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煤矿机掘快速掘进技术

2015-03-19

机械管理开发 2015年8期
关键词:钻车综掘机湿式

靳 牛

(山西焦煤霍州煤电集团汾河焦煤公司回坡底煤矿,山西 临汾 041000)

引言

和传统的巷道掘进技术相比,综掘工艺更加简单,工序相对较少,目前已经在各个厂矿做到了很好的推广。利用综掘工艺、开机率、配套设施、敖东组织,从根本上提高施工质量。

1 快速综掘技术的概述

在巷道掘进中,运输装置、除尘通风、支护设备、定向测量、运输设备、供电系统共同构成了综掘作业线,最后形成一条互相配合、高效率、机械现代化的系统。为了保障施工进程,必须做好以下两个方面的工作:

1.1 使用技术过硬的掘进机

掘进机作为综掘的关键部分,必须结合工作条件选择。在国外与国内先进技术的刺激下,国内掘进设施的利用与改造得到了很大的发展。当前,国内使用的机型相对较多,如:上海与南京共同研发的ELMB型,淮南与太原分院共同推出的EL-90型,奥地利与淮南共同推出的AM-50型,日本三井与佳木斯共同推出的 MR H-510-41型(简称510型)[1-3]。从当前的发展趋势来看:提高切割水平、扩充应用范畴,确保工作状态,使用高压水射,做好自动控制,将提高元件可靠性。

1.2 转载运输

受不同运输设施影响,综掘作业线逐渐发展为:带式输送+掘进机作业;刮板输送机+掘进机;梭车作业+掘进机;矿车+掘进机作业。其中,带式运输具有生产效率好、输送能力大等优势,通过刮板能满足长度偏短、变化大的坡度。

2 矿井工艺试验

2.1 试验条件

某轨道运输主要满足行人、进风与运料需求,该大巷的工程量达到1 600m,服务周期为20a,埋深为350m,岩性多为中粗砂岩,普氏系数为:f=4~6,抗压强度为38MPa,使用的是全断挂网、半圆拱形的锚喷。巷道掘宽、净宽、掘高、净高分别为:5m、4.8m、3.9m和3.8m。净断面与掘断面分别为:15.8m2与16.8m2。

2.2 实验方案

根据当地的地质构造,考虑到经济因素,使用的是CMJ-17HT全液压履带钻车进行打眼,以此减小工作强度,改善钻眼效率;通过孔面爆破,改善爆破效率,提高施工效果。装岩使用的是ZCY60R,可以对4~6辆矿车进行装卸;使用ASPL-6湿式喷射,能有效降低回弹率与粉尘。从设施配置与现场条件反馈的信息来看,当前主要使用的是“边喷边掘,三班掘进“与”三八组织“的工艺进行生产。施工工序是:打眼掘进、定炮、放炮、问顶、初喷装车、支护装车、两帮。工作面使用的是一次性全断面掘进,后面装车、前面打眼。

2.3 施工技术

2.3.1 钻车作业线

在此次巷道运输中,使用的是CMJ-17HT全液履带式钻车进行作业,但它对工艺设备、配套设施、操作过程有很高的要求。该新型装岩机在工作构造、底盘上有很大的创新,具体体现在以下方面:改善了切面的卸载作用,将散料与井下装载集中在一起,从而降低工作强度;自拖拽电缆装置问世以来很好地解决了装岩机工作中的问题;铲装的斗角较大、装满量较高、作业安全、在全轴-半轴联结式底盘中,具有维护方便、可靠性高等优势。

2.3.2 光面爆破

为了获得较好地爆破成果,必须认准炮眼位置、装药量与爆破顺序,使用液压钻车进行打眼,并且配置柱齿钻头与钢钎。通过三级钻车液压进行打眼,沿着纵向使用装药结构,使用煤矿允许的电雷管,段别控制为1~5段,并且最后一根管的延期时间必须在130m/s以内。结合全断面的起爆要求,使用网络串联起爆,调节爆破参数,从而优化炮眼布置,这样才能获得较好的布置方案与爆破成果。通常,眼痕率在85%以上,爆破效率在85%~90%之间,并且每个班使用循环式进尺,中空眼与槽眼的深度为2.2m,其他炮眼的深度为2m(如图1所示)。相应数据如表1所示。

