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矿井排水系统的升级改造

2015-01-16谭志喜

现代矿业 2015年9期
关键词:水仓出水量泵房

谭志喜

(同煤集团煤峪口矿)

矿井排水系统的升级改造

谭志喜

(同煤集团煤峪口矿)

煤峪口矿现有的排水系统陈旧,排水能力难以应对突水或出水量增加的潜在危险,不能满足正常安全生产需要。为确保矿井排水系统的安全可靠性,增强矿井对水患的避灾、抗灾能力,根据矿井历年涌水量,更换了管路,增设了水文监测系统,对现有的排水系统的排水能力进行了升级改造。

矿井 排水系统 改造

1 矿山排水系统现状

水是煤矿安全生产五大灾害之一。煤峪口矿已采空的3#、9#、11-12#和14-2#各煤层低洼处均有积水。积水区主要集中在井田中东部,3#层积水43.2万m3,9#层东部积水11万m3,11-12#层积水103.4万m3,14-2#层积水66.6万m3。总积水量预计224.2万m3。

全矿井共有4个出水点,总出水量为70~80 m3/h。其中3#层出水量约13 m3/h;9#层为970 m旧水平,正常出水量13 m3/h;11#层副水平斜井底出水点正常出水量约50 m3/h;404出水点正常出水量10 m3/h。

煤峪口矿现有3套排水系统:副立井主排水系统、406盘区集中排水系统和西三立井排水系统。3套排水系统实际总排水能力为540 m3/h。

(1)副立井主排水系统。4台1986年配备的150D-30×10水泵,2台工作,1台备用,1台检修;1975年铺设3条φ150 mm的排水管路,设计最大排水能力为300 m3/h。4台排水泵和3条排水管路已超期服役,尤其水管内壁结垢,通水截面小,实际排水能力仅为130 m3/h。

(2)406盘区集中排水系统。MD155-67×8型水泵2台,通往西二风井地面6吋水管2条,排水能力200 m3/h;西三立井现有2台DF155-67×7型水泵,1台工作,1台备用;1条6吋排水管,最大排水能力100 m3/h。

煤峪口矿现有的排水系统设备陈旧、管路锈蚀,排水能力难以应对突水或出水量增加的潜在隐患,且尚有224万m3采空积水威胁,排水能力已经不能满足正常安全生产需要,矿井排水系统升级改造迫在眉睫。

2 主排水系统改造

2.1 煤峪口矿原有排水系统

(1)410盘区、307 盘区。采掘工作面排水通过盘区泄水孔直接排入900 m大巷水沟,自流3#副井泵房,3#副井井底分别设置有900 m水平中央泵房与75泵房。900 m水平中央泵房到副井井口距离271 m,配备有两个临时水仓,水仓容积分别为900,1 100 m3,配备4台150D-30×10水泵,功率均为220 kW,排水能力均为250 m3/h,铺设排水管路3条,管径均为150 mm;75泵房到副井井口距离40 m,配备有两个临时水仓,水仓容积分别为200,100 m3,配备2台水泵,分别为4DA8×9、150D-30×3型,功率均为160 kW,排水能力均为100 m3/h,铺设排水管路两条,管径为150 mm。

(2)中央泵房。该泵房于1986年建成, 4泵3管已使用28 a,水管内壁在水流长期冲刷和厌氧细菌吞噬下,发生了锈蚀和结垢,通水截面缩小,实际排水能力仅为130 m3/h。随着14-2#406盘区采掘延伸,矿井涌水量增大,现有的排水设施难以为继。井下排水系统主要采用人工控制,完全依赖泵站工的责任心,无法预测水位的增减速度及可能造成的“烤泵”或“淹泵”事故。

改造前排水系统流程见图1。

2.2 改造方案

(1)中央泵房。将4台旧泵更换为4台MD155-67×9型水泵,电压6000V,功率450kW,扬程531 m,流量185 m3/h;更换3条排水管道,增加1条排水管;配置一套KJ11型矿井水文监测系统,可根据中央水仓水位情况实现自动开停水泵、自动报警等功能。改造后中央泵房排水能力为416 m3/h。

图1 改造前排水系统流程

(2)增加1条406集中水仓经西二至地面排水管路,现有2条6吋排水管路。

(3)406盘区为该矿最底部的一个生产盘区,水害严重,406集中水仓位于900 m水平大巷中间点,担负着防排水最艰巨的任务。改造前主要依靠排水沟,排水能力不足,改造后406水仓到中央水仓增加两条6吋管道,排水能力达240 m3/h,可以实现“406集中水仓—副井中央水仓”的能力互补。

(4)常年出水点原有密闭下都有出水通道,3#层、970 m水平、11#层暗斜井、404出水点底部都为方形暗水道,非防水密闭,大多为上世纪50—70年代封闭,设计规格和施工质量不符合现行《防治水规定》,且年久水泡,密闭防水性能力低下。为杜绝积水冲垮密闭,新筑6座防水密闭,加固9座防水密闭。

改造后排水系统流程见图2。

图2 改造后排水系统流程

2.3 新排水系统的特点

(1)更换中央泵房4台MD155-67×9型水泵,2台工作,1台检修,1台备用。发生水灾时,4台水泵可以同时工作,增大了中央泵房的排水能力;增加1条排水管,3条排水管管路全部改为快速接口涂塑钢管,有效防锈、防腐蚀,满足《煤矿防治水规定》第五十八条规定,工作水泵可在20 h内排出矿井24 h的正常涌水量。

(2)406盘区上覆14#层采空区有大量积水,该盘区到中央水仓3 000 m,增加两条6吋排水管与中央水仓连通,实现了“406排水系统—主排系统”能力互补,排水能力为200 m3/h。矿井正常排水时,中央泵房307,410盘区等出水,当中央水仓水量突增时,一部分通过4台水泵及管路排往地面,另一部分通过2条6吋管路排往406盘区水仓,通过406盘区水仓排往西二风井地面;当406盘区发生水灾时,一部分排往西二风井地面,另一部分通过2条6吋管路排往中央水仓。达到大水分流的效果,极大的提高了矿井排水能力和机动性。

(3)随着406盘区开拓的不断延伸,排水量也不断增加。在原有的基础上增加1条406集中水仓经西二风井至地面排水管路,提高了该盘区的排水能力。

(4)在排矸巷内施工水泵硐室,通过两个钻孔通往中央水仓,实现中央水仓与406盘区方向管路连接。

3 结 语

通过对现有排水系统的分析,制定出切实可行的改造方案:从406盘区水仓到中央水仓布设2条排水管路,从总体布局上做到了统筹兼顾;在方案实施过程中,在排矸巷施工水泵硐室,再向中央水仓施工排水钻孔,缩短了管路长度,提高了工作效率;使用涂塑排水管排水,避免排水管道的锈蚀,增加了排水管的使用寿命;中央水仓配置了KJ11型矿井水文监测系统,可根据中央水仓水位实现自动开停水泵、自动报警等功能,保证了矿山的生产安全。

[1] 孙亚军,杨国勇,郑 琳.基于GIS的矿井突水水源判别系统研究[J].煤田地质与勘探,2007,35(2):34-37.

[2] 孙恭顺,梅正星.实用地下水连通试验方法[M].贵州:贵州人民出版社,1988.

[3] 吴吉春,薛禹群.地下水动力学[M].北京:中国水利水电出版社,2009.

2015-04-24)

谭志喜(1975—),男,注册安全工程师,037041 山西省大同市。

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