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离心泵叶轮切削节能改造应用

2014-12-06杨东旭王长友

冶金动力 2014年9期
关键词:水塔外径扬程

杨 程,杨东旭,王长友

(本钢板材股份有限公司发电厂,辽宁本溪 117000)

1 离心水泵应用中的问题

本钢板材发电厂综合车间热电厂5台单级双吸离心循环水泵,由于当初水泵选型时,往往考虑水泵运行管网中最不利的条件,即最大扬程和最大流量等,并且在后续管网节能改造优化中,对部分管网系统进行改造,更加造成了离心水泵性能的偏差。并在未来的生产运行中车间5台循环水泵随着改造逐渐偏离实际工况,造成水泵叶轮的气蚀,电耗的增加,流量的降低,设备损坏率提高等情况。为了提高设备稳定性,降低能耗决定对现有循环水管路上的离心泵进行改造。

2 离心水泵改造方法

本发电机组配有5台单级双吸离心泵,运行3台备用2台,额定转速1480 r/min,功率355kW,扬程46 m。运行检查发现水泵叶轮气蚀严重,每隔3个月就要进行叶轮修复;电机电流较大,电机温度较高;水塔立管上水压力过大,水塔淋水盘经常脱落,水流变大使内部填料经常被冲毁;冷油器水侧压力高流速较快换热效果下降,机组运行只能通过调整出入口阀门进行节流限压,造成局部阻力增大,浪费能源。

泵的节能办法往往有:1、通过安装变频投资较大;2、管网阀门调整损失较大,不是长久之计;3、叶轮切削应用水泵相似定律应用转速不变改变叶轮尺寸。

根据车削节能办法,对各处进行了压力测试,循环水泵出口压力0.4 MPa,凝汽器入口压力0.30 MPa,水塔立管上水压力0.20 MPa,在水塔顶部出口压力较大,使淋水盘、填料损坏严重,水塔换热效果降低,经常进行倒换调整,只能通过调整泵的入口水门限制流量压力。

通过节流限制后,发现循环水泵出口压力降至0.33 MPa,凝汽器入口压力0.24 MPa,水塔立管上水压力0.15 MPa,满足生产需要。由此可见,使用阀门调整,可以实现泵的工况改变,使流量下降,压力降低,很大都消耗在阀门上,造成能源的极大浪费。

(1)车削方法

根据所需的运行数据对水泵叶轮外径进行切削试验,调整离心水泵性能特性,使水泵运行的工况点移到性能曲线的高效区,降低能耗。通常用水泵叶轮切削定律,计算叶轮外径切削量,并逐渐调整完善切削量,利用定律关系如下:

字母意义

Q1--叶轮切削前的流量

H1--叶轮切削前的扬程

P1--叶轮切削前的轴功率

D1--叶轮切削前的叶轮外径;

Q2--叶轮切削后的流量

H2--叶轮切削后的扬程

P2--叶轮切削后的轴功率

D2--叶轮切削后的叶轮外径。

此公式是我国水泵行业经验公式,由公式1可以看出流量和叶轮直径成正比关系,公式2中扬程可以用来校核公式1的叶轮切削直径,因此在车削时要保证叶轮的直径在合理范围内,如果车削量较大,泵内会出现内漏,造成效率大幅下降,在实际车削中要留有一定的余量逐渐试验,校核切削量。车削后可以根据数据对未来备件购置时进行重新选型及标定。

(2)计算车削叶轮外径

流量2000 m3/h降到1900 m3/h

D1=410×1900/2000=389.5 mm

H2/H1=(D2/D1)2

扬程:H2=(Q2/Q1))2×40m=36.1m

逐步减小8~10 mm试验运行,观察电流变化情况,车削对比数据见表1。

表1 车削对比数据表

(3)试验情况

为防止切削过量,实际操作中是按照从大到依次进行切削,每次切削后数据对比见表2。

表2 车削后试验数据

根据试验情况第一次和第二次可以满足运行工艺要求,第三次切削后效率明显降低,无法满足生产情况,流量大幅度降低,在生产中逐渐根据现有数据重新整定叶轮偏向角度和开度,选择更优秀的叶型,见图1。

图1 切削后水泵工况点

通过试验泵的性能曲线与管道性能曲线达到理想区域,现在所有设备阀门开度达到100%,虽然流量下降,但泵的运行工况区后移与管路特性相匹配,因此,对泵的叶轮车削是一种快捷经济的做法,满足了本厂换热设备的工作需要。

3 车削后节能效益

(1)离心泵切削后耗电量明显下降,每台泵电流降低5A计算,5台高压单级双吸离心循环水泵3运2备,每小时每台节约电量55.42 kWh,每台泵全年节能48.55万kWh,3台离心泵运行节能145.65万kWh,按0.55元/kWh,全年节约费用80.11万元。

(2)此次泵的改造应用效果良好避免了泵出现气蚀的情况,降低了电耗,并逐渐完善泵的叶型和后续改造,在全厂得到了大力的推广和应用;离心泵的叶轮车削为以后采购叶轮及选择泵型打下了坚实的基础;合理选择扬程、流量相匹配的水泵,为未来新项目的建设做出了铺垫。

4 结论

由于电厂设计中不能预见运行工况和未来管路的改变,水泵选型时流量和扬程往往偏大,使得在未来的运行中,离心水泵性能偏离最佳工况区域,使电能极大的浪费和未来改造中造成不必要的麻烦。本钢发电厂循环泵改造中,水泵耗能使电厂的很大一部分,离心泵叶轮切削技术是节能改造中简单成本低廉的方法之一,在电厂的节能改造中得以广泛应用。通过合理正确的叶轮车削办法,水泵实际运行性能曲线大幅提高,可大大降低能耗,具有很好的经济效益,为未来建设及改造带来了更好的经验,对车削量及效率,水利损失还需要进一步的认证和实验。

[1]蔡增基.龙天渝.流体力学泵与风机[M].北京:中国建筑工业出版社.1999.12.

[2]施为东.流体力学教程[M].成都:西南交通大学出版社.1996.4.

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