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小套管固井工艺优化及应用

2014-12-04张贺敏

承德石油高等专科学校学报 2014年5期
关键词:漏点射孔固井

张贺敏

(中国石化华北分公司第二采油厂,宁夏 盐池 751500)

随着油田开发时间的延长,由于综合含水上升、增产增注、腐蚀以及地质和工程技术等因素造成的套损井逐年增多[1]。以往的治理手段如座封隔采、水泥挤堵、套管补贴、取换套、侧钻大修等已不能完全满足套损井治理的需要。2011年9月,中石化华北分公司第二采油厂开始在张天渠油田应用小套管技术,取得了成功。但实施后存在以下几个方面的问题:1)施工设备要求修井机的提升系统安全负荷须在50 t以上[2]。2)施工工序比较多,工序为:起井内管柱→刮管→找漏→封堵射孔段→封堵漏点→钻扫→刮管通井→下小套管→固井→试压→测声幅→射孔→投产投注(40.9%的井同时配合采取了酸化或压裂等措施手段)。3)已投产井中有42.8%的井进行了重复射孔。4)施工周期长,平均单井施工周期为25.4 d。5)施工费用较高。针对以上问题,通过理论研究并结合张天渠油田油水井的实际套损情况,对小套管固井工艺进行了优化,2012年11月在HK30C井试验取得了成功。2013年采取下小套管工艺的井均采用了优化后的工艺。截止2013年底,第二采油厂下小套管井已恢复水驱动用储量54×104t,增加可采储量9.9 ×104t,投入产出比1∶1.5,明显节约了费用。

1 小套管固井工艺

该工艺是在原Φ139.7 mm套管破漏井中(注水井/油井)下入Φ101.6 mm/Φ114.3 mm无接箍套管(技术参数见表1[3]),注入缓凝固井水泥浆,使水泥浆液面返至一定高度,将小套管上提一定高度,使水泥浆液面回落,再将小套管回插,最后候凝完井的套管修复完井技术[4]。固完井后将小套管内的灰塞进行钻扫处理,射孔后(根据情况决定是否酸化或压裂)进行投产投注。

表1 无接箍套管的技术参数

1.1 技术要求

张天渠油田各油水井均为Φ139.7 mm套管完井,考虑套损井通径、采油工艺配套、套管技术指标(钢级、外径、壁厚、内径、抗内压、抗外挤)等因素,小套管固井在注水井上选用Φ101.6 mm无接箍套管,油井上选用Φ114.3 mm无接箍套管。处理井筒时扩径要求在通井Φ118 mm以上,这样才能保证生产层套管足够的空间,达到下小套管的要求。通井管柱组合:Φ118 mm喇叭口+Φ101.6/Φ114.3 mm×20 m无接箍套管+油管。下入井的小套管要在阻流环以上400 m固井质量要求高的井段,每隔一根小套管螺旋焊接扶正块,每圈焊4块,每根焊4圈,厚0.02 cm,长10 cm,宽1.0 cm。为了平衡环空压力,每下20根小套管,向套管内灌注保护液,严格控制小套管的下放速度,必须将每根小套管进行通径处理并确保小套管完好下至设计位置(必要时可用小套管短接进行调整)。

2 工艺优化

为了缩短施工周期、降低作业费用、解决以往下小套管井存在的不足,对小套管固井工艺进行了专项研究,在理论研究基础上结合张天渠油田特点制定了优化后的工序,在现场油水井进行实践并取得成功。

2.1 找漏堵漏

对张天渠油田已施工下小套管的2口油井、6口水井进行分析总结[5],发现其中3口井漏点多、漏失量大,在找漏过程中既耗时又费工,还会产生新的漏点,同时均采取了堵漏剂(清水、CMC、土粉、纯碱和橡胶颗粒配制而成,或用聚丙烯酸钾等配制而成)进行笼统堵漏,再加上水泥低压挤注的办法对漏点进行处理。而对于漏失量小、漏点少的井则直接采用了水泥低压挤注的办法对漏点进行处理。综合分析以上各井发现其套漏点均在水泥返高面以上,张天渠油田各井水泥返高面均在1 500 m左右(油层200 m以上)。根据此共性特点,决定不再实施找堵漏工序,直接将小套管下深设计在生产层位以上水泥返高面以下。小套管下入深度一般设计在生产层位以上50 m左右,套漏点下部有需要永久封堵的射孔井段时,设计小套管下入深度时将裸露射孔井段作为套漏点进行综合考虑。

