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综采工作面过空巷及断层实践

2015-05-08时建成

江西煤炭科技 2015年4期
关键词:空巷绞车支柱

时建成

(山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司,山西 忻州036500)

磁窑沟煤矿由山西省煤矿企业兼并重组整合的单独保留矿井,是原磁窑沟煤矿、四家塔煤矿、鹿固乡煤子塔煤矿及部分空白资源整合而成,井田内批准开采8#~14#煤层,开采深度为1100m至780m标高,生产规模1.2Mt/a,批准井田面积10.6227km2,投产后经两次提能,生产能力提升为2.4Mt/a。

磁窑沟煤矿10#煤层井田内划分四个盘区,其中一盘区和三盘区局部受小窑开采破坏,分布的空巷相对较多。为了提高煤炭资源回收率,根据矿井生产接续安排,在一盘区采空区周围布置103综采工作面。确定后的10103综采工作面中分布五条空巷和一条断层,给回采带来了一定的难度。因此,需要研究过断层过空巷施工技术,保障工作面安全开采。

1 10103综采工作面概况及工作面断层、空巷的分布情况

10103综采工作面长度200m,走向长度1072m,煤层顶板为泥岩和平均2.68m厚的高灰煤,煤层底板为泥岩,煤层的平均厚度5.86m,单斜构造,倾角约2°~5°,设计采高4.6m,工作面可采煤量1.4Mt,采用走向长壁式采煤法回采。

在10103综采工作面中,分布着五条空巷和一条断层,空巷为原四家塔煤矿采空区巷道,巷道总长度为288 m,其中与工作面平行布置的有四条巷道,总长160m,与工作面垂直布置的有一条巷道,长度为98m,共有5个硐室,总长度为30m,空巷高度为3.3~4.3m,宽度为4.4~6.0m。工作面从切眼开始380~790m分布一条正断层,与胶运顺槽夹角26°贯穿整个工作面,断距为2.5~3m。随着工作面推进,断层在胶辅运顺槽揭露,最终延伸到回风顺槽第三条空巷位置(见图1)。

图1 10103综采工作面空巷及断层分布示意

2 空巷支护情况

空巷内的顶板较为完整,均沿煤层底板掘进,空巷顶板的支护均采用锚索+锚杆+金属网联合支护,并在回采前期对空巷进行木垛支护,木垛布置方式为三花形“井”字垛布置,共消耗道木约9000根。综采工作面推进距空巷90m左右时,采用单体液压支柱对空巷顶板进行补强支护,共支护单体液压支柱164根(见图2)。

3 过空巷、断层的施工方法

3.1 道木、单体液压支柱回撤方法

图2 空巷支护示意

尽可能沿顶板贯通空巷,贯通后,支架工及时超前移架,然后将煤机退至顶板完整处,避免影响到回收材料的运输。然后闭锁三机,由跟班队长对工作面情况进行全面检查,确认安全后,利用支架一、二级护帮板将木垛推倒后,用远程单体泄液工具将单体液压支柱泄液后回收。回收道木、单体液压支柱过程中所有人员必须在护帮板打开的情况下作业,并保证每割一刀煤回收一次木垛,严禁超前空顶回收木垛和单体液压支柱。

3.2 综采工作面扶架方法

10103综采工作面从胶运顺槽开始安装1号端头支架,依次向机尾排列安装过渡架、中间架等,共安装118台液压支架。由于断层的影响,工作面中部68~55架顶板破碎,超前垮落,前梁上方漏顶严重,冒落的主要是大块白砂岩。推进过程中70~55架出现不同程度倒架,其中70~65架,支架向机头方向微倾斜,65、64、63架倾斜严重,架间缝隙约为400mm,60~55架支架顶梁中心偏移推拉杆600mm,支架左大脚踩踏推拉杆,56、57架移架过程中出现咬架现象,57架被压死,支架不能升降,导致煤机无法正常通过,造成了工作面倒架区域无法正常推进。在这种极为艰难的情况下,采取了5项举措度过难关。

