操作步骤如下。

(1)添加新的逻辑点,采用英文首字母大写方式命名,同时选择点的属性。

(2)先添加风量探头测量值对风机切换造成的影响,找到88BT风机的控制模块,在原模块中添加1个95BT-1/2/3风量比较模块。鼠标左键双击新的模块,修改输入/输出量,通过分别比较LEVEL1/ 2/3 3个输入值与75之间的大小,输出1或者0给下一个比较器,设定风量传感器信号“3取2”,任意两个低于75%,比较器输出1。

(3)查找到新的超温报警模块,更改输入量。

(4)在Mark VI控制柜内找到有空余端子位的板卡,将信号接入。

(5)信号接入后,编译下桩后检查监视界面,数据动作正常。

通过一段时间的运行观察,该监视界面数据工作正常,各门的限位动作与风量传感器输出的数值均反映了机组真实的状况。此次改造同时带来另一个优点,运行人员在启机前可通过监视界面很快知道各个空间是否正常,缩短了检查时间,优化了机组启动。

3 结束语

经过此次优化、整合,杭州华电半山发电有限公司9F燃气轮机Ⅰ,Ⅱ期6台机组均不同程度地缩短了启动时间。借助设备自动化程度的提高与操作界面的不断人性化修改,运行人员在机组启动阶段人工干预的程度进一步降低,取得了良好的效果。参考文献:

[1]陈福湘.大型燃气-蒸汽联合循环发电技术丛书 设备及系统分册[M].北京:中国电力出版社,2009:5-6.

[2]邓腊兵.M701型燃气-蒸汽联合循环机组缩短热态启动暖机时间的分析及改进[J].科技咨询,2010(6):72.

[3]刘晟.9E燃气轮机停机盘车中擦缸转速至零事故原因浅析及处理[J].燃气轮机发电技术,2013(6):44-48.

(本文责编:白银雷)

TM 611.3

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:1674-1951(2015)05-0061-02

刘晟(1983—),男,浙江杭州人,工程师,工学硕士,从事电厂热工控制方面的工作(E-mail:okbo-23@163.com)。

2014-09-09;

2015-03-15

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