2.2 保护生产层

为了防止在固井过程中水泥浆对生产层造成污染,决定在下小套管之前对生产层进行填砂保护。目前全部采用石英砂,填砂至射孔段20 m以上,以此来达到保护生产层的目的。

2.3 小套管下深

在优化之前各井小套管下深均下至射孔段以下,平均在射孔段下60多m,这样就在生产层位(射孔井段)形成了双层套管。由于小套管内径的限制,射孔时只能采用枪型73的枪,弹型不管是用73弹还是89弹,射孔弹必须穿透双层套管,而射孔弹的穿透力达不到这样的要求,故前期施工井中有42.8%的井进行了二次射孔。鉴于此,本次优化将小套管下深设计至水泥返高面以下射孔井段以上(一般在射孔井段顶界50 m左右)位置[6],此时不需要再进行射孔作业,既避免了小射孔弹穿透双层套管穿透力不够的局限,又节省了施工费用。

2.4 固井

为保证固井时水泥浆与原套管的胶结强度,水泥浆顶替到位后,将小套管上提2 m左右后下放插入式固井,带压关井24 h以上。水泥浆配方为:早强剂+降失水剂+促凝剂+干水泥。水泥浆密度要求控制在1.8~1.85 g/cm3,初始稠度≤20 BC,稠化时间控制在180 min内。之前几口井水泥返高均要求返至地面,结合找堵漏经验和小套管特性以及张天渠油田套损井自身特点,要求水泥返高比原来水泥返高,优化后,设计上一般要求水泥返高高出生产层位600 m左右。

2.5 施工工序及设备

通过以上各项优化,将小套管固井工艺施工工序优化为:起井内管柱→刮管通井→填砂→下小套管→固井→试压→钻扫冲砂→投产投注。对其施工设备的要求也大大降低,不再需要大修队伍,一般的小修队伍(修井机的提升系统安全负荷能达到40 t)就能胜任。

3 现场应用

3.1 HK30C 井

HK30C井是张天渠油田的一口注水井,2012年11月23日开始施工作业,起原井注水管柱;25日下填砂管柱进行填砂,砂面填至1 887.4 m(射孔井段1 908.5~1 910.5 m);26日下通井管柱进行通井;27日加工无接箍套管扶正块;28日下Φ101.6 mm无接箍套管至1 885.18 m,固井。试压,全井筒试压10 MPa[7],30 min压降为0.1 MPa;29日钻扫阻流环及水泥;12月1日全井筒试压10 MPa,30 min压降为0.1 MPa,3日下冲砂(注水)管柱,冲砂结束后上提管柱至注水管柱要求位置,交井开注。该井套损治理完开注后其对应井组的油井产液量上升,含水率下降,井组见效明显。

3.2 HK17B 井

HK17B井是张天渠油田的一口采油井,2013年4月6日开始施工作业,起原井管杆;8日下通井管柱,洗井,填砂,砂面填至1 932.73 m(射孔井段1 972.0~1 974.0 m);10日加工无接箍套管扶正块;11日下Φ114.3 mm无接箍套管至1 928.95 m;12日固井(水泥返高至生产层以上600 m);14日钻扫阻流环及水泥,全井筒试压15 MPa,30 min压力不降,冲沙洗井;15日酸化,抽汲;17日完井交井。该井治理完恢复生产后,其日产液量由之前的19.00 t降至9.78 t,含水率由100%降至83.74%,日产油量由0.00 t升至 1.59 t,增油效果明显。

4 结束语

1)小套管固井工艺优化后,施工成功率100%,平均单井施工周期缩短了15.5 d,平均单井作业费用节省17.6万元,投入产出比为1∶1.5,经济效益较高。通过对该工艺的优化,解决了小套管治理后投产投注时必须射孔、42.8%的井需要重复射孔的问题。

2)实施了小套管固井的油水井,形成了双层组合套管,套管柱强度大大提高,延长了油水井使用寿命,可以实施补孔、酸化、压裂等多项增产增注措施。

3)小套管固井工艺是治理套损井的重要手段,对盘活资产、完善井网、挖潜油藏、提高油田开发水平具有重要意义。

[1]王志平,何峰,陈平,等.小套管固井技术在吐哈油田套损井中应用[J].内蒙古石油化工,2010,36(13):96-98.

[2]朱建林,陈轶群,秦小强,等.套管破漏井下小套管技术在胡状油田应用[J].承德石油高等专科学校学报,2011,13(4):13-16.

[3]吴奇.井下作业工程师手册[M].北京:石油工业出版社,2002.

[4]巨亚锋,毕凯,王晓娥.安塞油田王窑区套损井治理技术研究[J].内蒙古石油化工,2011,37(15):96-97.

[5]赵晶.小套管固井配套开采工艺[J].内江科技,2013,34(1):103-103.

[6]唐海,周开吉,陈冀嵋.石油工程设计[M].北京:石油工业出版社,2011.

[7]王怀明,刘延文.小套管二次固井工艺技术[J].大庆石油地质与开发,2003,22(5):40-41.

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