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严寒地区屠宰废水处理改造扩建工程设计

2014-12-30赵勇娇单连斌王允妹陈明崔勇

科技创新导报 2014年32期

赵勇娇 单连斌 王允妹 陈明 崔勇

摘 要:针对原有屠宰废水处理工艺存在问题及应对严寒地区低温环境,采用ABR+SBR+BAF工艺,对原污水处理设施进行改造扩建,运行结果表明COD、BOD5、SS、NH3-N去除率可分别达到97.7%、98.4%、98.25%、95.38%,出水达到《肉类加工工业水污染物综合排放标准》中肉制品加工一级排放标准。冬季运行成本为2.31元/t。

关键词:严寒地区  屠宰废水  ABR  SBR

中图分类号:X506    文献标识码:A  文章编号:1674-098X(2014)11(b)-0119-03

Reconstruction and Expansion Design of Slaughter Wastewater Treatment in Severe Cold Trgion

Zhao Yongjiao

(Shenyang Academy of Environmental Sciences,Shenyang,Liaoning,110016,China)

Abstract:According to the problem of the original process of slaughterhouse wastewater,and in response to low temperature environment in severe cold trgion,  using ABR+SBR+BAF process,to expansion and transformation of the original sewage treatment facilities. The running results showed that,the removal ratio of CODcr,BOD5,SS,NH3-N can reach 97.7%,98.4%, 98.25%, 95.38% respectively. The quality of the effluent can meet the requirements for the first-order of the comprehensive discharge standard of water pollutants for meat processing industry.The running cost was 2.31 RMB/Ton in winter.

Key Words:Severe Cold Trgion;Slaughter Water;ABR;SBR

某屠宰與肉食品加工企业位于黑龙江省,是以生猪屠宰、肉食品加工为主的企业。企业原污水站设计处理水量2400 m3/d,进水水质COD=2000 mg/L,BOD=1000 mg/L,氨氮=60 mg/L,悬浮物=1200 mg/L,设计出水水质为《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)的二级标准,由于现有水量、水质超出原设计范围等多种原因,导致处理效果不佳,企业决定对现有设施进行升级改造,升级改造完毕后处理规模达到3600吨/日,出水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)的一级标准,以满足企业的正常生产要求。

1 废水情况及排放标准

本方案设计废水处理量为3600 m3/d,废水处理设施每天24 h运行。污水处理站出水水质要求达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级标准,设计进出水水质见表1。

2 现有设施问题诊断

企业原污水处理站工艺流程:粗细格栅+竖流式沉砂池+调节池+ABR+中间池+BAF+消毒池,经现场考察及分析后,提出如下主要问题:

(1)原粗细格栅全部放在地下6 m的地下积水泵房,不仅由于一旦停电造成粗细格栅被淹没,而且地下室空间窄小潮湿、有异味,清渣操作环境恶劣。

(2)粗细格栅选型不当,栅间隙过大,竖流式沉砂室池体积太小,导致调节池、隔油沉砂池和ABR大量沉积污泥,并使部分污泥由于停留时间长而消化上浮,从而影响整套处理设施的正常运转。

(3)由于进水水量增大,冲击负荷较大,而原有调节池调节容积只占总水量的30%左右,不能达到对水质水量的调节作用。

(4)进水水量、水质远超过原设计范围。

(5)原设计工艺选择不合理,屠宰污水属于中高浓度有机污水,如果前处理不好,BAF非常容易堵塞,不仅增加了反冲洗的频率也增加了无功运行时间。导致处理后水质不达标。

(6)污泥处理设施较简陋。

3 工艺流程及设计说明

3.1 工艺流程

生产污水首先经粗格栅去除粗大悬浮物,再经转鼓细格栅进一步去除悬浮物,然后进入平流隔油沉淀池,浮油和分散油静止上浮,浮油及底泥由刮油刮泥机去除,而后污水进入调节池,均质均量后,污水由泵经一级提升,进入气浮管道混合器并与加入的无机絮凝剂(PAC)和有机絮凝剂(PAM)反应后,污水进入气浮池,利用空压机使压缩空气与污水在溶气罐中充分混合,溶气水在气浮槽中释放后产生大量气泡使大量悬浮物、油脂上浮由刮渣机撇渣而被去除,出水进入ABR池,经过ABR中污泥层拦截进一步去除细小的悬浮物质,并将污水中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高了污水的可生化性,同时去除部分CODCr后,自流进入SBR反应池进行生物处理。在SBR反应池内污水按时间顺序完成进水同时曝气2 h、静止搅拌2 h、再曝气2 h、沉淀1 h、排水1 h四个步骤,然后进行下一周期的反应,出水达标排放。平流沉淀池底泥、气浮槽浮渣、ABR和SBR剩余污泥进入污泥浓缩槽,浓缩后污泥经带式压滤机压滤后,泥饼定期外运处置。污泥浓缩槽上清液和带式压滤机压滤水回到调节池再处理。工艺流程图见图1。

