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Power Drive VorteX钻具系统配套PDC钻头优化设计

2014-09-14刘鹏飞中海石油中国有限公司天津分公司天津300452

长江大学学报(自科版) 2014年16期
关键词:机械钻速井眼钻具

刘鹏飞 (中海石油 (中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

和鹏飞 (中海石油能源发展工程技术公司,天津 300452)

李凡,余涵 (中海石油 (中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

Power Drive VorteX(简称VorteX)钻具系统通过井下高性能泥浆马达的使用,可以为井底钻头提供最高可达250r/min的转速,增大动力,有效解放机械钻速,获得较高的钻井效率,但施工中发现采用该系统也给PDC钻头带来较大的损坏[1]。为了解决该问题,笔者对VorteX钻具系统配套PDC钻头进行了优化设计,以便为油田进行高效钻进施工提供帮助。

1 VorteX钻具系统结构

VorteX钻具组合如下 (以∅215.9mm井眼为例):∅215.9mmPDC钻头+∅171.5mm旋转导向工具(Power Drive675X6)+∅171.5mm过滤接头 (Filter Sub)+∅171.5mm直马达 (Motor)+∅165.1mm浮阀接头+∅171.5mm非磁钻铤+∅171.5mm MWD+∅171.5mm非磁钻铤+∅165.1mm随钻震击器+X/O+∅127mm加重钻杆×14(见图1)。其中,马达采用斯伦贝谢A700MGT7866系列7/8头、6级直马达,与顶驱复合的最高转速一般限制在250r/min内;过滤接头主要用于过滤直马达胶芯剥落物以及泥浆内较大杂物,每次钻具出井需清理接头;旋转导向部分可依据井眼状况以及造斜需要选择。

图1 VorteX钻具系统组成结构图

开发VorteX钻具系统的主要目的是在旋转导向钻具的基础上,通过井下高扭矩直马达的使用,解决转盘以及顶驱系统最高持续输出扭矩和转速的限制。该系统的主要工作原理如下:通过与顶驱提供的钻柱转速和井下马达转速相结合,可以增加可用扭矩和钻头转速,用井底更高的扭矩输出能力允许工具承受更大的钻压,从而提高了机械钻速,降低了钻井成本。同时,相对于常规旋转导向系统,其钻井时的扭转振动和其他的振动损坏也大为减小,因而所有的输入能量都用于高效钻井和使机械钻速最大化,特别是在大狗腿度井段,VorteX钻具系统降低了套管磨损和钻柱的疲劳损坏,减少了钻柱或套管的失效风险。此外,所有外部部件都随着钻柱旋转,这能够减少摩阻并增加机械钻速,且全程旋转的特性也能帮助清洁和调整井眼,从而降低压差卡钻和机械卡钻的风险。

2 配套PDC钻头设计

渤海某油田主力开发油层位于沙二段、沙三段,钻井深度大,分布井段长,地层岩性差,地层岩性不均、互层多,可钻性一般,钻头选型范围小,很大程度上制约了机械钻速的提高。通过对该地区已钻井井身结构、地层压力系统的研究和钻井复杂情况分析,决定采用如图2所示的井身结构:∅444.5mm井眼×∅339.7mm套管+∅311.2mm井眼×∅244.5mm套管+∅215.9mm井眼×∅152.4mm尾管,其中∅311.2mm井眼以进东营组50m为中完原则,后续采用∅215.9mm钻头,配套VorteX钻具系统钻进至沙三段完钻。

2.1 PDC钻头初步选型

部分老井钻头使用情况表如表1所示。所有井全部使用5刀翼16mm或19mm切削齿的PDC钻头,以MS1951型和CK605K型PDC钻头为主,平均机械钻速15m/h左右;无论是钢体还是胎体5刀翼19mm PDC钻头,在机械钻速方面表现相当;X8井使用了一只5刀翼、16mm切削齿的胎体M1653SS钻头完钻,第一次入井发生了泥包,故初期以5刀翼19mm齿PDC钻头为主要选择对象。

表1 部分老井钻头使用情况表

2.2 PDC钻头前期改进

根据已钻东营组、沙河街组PDC钻头使用情况,结合钻头厂家对常规5刀翼19mm齿PDC钻头进行了改进设计,最终采用CKS605型和TS1951SS型钻头,2款钻头采用中等冠部,长抛物线,较长冠型,5直刀翼,单排19mm齿,设计5个水眼。

通过现场实际使用 (钻井参数为钻压2~4t、顶驱转速40~70r/min、排量1800~2000L/min),对出井钻头进行分析,发现钻头损坏部位以肩部及切削外沿为主,损坏形式以切削齿磨损为主,磨损量大约在3.175mm,次要损坏为尖崩刃、复合片破损。这是由于VorteX钻具提供的高转速以及钻头稳性、地层不均质的原因,导致钻头在井下运行不稳。由于存在一定涡动现象,因而受到了不规则的载荷冲击[2-3]。改进后钻头配合VorteX钻具的强大动力下,4口井钻头均有大幅度提高,整体平均机械钻速达到26.85m/h,平均机械钻速较老井提高了80%。在∅215.9mm井眼中,TS1951SS型钻头在东营组、沙河街组整体表现比较平稳,而CKS605型钻头在东营组机械钻速较高,之后在沙河街组逐步降低,钻头机械钻速变化幅度较大。

2.3 PDC钻头优化

为了进一步提高机械钻速,分别对2个型号的钻头进行改进优化。将CKS605型钻头后冠部形状改为短冠部,布齿由原来的36颗改为41颗,增加布齿量,提高冠部附近布齿密度,增强后续攻击力,避免后期机械钻速大幅度下降;喷嘴数量由原来的5个改为7个,可以更精确地调整喷射面积,使水力分布更为均匀,保证较高的清洗效率,防止泥包现象。同时通过软件模拟,对钻头切削齿受力进行分析,然后对布齿结构和密度进行优化,使各切削齿受力更加均匀,减小切削齿损坏几率,提高切削效率,延长钻头使用寿命。针对TS1951SS型钻头,在原型号基础上,将鼻部圆弧减小,冠型高度降低5.2mm,同时复合片出刃提高1mm,使钻头更有效地吃入地层,同时水眼数量未变。此外,建议将喷嘴直径由18mm改为16mm,以增强水力射流。

3 现场应用效果

将优化后的VorteX钻具系统配套PDC钻头在渤海某油田进行了现场试用,应用情况对比如表2所示。表2结果表明,TS1951SS型和CKS605型PDC钻头在后续井中均表现良好,机械钻速较优化前大有提高。因此,该配套PDC钻头具有较好的市场应用前景。

表2 优化前后PDC钻头在该油田的应用情况对比表

[1]杨丽,陈康民.PDC钻头的应用现状与发展前景 [J].石油机械,2003,31(3):70-71.

[2]邵明仁.PDC钻头厚层砾岩钻进技术探索与实践 [J].中国海上油气,2008,20(1):44-47.

[3]匡立新,吴波 .合理优选PDC钻头是提高深井机械钻速的有效途径 [J].钻采工艺,2001,24(2):75-76.

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