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换流站滤波电容器吊攀漏油原因分析及运维策略

2015-03-14陆昶安

机电信息 2015年12期
关键词:渗油换流站漏油

陆昶安

(中国南方电网超高压输电公司广州局,广东 广州510405)

0 引言

换流站交流滤波器主要由电容器、电抗器、避雷器、电阻器组成,在交流滤波器运行过程中,由电容器漏油引起的设备被迫停电事件时有发生。本文通过对出现吊攀漏油的电容器进行返厂解剖与分析,最终确认吊攀漏油的根本原因,为电容器的安全运行提供了一定的数据参考和建议,有利于提高换流站滤波器运行的稳定性。

1 返厂电容器基本情况

本次返厂解剖的电容器一共有3台(参数如表1所示),现场检查发现吊攀处均存在渗油痕迹。吊攀均由机器人采用全自动钨极脉冲氩弧焊自动焊接,电容器现场安装时均采用侧卧的方式,通过两侧的吊攀与组架连接将电容器固定。

表1 电容器基本参数

2 电容器返厂后试验

为验证电容器吊攀处是否存在漏油以及对电容器电气性能的影响,对返厂的3台电容器开展密封性试验及电气性能试验。

2.1 密封性试验

利用白色粉浆遇电容器油变色的原理,在电容器本体两侧吊攀及疑似渗漏处涂抹白色粉浆,以便准确观察渗油位置。将电容器用工装夹紧,侧卧放置,推入烘箱内进行热烘试漏,温度为75℃,时间为12h。

按照以上方式共进行2次热烘,第一次热烘时模拟电容器在现场组架上的摆放方式,即注油孔面向下放置;第二次热烘时将电容器反向放置,即焊缝面向下放置。利用液体热胀冷缩原理,通过2次热烘,尽可能找出所有渗漏点。

经过热烘试漏,返厂的3台电容器吊攀焊缝处涂抹的白粉浆已被浸湿变成深灰色,而且变色位置均在注油孔侧面的吊攀焊缝处,其他位置未见变色。

因此可以判断,3台电容器的渗油位置仅存在于箱壳注油孔侧的吊攀焊缝处(图1)。

2.2 电气性能试验

2.2.1 对地电容测试

测试3台电容器极对地电容分别为1.40nF、1.45nF、1.40nF,可知3台电容器对地电容均无明显差异。

图1 漏油位置

2.2.2 极间电容测试

测试3台电容器极间电容,分别为(铭牌电容/实测电容)32.16μF/32.1μF、32.28μF/32.3μF、31.91μF/31.9μF,可知3台电容器电容均无明显变化。

2.2.3 极间预防性耐压试验

抽测其中2台电容器,对电容器极间施加7kV的工频电压,历时10s,试验前后测量电容器极间电容无变化,可知抽测的2台电容器均通过极间预防性耐压试验。

2.2.4 电压—极间电容、介损测试

抽测2台渗油电容器,进行电压—极间电容、介损测量试验,试验电压为工频3~7kV,试验数据如表2所示。

表2 测试数据表

由表2可知:(1)电容器的电压—电容变化趋势正常、平稳;(2)电容器的介损很小,同时随着电压升高,介损变小、趋势稳定,表示渗油的电容器吸潮不严重。

3 电容器箱壳解剖及分析

3.1 解剖情况

电容器厂家工作人员对3台渗油电容器进行了解剖。工作人员切开箱盖后,将电容器芯子取出并将箱壳渗油区域从箱壳上切割下来,从渗油处的内壁进行观察,3台电容器吊攀焊接部位箱壁内部均存在细小裂纹(图2)。

3.2 原因分析

通过对电容器箱壳进行解剖检查,得出以下结论:(1)对渗油处吊攀与箱壁焊接部位进行外部观察,发现焊缝平整,未见到焊穿、针眼等焊接缺陷,因此可排除焊接质量问题。(2)经过检查发现,渗油点均仅集中在箱壁注油孔侧的吊攀焊缝处,即电容器侧卧时下部吊攀与组架的机械连接处,在3台电容器渗油处的内壁均发现了裂纹,因此,可以判定吊攀处裂纹可能是由于吊攀长期承受较大外力而产生。

图2 电容器内部吊攀焊接处对应裂纹

4 运行维护建议

经过以上分析,为避免电容器运行过程中吊攀处出现裂缝,建议在电容器采用侧卧式安装时,在电容器靠注油孔侧箱壁与框架连接部位采用橡胶减震垫进行减震,同时保证电容器重心完全落在组架上,箱壳两侧吊攀台起机械固定作用,吊攀焊缝处不会承受过大的支撑力。

5 结语

本文分析了在换流站交流滤波器运行过程中检查发现的电容器吊攀处渗漏油现象及其原因,对电容器现场安装给出建议,为电容器的安全运行提供了一定的数据参考和建议,有利于提高换流站滤波器运行的稳定性。

[1]GB/T11024.4—2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第4部分:内熔丝[S]

[2]GB3983.2—89 高电压并联电容器[S]

[3]王东.电容器运行常见问题分析与对策[J].江苏电机工程,2008,27(4):51~53

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