可替代粘土的增强剂在建筑陶瓷生产中的应用
2014-10-19曾宪达
曾宪达
(佛山市嘉博陶瓷原料有限公司 广东 佛山 528031)
粘土是建筑陶瓷生产中的主要原料之一,除了提供建筑陶瓷需要的成分,更重要的是提供可塑性赋于坯体的成形性能。但粘土会使配方烧失量增大,既制约着烧成周期的缩短,同时又增加了烟气排放量,给建筑陶瓷的环保生产带来了较大的压力。粘土主要存在于农田、鱼塘及丘陵低洼地带,是难以再生的资源,大量的开采对环境造成了破坏。因此可替代粘土一直是陶瓷人心中的梦想。
嘉博陶瓷原料近十年来专业研发及生产销售陶瓷专用坯体增强剂,于2013年7月研发出可替代粘土的陶瓷专用增强剂,2013年9月在某建筑陶瓷企业大生产中成功应用,并迅速在十几家建筑陶瓷企业得到推广应用,到目前,部分厂家已将粘土的使用量降至5%,个别生产线已完全替代粘土。可替代粘土的研制成功突破了建筑陶瓷生产中粘土不可替代的瓶颈,为建筑陶瓷生产开启了新的领域。
从目前众多厂家生产应用的数据来看:只要加入0.1%的嘉博陶瓷专用坯体增强剂,就能增加大于0.25 MPa的生坯干燥强度,可替代3%的粘土原料,而且随着加入量的增加强度累积增加。
1 研究的范围
在实际生产中使用增强剂替代粘土时,配方性能会相应的改变,因此对配方要做相应的调整,如:
1)配方元素结构变化的调整;
2)配方烧失量减少导致烧成收缩率变化的调整;
3)配方调整后对色料呈色能力变化的调整;
4)配方调整后引起烧失量的减少对干燥及烧成曲线的调整;
5)由于调整带来的其它各生产环节的配合调整。
结合各使用厂家的生产得出如下结论:初期使用应先采用小量的粘土替代方案,初步使用后以0.2%嘉博增强剂替代配方中6%的粘土量为佳,再逐步加大粘土的替代量,以确保生产的稳定过渡。
针对初期替代配方中6%的粘土量,笔者将选取某生产厂家以40 t球磨机入中试超白料配方,球磨喷料,进行大规模连续生产,记录各环节数据,并与试验前生产线上生产的原超白配方的各环节数据进行对比,从而分析得出结论。试验结果和流程可为产品使用者提供指导性思路,考虑到在粘土替代过程中要做相应的调整,使用者应做好充分的思想准备,准备好应对措施,具体细节向我公司咨询。
2 试验的目的
1)验证引入嘉博固体增强剂替代粘土后能否优化配方结构。
2)优化后各项数据是否有实际应用价值。
3)通过演示中试流程为使用者提供借鉴。
3 试验流程设计
试验配方设计→试验配方投入40 t料球磨喷粉并陈腐24 h以上→各生产环节做好试验准备工作→试验前做好原配方生产数据记录整理→正式转用试验料大生产并调试稳定→记录试验料各环节生产数据→试验料生产完后转回原生产配方料调试稳定后继续生产→数据整理、对比,并得出试验结论。
4 试验过程
4.1 试验配方设计及新旧配方对比(见表1)
表1 试验配方设计及新旧配方对比
4.2 配方具体数据调整(见表2)
表2 配方调整
注:涉及试验厂家的商业及配方秘密的关健部分已进行保密(如原料具体名称等)。重点说明的是:原配方中已加入总量0.1%的其它增强剂类材料,所以本配方中有0.1%嘉博增强剂是等量替代原配方中的其它增强剂类材料,另外0.2%嘉博增强剂实际替代配方中6%的粘土。
4.3 新旧配方化学成分对照表(见表3)
表3 试验新旧化学成分对比(质量%)
4.4 各主要工序的工艺参数(见表4)
表4 主要工序的工艺参数对比
4.5 试验数据分析
1)干燥前坯体强度增大了0.03~0.05 MPa,提高了8.3%;干燥后强度增大了0.39 MPa,提高了23.78%,其结果充分证明嘉博固态增强剂性能优良,在减少了6%塑性泥及不加原有增强类化工的情况下,中试料干燥前后的生坯强度不降反增,能更加确保生产过程中损耗的控制。
2)在配方中,由于用白度高的中高温料代替了铁元素含量高的塑性泥,使产品的白度提升了3左右。
3)基础配方中塑性泥的减少,对色料的呈色更有利,发色能力和色泽的鲜艳程度有很大的改善。
4)坯体白度增加3.3,可减少硅酸锆的加入量,大大降低成本。
5)浆料流速为45 s,可控合格。
6)烧成产品尺寸增加3~5 mm,烧成收缩率减少了0.28%,这是由于替代塑性泥后配方烧失量降低了0.45%引起的,这有利于提高窑炉产量及节约能耗,还可提高单位原料产砖比例。
5 结论与展望
通过演示某建筑陶瓷厂家在配方中用嘉博陶瓷坯体增强剂替代6%的粘土的试验过程,为将来建筑陶瓷行业生产取代粘土提供了借鉴作用。在建筑陶瓷配方中减少或不用粘土是建筑陶瓷行业多年的期望,无论从环保节能,还是对于厂家降低生产成本、提升竟争力方面都是有益的。通过应用能够摆脱粘土资源的制约,部分或完全的替代粘土。我公司将进一步研究,让配方中粘土的替代更加便捷,使配方更加完善。