图1 炮眼布置示意图

2.3.3 湿式喷浆

从20世纪80年代开始,锚喷支护就开始应用在巷道中,之前使用的潮喷与干喷,由于回弹率较大与粉尘污染,对施工材料构成了极大地浪费,所以为了更好地解决粉尘污染,必须使用湿式喷射[4]。

表1 爆破数据表

在本次项目中,使用的是SPL-6的湿式喷射,机体内部有备料与喷射两个罐。罐的底部都有横卧螺旋输送,通过在喷射罐注入空气,让湿拌料用螺旋的方式进入输料管;通过压缩空气把物料用稀薄流等方式喷出。一般情况下,喷层具有很高的强度,能够达到30~5MPa,粉尘一般低于10mg/m3,回弹率在12% 左右。正是因为喷射的脉冲较小,所以能很好地改变矿井作业空间。但事实上,湿喷使用的是人工搅拌,工作难度较大,一旦上料不均、搅拌不匀,都将影响喷射质量。

3 增强煤矿机掘快速掘进技术的方法

3.1 优化装备 快速掘进

在煤矿机掘进中,必须结合巷道类型优化综掘机,对于顺槽巷道一般使用的是220/160型综掘机;对于半煤则使用230型大功率综掘机;全岩使用的是340型硬岩[6]。在综掘机械化不断扩大的当下,传统的炮掘工艺正在淘汰。在单轨吊辅与皮带主运的情况下,一般使用连续排,而掘进工艺只负责掘进机第一皮带管理,其他的皮带由机电进行管理与维护,以此控制掘进工作量。通过视频监控,在对主系统进行监控的同时,也实现了无人操作,提高工作效率的目的。通过集中运料,将迎头控制在50m以内,单轨吊车在装满物料后,不需要人工就能完成卸料,这样不仅有助于改善场料面貌,同时也是让装箱更加可靠的方法。

3.2 优化工艺 提高单进

为了让临时工机械化,巷道更多的是利用液压进行支护装置,以保障支护面转变,最后实现支护机械化、主动和、系统化,避免人工支顶对支护安全构成的影响。同时,必须结合煤层顶板、埋深、地质状况,设计排距,以此确保支护的经济、合理与科学。在向5cm要效益的活动中,循环单位与锚杆排距分别增加5cm,金属网与全岩巷道分别少5cm,在控制基础成型的同时,确保进尺。另外,还可以从降耗节支、利废修旧,充分利用锚杆,安装风筒等形式,控制好风流,以此优化工作环境(如图2所示)。

图2 综掘机除尘风机的原理示意图

3.3 优化组织方案 改善掘进成果

针对煤矿掘进存在的问题,为了进一步提高掘进效益,必须优化掘进机工作安排,主要由技术人员、首席技师、维修工、专业大学生构成,在做好综掘机保养、维修与技术攻略的同时,替代传统的机电维修,这样才能真正实现班组化机电生产;通过做好生产考核,从源头上帮助工程提高工作积极性与责任心,以此保障相关设施的安全性。通过选配业务能力较高、管理能力较好的组长进行生产,做好员工调配,让组织生产更加精益。对于衔接工序,除了要合理配置,还必须努力形成掘进队伍,做好迎头掘进与后续工作,这样才能保障工时与工作效率。

4 结语

机掘效率更多地受生产组织、先进设施、管理方案影响,在科技水平不断更新的当下,掘进技术已经有了很大的发展。因此,在实际工作中,必须做好科研工作,不断解决技术难题,提高掘进速度与技术效益,让掘进机安全生产。

[1] 刘帅,李伟,曹淑良.浅谈煤矿机掘快速掘进技术[J].山东煤炭科技,2014(2):20.

[2] 毋凡.掘锚机在煤矿快速掘进中的应用[J].山东工业技术,2014(10):15.

[3] 朱勇.煤矿快速掘进技术与措施[J].城市建设理论研究(电子版),2013(9):25.

[4] 赵志君.煤矿综合机械化快速掘进技术研究[J].山东煤炭科技,2014(5):15.

[5] 李德忠.掘锚机在煤矿快速掘进中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2015(10):16.

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