3.2 改造扩建方案

该工程污水处理量为3600 m3/d,折合成小时平均处理量为150 m3/h。其中屠宰污水量约2200 m3/d,排放时间约15 h,其余肉制品加工污水和生活污水量约1400 m3/d,24 h连续排放,因此高峰水量约为205 m3/h。取变化系数K=1.2,得出小时最大水量为246 m3/h。本次方案设计预处理部分水量按250 m3/h,经调节池调节后,按平均水量150 m3/h设计。

(1)粗格栅部分。

旧格栅间拆除,新建格栅间一座,3 m×5 m,新建格栅池一座,尺寸3 m× 1 m×6 m,安装循环式耙齿清污机一台,原细格栅放在平流沉淀池上方,再增加一台转鼓式细格栅,栅间隙<1 mm,这样不仅提高了去除SS能力,而且把除栅渣操作提升到地上,大大改善了工作条件,增加了集水池的集水容积。

循环式耙齿清污机,具体参数如下:耙齿间隙b=3 mm,栅条总宽B=1000 mm,安装角度75 °,材质为栅条ABS,主体SUS304,配备电控柜和超声波液位计,能够满足自动控制的要求。

(2)集水池部分。

集水池利旧,集水池内原有三台潜水泵,新增2台潜水泵,利用原有一台潜水泵作为备用。具体参数如下:流量Q=200 m3/h,扬程H=15 m,材质着脱装置、轨道及泵叶轮采用SUS304。

(3)细格栅部分。

原有细格栅保留,并新增一台处理量400 m3/h转鼓式细格栅,两台细格栅一用一备。新增转鼓式细格栅具体参数如下:栅条间隙b=1 mm,转鼓直径D=950 mm,安装角度35°材质全部SUS304,转鼓的上方配有尼龙刷和冲洗水喷嘴,栅筛可在设备运行过程中实现自动清洗。

(4)平流沉淀池。

新增平流式隔油沉淀池一座,分两格,平面尺寸20 m×9 m,超高h1=0.3 m,有效水深h2=3 m,缓冲层h3=0.5 m,泥斗高h4=3.618 m,总高H=7.418 m,有效容积V=725.2 m3,沉淀池内设行车式刮油刮泥机2台,污泥泵2台。

主要设备:

行车式刮油刮泥机2台,材质为行架主体碳钢,液下SUS304,配有电控柜和行车轨道。污泥泵Q=25 m3/h,H=10 m,材质为轨道及泵叶轮采用SUS304,水面上刮油排入浮油收集池,水池底板刮泥,沉淀污泥刮入集泥斗靠无堵塞泵排入平流沉淀池污泥储池[1]。

(5)事故池。

根据黑龙江省环保局的要求,污水处理系统的气浮系统或生化系统出现异常和设备检修时,污水不能直接排放必须排入事故池临时储存,污水处理系统正常时再提升至平流沉淀池进行处理。

新增事故池一座,尺寸15 m×15 m× 3.5 m,有效容积V=675 m3,配两台污水泵。污水泵具体参数如下:Q=100 m3/h,H=12 m。

(6)调节池。

原有池体改造,尺寸25 m×15 m× 4.5 m,有效容积为1500 m3,在改造后调节池内增设预曝气系统,为穿孔管曝气方式。以防止池内悬浮物和油质上浮,及防止调节池内产生恶臭气味。

(7)浅层气浮处理系统。

新增浅层气浮系统两套,位于地上,池体尺寸φ×H=6 m×0.8 m,有效水深0.7 m,停留时间10 min,设计SS去除率85%,回流比R=30%,表面水力负荷q=5—8 m3/m2.h,浮渣池尺寸5.0 m×2.5 m×3.0 m,材质为钢结构。

主要设备:

①浅层气浮机:两套,钢结构,Q=100 t/h,含溶药系统、溶气释放器及释放管路、组合式刮沫机、走道扶梯、空压机、电气控制系统等,见图2。

②回流水泵:2台,Q=50 m3/h,H=50 m,一用一备;

③空气压缩机:Q=0.53 m3/min,P=0.7 Mpa;

④组合式溶药槽:上溶药,下用药,有效容积4.0 m3,材质PVC,两套;

⑤加藥泵4台,Q=1 m3/h,P≤0.6 Mpa,两用两备;