(1)扶架。在机尾回风顺槽超前区域后安装一台55 kW绞车,绞车的最大载荷量为40t,并利用12根戗柱将绞车固定牢靠,配套Φ38mm钢丝绳150m。在118架、100架、86架、75架支架顶梁下方各安设一个16t导向滑轮,将绞车钢丝绳穿过导向滑轮,一端拉至60架处,将绳头利用不少于5道的绳卡锁成闭环。

利用机尾绞车与单体液压支柱配合扶架,将绞车钢丝绳头与待扶支架顶梁下方连接口相连接,并通知机尾绞车司机将钢丝绳张紧,同时用一根单体液压支柱顶在待调整支架的顶梁上,与绞车同时动作,单体液压支柱远程供液,一名支架工负责降架移架,逐架调整扶架。扶架前,先将扶架区域大脚前、大脚下和架间浮煤全部清理干净,保证支架在移架过程中有足够的行程。扶架必须做到三同时:即同时张紧绞车,同时向单体液压支柱供液,同时降架移架。完成一茬扶架,推移一次运输机后按照同样的工序进行下一个循环的扶架,直到运输机完成有效的推移步距再割煤。

(2)顶板加固。由于断层影响,该区域顶板煤质松软,顶板的超前垮落使液压支架不能有效的发挥支护作用,在扶架的同时,对顶板进行超前加固注浆,注射马丽散等化学材料能够使顶板的硬度增大,从而有效控制和减小顶板超前垮落的范围。

(3)处理死架。液压支架升降行程小于300mm可定性为死架。工作面57~59架上方的大块岩石将支架压死。处理死架的办法就是在支架大脚下方进行放炮。首先将57、58、59支架大脚前、大脚底部、支架间浮煤清理至原底板,先用1.5m钻杆施工一定深度的炮眼,再换成2m钻杆施工炮眼,眼深约为1.5m,每架施工4个炮眼为宜,打好眼后进行装药放炮,逐架处理。每个炮眼装药量控制在3卷以内,具体可根据放炮后效果进行适量调整。

(4)放松动炮处理工作面矸石。受断层影响,工作面69~80架矸石厚度达到3m。为了降低矸石对煤机的损伤,保证设备的正常运转,对工作面矸石区域放松动炮处理。现场采用风钻打眼,炮眼布置为三花眼,深度为2.5 m,眼距为1.5m,底眼距底板0.4m,顶板距顶板0.5m,底眼每孔装药量为2卷,顶眼1卷。放完松动炮后,再采用煤机回采,直至过完断层。

(5)工作面运输机保持平直。当工作面断层导致大面积割矸时,为了减少割矸量可能会采取局部抬高或降低底板的措施,这种办法并不可取,会导致运输机弯曲,再加上顶板破碎漏矸,使液压支架受力不均衡,造成倒架。因此,必须始终保持工作面三平两直,调整运输机平直的目标不变。只有将工作面运输机调整成直线,才能更有效地管控顶板、防止倒架,保证设备的正常运转和回采,实现正规循环作业。

4 结语

磁窑沟煤矿10103综采工作面大采高回采,直接顶上赋存2.68m的高灰煤,矿压显现明显,断层、构造频繁,回采期间,历经了空巷、断层、漏顶、倒架等复杂情况,特别是在最后一条空巷与断层相遇在一起,极大地增加了施工难度。磁窑沟煤矿采取一系列行之有效的措施,最终顺利通过了该复杂区域,为今后残煤、构造复杂区域回采总结了经验。

〔1〕王胜军.浅谈采全高综采工作倒架及预防〔J〕.煤炭技术,2012,(50):39-42.

〔2〕余本胜,李小军,王志鹏.大倾角综放采煤方法的实践与研究〔J〕.煤矿开采,2002,(1):19-21.

〔3〕刘英志,屠洪盛,袁 永,等.急倾斜综采工作面设备稳定性控制技术〔J〕.煤炭科学技术,2011,(5):25-27.

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