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变频调速技术在螺杆式空压机上的节能应用

2015-05-08陈国防

江西煤炭科技 2015年4期
关键词:压风工频空压机

陈国防

(山西兰花集团东峰煤矿有限公司,山西 高平048400)

煤矿压风系统不仅具有维持井下正常生产的作用,而且具有在煤矿井下发生灾害时为矿工提供自救的功能。在保证井下压风自救系统保持正常运行,满足矿井用气量不断变化的同时,如何最大限度地节约用电,已经成为煤矿技术人员的一个课题。

机电产品发展日新月异,煤矿用活塞式、回转式和离心式等空压机已经逐渐退出了历史舞台,螺杆式空压机已经成为煤矿压风设备的主流。现在煤矿井下用气设备品种多、用气量大,在生产过程中,使用的时段、方式也不尽相同。原有工作方式不仅不利于设备的正常运行和维护保养,而且提供的气源不稳定、波动较大,空载时间较长,也浪费了不少电能,对煤矿安全生产带了隐患。随着电力电子技术的不断发展,目前最佳解决方案是对螺杆式空气压缩机实行变频节能控制。

2013年10月,山西兰花集团东峰煤矿对在用的4台空气压缩机进行了变频调速技术改造,节能效果显著。

1 空压机的变频调速节能原理

根据空压机工作原理,空压机的轴功率、排气量和轴转速符合下列公式:

由上述公式可知,在空压机的吸气容积一定的条件下,只有调节空压机的转速才能改变排气量,空压机是恒转矩负载,空压机轴功率与转速呈正比变化。在空压机总排气量大于用气量时,通过变频调速降低空压机转速来调节供风压力,是达到空压机经济运行的有效方法,其优点是压力给定方便,可根据用气量的变化随时调整设定值,能够实现压力闭环运行,实现压缩空气的恒压供应,提高空压机的运行效率,达到节能的目的。

2 空压机变频调速节能方案

2.1 空压机变频调速节能方案的确定

通过多个方案比较,决定采用一拖四的方案,利用一台变频器,配合可编程控制器PLC,以及主电路控制柜对4台空压机进行变频控制。在运行时可根据需要,通过人工确定工频、变频运行方式,也可系统智能完成空压机的循环切换,实现恒压供风。

2.2 空压机的电路控制方式

主电路为4台空压机编组运行。接触器KM作为主电路的控制元件,可用于系统的紧急停车等。接触器1~8 KM分别用于空压机的变频/工频切换和各台空压机之间的切换,各个接触器由PLC控制。

正常情况下启动1号空压机时,1KM吸合,1号空压机变频启动,随着频率的升高,电动机转速上升,系统压力随之增大,当频率接近工频(上限切换频率50Hz)时,系统压力若仍达不到工作压力,2KM吸合,同时1KM断开,则1号空压机切换为工频运行。3KM吸合,2号空压机变频启动,2号空压机启动后,随着频率的升高,当系统压力上升到压力上限时(0.75MP),系统在变频器PID功能的作用下,维持系统稳定的压力。当用户不断增多,系统压力低于压力下限时(0.45MP),控制系统将使2号空压机切换为工频运行,3号空压机变频启动,以保持系统的工作压力。当用户不断减少时,系统压力上升达到压力上限时(0.75MP),变频器输出频率降低,当频率下降到下限切换频率时(35Hz),5KM 断开,3号空压机退出运行,3KM吸合,4KM断开,2号空压机切换为变频运行,并维持系统工作压力(见图1)。

图1 主电路

在空压机实际工作中,变频器输入端PR用于设置来自于空压机储气罐上的压力变送器,FUP、FDN分别输出上限、下限压力信号,FU2、FU分别输出上、下限切换频率信号,这些连续的信号便于PLC发出指令,实现各台空压机之间、变频/工频之间的相互、有序切换(见图2)。

图2 PLC的接线图

相关参数的设置:压力上限设置为0.75MP,考虑到在最低气压时能够打开井下相对用气量小的气动风门、气动道岔等设备,压力下限设置为0.45MP。上限切换频率设置为50Hz,设置下限切换频率时,尝试设置为30Hz,在此频率条件下长时间运行,电机低速冷却变坏,温度升高较快,不利于电机的长期安全运行。因此,将下限切换频率调整为35Hz,电机的运行温升得到很好的改善。

3 变频改造节能分析

东峰煤矿井下风动绞车、风动水泵、喷浆机等用气设备较多,用气量变化大,空压机运行台数高峰时多达3台。考虑到其它空压机是工频运行,仅对变频运行的当台空压机进行了节能分析。

对空压机工频运行满载、空载时和变频运行空载时电机电压、电流、功率因数等运行参数进行了检测,计算出空压机变频改造前、改造后每天的节能量。

空压机工频运行时所消耗的能量:

空压机变频运行时所消耗的能量:

因此节电率为:16%,每年运行按345天计算,每年可节约电能2×105kWh,每度电费按0.5元计算,年可节约电费10万元,大约三年可收回投资,经济效益非常可观。同时,变频改造后,首先操作方法简便 ,可根据需要进行人工/自动切换,使用变频运行,消除了电机起动时对电网大电流的冲击现象;第二,风压变化幅值小,气压能够在0.45~0.75MPa区间平稳变化,而且风量充足,供风质量提高,大大减少了由于压风系统不稳定给安全带来的不利影响;第三,噪音大幅降低,工作环境得到很大的改善。

4 结语

经过一年多时间的运行,变频器改造的优越性逐渐显现出来,不仅节约了能源,提高了设备运行的可靠性,有利于企业的安全生产,而且改善了职工工作环境,提高了职工自信心和对企业的满意度,在收到了较好的经济效益的同时,也收获了更大的社会效益,这种技术改造具有很大的推广价值。

〔1〕邱 江,刘 富.矿山电力拖动与控制〔M〕.北京:煤炭工业出版社,2012.

〔2〕唐耀华,徐庆龙.空压站变频改造的节能分析和参数监控〔J〕.变频器世界,2004.

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