(8)ABR池。

新建两组共用壁四格式ABR池一座。构筑物尺寸8.0 m×15.0 m×5.5 m,有效池容1200 m3,钢筋混凝土结构,半地上半地下,ABR池端设有蒸汽穿孔管加热区,对浅层气浮自流进水进行加热,保证生化反应所需的温度,以应对严寒天气。ABR池尺寸16 m×15 m×5.5 m,设6台潜污泵,回流用于水解池内污泥浮起及水解污泥排放。ABR设计容积负荷0.96kgBOD5/m3.d,出水堰负荷1.1 m3/m.h,总停留时间6.0 h[2]。

主要设备:

污泥泵6台,不锈钢叶轮,Q=40 t/h,H=10 m;

组合填料(含钢筋支架)720 m3(h=3 m)。

(9)SBR生化反应池。

新建四格式SBR生化反应池一座。钢筋混凝土结构,尺寸48 m×15 m×6 m,有效容积3960 m3,运行周期取8 h,同时曝气2 h、静止搅拌2 h、再曝气2 h、沉淀1 h、排水1 h,SBR池内分生物选择区,约占总有效池容的20%,有利于除去氨氮。

主要设备:

①回流泵4台,45 m3/h,H=15 m;

②对夹式电动蝶阀DN= 300,4个;

③曝气头1400个;

④滗水器4台,滗水量45 m3/h,滗水深度2 m。

(10)清水池、反冲洗水池、消毒池。

清水池利旧,接纳SBR池出水,作为曝气生物滤池的供水和反冲洗水,同时给二台带式压滤机清洗滤带供水。

(11)污泥浓缩池和浮渣储池。

将原设备间内的竖流沉砂池改造成污泥浓缩池,有效容积100 m3,污泥浓缩池需安装高速推流器,污泥浓缩池的平面尺寸4 m×8 m,分两格,超高h1=0.5 m,有效水深h2=3 m,泥斗高h3=1.5 m,总高H=5m,有效容积V=117 m3。

高速推流器具体参数:推力:163 N,叶桨转速740 r/min,叶桨直径260 mm,材质SUS304

(12)设备间。

由于厂区位于寒冷地区,无霜期长,冬季气温低,极限温度-38 ℃,为了保证设备、设施在冬季也能正常运行,必须把某些设备放在设备间内,并进行采暖保温措施。需要放置的构筑物有气浮机系统、鼓风机、溶药加药装置、电控系统、平流沉淀池、污泥浓缩池、污泥脱水系统等。

①气浮间,主要包含气浮系统,溶药加药装置,设计尺寸18.5 m×18.5 m×7.5 m。

②污泥处理间,主要为污泥处理系统、污泥浓缩溶药加药装置、电控系统、平流沉淀池等。设计尺寸35.5 m×21.5 m×6.5 m。

③鼓风机房及配电间。

设罗茨鼓风机6台,单台参数:Q=18.31 m3/min,H=69.0 kPa,4用2备,设计尺寸18 m×6 m×4 m。

(13)BAF池。

BAF池利旧,进行填料及底板更新。

(14)增设污泥脱水系统。

选用二台带式压滤机,带宽2 m。原压滤间的厢式板框压滤机拆除淘汰。采用新购置的二台2 m带宽的带式压滤机。所有的压滤水均通过地下管道排回集水池。两台带机前设一平一斜两台螺旋输送机,将产生的泥饼输送到平流沉淀池间的高位泥斗里。斗中的污泥通过自动卸料装置卸到汽车里清运出厂。

(15)应对严寒技术措施。

①將已受气温影响的污水处理设施布置在室内,并增加采暖设施。

②位于室外池体进行封盖及外墙保温,SBR池滗水器置于彩板房内。

③室外污水及污泥管道采用伴热电缆及保温材料进行保温。

④ABR池前端设置蒸汽加热区,对污水进行加热,保证生化反应所需的温度。

采用上述保温措施后,可在严寒季节生化系统可正常运行。

4 运行效果

该工程通过当地环境保护监测部门验收,1月份,ABR池和SBR池生化系统运行正常,水质监测结果如表2所示。

从出水的监测结果来看,该工艺运行稳定,出水各项指标都达到了设计要求。

5 技术经济分析

对工程运行费用进行分析,技术经济分析结果如表3所示。

6 结语

针对严寒地区屠宰废水,对原有的处理系统进行了改造扩建,预处理部分增加了隔油沉淀池及浅层气浮,生化处理部分采用了ABR+SBR工艺,实际运行结果表明,该系统改造扩建后,运行稳定,处理水水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级标准,冬季运行成本为2.31元/t,其他季节运行成本为2.08元/t。

参考文献

[1] 张捍民,张兴文,杨凤林.屠宰废水处理改造工程实例[J].环境工程, 2003,21(5):27-28.

[2] 崔海保,杨顺生,魏永宁.ABR+A1/O组合工艺处理屠宰废水[J].水处理技术, 2006,32(4):84-85.