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三山岛金矿选矿工艺水量、水质优化完善与应用

2015-01-22赵在超王建平蔡有国

中小企业管理与科技·中旬刊 2014年12期
关键词:矿量氰化尾矿库

赵在超 王建平 蔡有国

摘要:充分利用选矿车间各工艺点回水,消除供水打循环现象,对井下排水、尾矿库沉淀水循环使用节约能源,氰化前预碱浸,避免贱金属对氰化钠的消耗,使氰化作业含氰废水水量、水质平衡,本次对选矿工艺水量、水质优化完善与应用调整基本实现了污水“零排放”目标。

关键词:污水氰化水量水质废水

1概述

三山岛金矿新立分矿选矿厂一次供水点主要为尾矿库回水、新立分矿措施井渗水(七月份全部改为尾矿库供水),由于选矿处理量增大,选矿用水量不断增大,原有一次供水点沉降区域、澄清时间显得偏小,时常出现供混水现象,造成二次供水水池淤积稀泥,造成缓冲时间偏少,二次供水泵备件磨损增加维修费用,影响正常生产,需进行调整;回水氰化再磨浓缩系统由于矿量增大、破碎由于改湿式作业回水均出现跑混现象,需进行调整;二次供水泵现有200m3/h三台、100m3/h一台,50m3/h一台,需对各用水点进行考察,优化供水泵供水的去向;氰化碱浸效果需进行考察,确保碱浸效果,防止Fe++进入氰化、浮选造成负面影响;污水除杂要考察污水中可溶性物质去除效果,确保返回液有效成分浸出效果;洗涤各浓密机由于矿量增大出现跑混现象,须做好絮凝剂添加、稳定放矿,严禁积矿,置换要搞好硅藻土使用合理,三次净化效果,防止细泥迷滤布、金泥柜现象,给后边工序带来不利影响,影响生产正常运行。针对以上情况,考虑8000t/d选矿,需在新立选厂现有设备、设施基础上进行较小的改动、优化,确保生产用水量和质的平衡。

1.1现生产用水情况描述日处理矿量2900t/d即120.83t/h,考虑波动系数1.2Qmax=1.2*120.83=145t/h,按尾矿输送浓度40%核算,需水量145*60%/40%=217.5m3/h,再考虑打扫卫生、胶泵水封水等原因,按系数0.5核算需水量120.83*0.5=60.4m3/h,合计278m3/h;调查2009年一月份选厂供水情况措施井10.48h/d,尾矿库13.45h/d,处理矿量2800t/d,即116.67t/h,按尾矿输送浓度40%核算,打扫卫生、胶泵水封水等原因,按系数0.5核算需水量116.67*(6/4+0.5)=233.34m3/h,管径措施井Dg273,尾矿库Dg159,估计措施井供水量306m3/h,尾矿库178m3/h,所占比例措施井:尾矿库=1.33:1;现尾矿库供水为四台150m3/h多级清水泵,用水分布情况见表1、2、3。

1.2处理矿石类型新立分矿选矿厂所处理矿石以新立原生矿为主,另外还处理平里店,地表存窿低品位矿石。

新立原生矿属于含金多金属低品位硫化矿石,入磨-200目含量7%,计划矿量2900t/d;平里店矿石属于含金石英脉多金属硫化矿石,入磨-200目含量5%,计划矿量2700t/d,地表存窿低品位矿石属于原露天边界外低品位存窿矿石,该矿经长期堆存风化,颜色已呈土黄色、土红色入磨-200目含量13%,计划矿量3000t/d。

2现场调整

我们在保证矿量增大情况下,合理安排各用水点,调整氰化进、出水平衡,主要做了如下几方面工作:

2.1根据前几年不同水质试验情况:海水与清水实验结果,在处理新立井下原生硫化矿石浮选结果相似的情况,考虑现矿部整体工作部署,7月份改一次供水点由措施井+尾矿回水改为尾矿库直接供水,解决了一次由于供水沉淀区域小,尾矿库现二次沉淀,一次为尾矿库内沉淀,澄清水通过泄水井进入尾矿库外,经储水池二次沉淀,沉淀区域加大,减轻了一次供水混浊现象;同时解决了井下排水循环使用,符合“循环经济”,做到了生产内部自行消化。

2.2根据各用水点用水情况,合理分配二次供水各供水泵供水分配,200m3/h泵供一段磨矿原矿水、排矿水、浮选用水、二段磨矿排矿水其它清理卫生水、水封水、金精再磨、金精压滤水封水、清理卫生水、玛尔斯泵清理卫生水,100m3/h泵供二段磨矿沉砂水、一段磨矿返砂水,50m3/h泵供碎矿,满足了矿量增大水量供应,各供水泵符合较为均匀。

2.3一次供水分管进入玛尔斯泵,减轻二次供水负荷,起到了减少供水来回打循环,节约了能源。

2.4金精再磨用水内部自行消化,减轻二次供水负荷,部分返回浮选精矿泵补加水起到了减少供水来回打循环,节约了能源,同时回收了部分跑混物料,增大了二次供水沉淀区域,减少清理量。

2.5半年大检修二次供水沉淀池清理工作,增大了二次供水清洁度,减轻了设备磨损,延长了二次供水泵易损件使用寿命。

2.6各浓密机延长放矿时间,保证了浓密机溢流水清洁度,确保了稳定生产工作(高效浓密机缓冲能力弱)。

2.7金精矿氰化浸出前预处理(碱浸),除掉再磨后进入溶液的Fe++,减轻对浮选、氰化的负面影响(由于各方面因素影响未作定量分析)。

2.8氰化进出水量调整,强化金精压滤、硫精矿各方面管理,确保氰化含氰水量平衡,取保含氰废水“零排放”。

2.9含氰废水防“疲软”调整,强化贵液置换管理,选铅活性炭添加(由于各方面因素影响未作定量分析)。

2.10强化贵液置换作业净化效果,由常规净化改为三次净化,同时使用好净化介质硅藻土。

通过以上调整改造,在投入较少的情况下,满足了矿量增大对介质的要求。

3小结

三山岛金矿选矿车间通过本次选矿工艺水量、水质优化完善与应用调整,在现有的设施情况下,满足了矿量增大的需要,节约了能源,消除了金属流失现象。

本次完善挖潜改造的亮点:

①合理搭配各用水泵供水情况,起到了投资少,节约了能源的作用。

②氰化前予碱浸,解决了贱金属对氰化、浮选的负面影响。

③井下水的利用,符合“循环经济”的要求。

④氰化作业含氰废水水量、水质平衡,实现了“零排放”目标。

参考文献:

[1]李吉祥.湿式石灰石-石膏法烟气脱硫工艺水量计算方法[J].水利电力机械,2007(07).

[2]王永清,李海涛,蒋建勋.油田注入水水质调控决策方法研究[J].石油学报,2003(03).

[3]陈光旭,蒋建勋,黄小凤,王志敏.低渗透油田水质优化技术研究[J].内蒙古石油化工,2008(10).

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