600 MW QFSN型水氢氢冷汽轮发电机线棒出水温差超标原因分析及防控措施
2014-09-02梁堂雄
梁堂雄
(广东拓奇电力技术发展有限公司,广东 广州 510663)
600 MW QFSN型水氢氢冷汽轮发电机线棒出水温差超标原因分析及防控措施
梁堂雄
(广东拓奇电力技术发展有限公司,广东 广州 510663)
随着国内经济的高速发展,电力需求成倍增加,我国都上大容量的机组。上海电气集团引进美国西屋公司技术生产的QFSN-600-2型发电机,具有工艺先进、质量可靠、成本较低、结构简单、检修方便、快捷等诸多优点,因此在国内应用较为广泛。但是,一段时期以来,其生产的发电机在投产初期就发现定子绕组出水温差超过国家25项反措标准的问题,给发电机的安全稳定运行投下阴影,影响了电厂的经济运行。现对发电机定子绕组出水温差超标常见现象进行了介绍,对原因进行分析,提出合理的、有针对性的预防控制措施,并在实践中得到验证。
发电机;温差;原因;预防控制措施
0 引言
QFSN-600-2型的发电机在国内得到广泛使用,不少电厂(包括国华台山电厂),都先后发生定子绕组出水温差超标的问题。为了总结经验,确保国内同型号的发电机不再发生定子绕组温差超标,下面介绍发电机绕组出水温差超标故障的原因及预防控制措施。
1 事故回顾
上海电气集团生产的QFSN-600-2型发电机,在发电机汽端每槽出水管上焊接安装铜—康铜热电偶型出水测温元件一个,共84个。通过以下一些案例进行事故原因分析:
1.1 案例一
某发电公司1号发电机在2004年1月16日进行发电机短路试验时,发现13号、14号、39号、40号槽线棒温度迅速升高,发电机定子绕组出水温差超过国家25项反措标准,由于没有及时采取措施,使4根线棒迅速膨胀引起绝缘损坏,造成接地故障。事故原因是线棒汇水盒内有大量纸状物将空心导线堵塞。
1.2 案例二
某发电公司2号发电机自从2004年4月份投产以来,定子线棒定冷水进出水压差调试时为185 kPa,随着机组运行时间的增加,到8月份,线棒的进出水压差也逐步升高到400 kPa,超过了厂家200 kPa的设计值,说明线棒存在堵塞现象,引起定子绕组出水温差超标。2004年10月27日,在2号机组小修期间,对全部线棒进行了吹扫,吹出了大量的黑色物质,经化验,主要成分为氧化铜。
1.3 案例三
2007年8月7日,国华台山电厂1号发电机在运行中,上层7、22、27、31、32、40、41号槽线圈出水温度低,37号槽线圈出水温度高;发电机上层线圈最高出水温差为12.1 K,超过8 K的标准,如图1所示。2008年1月2号小修期间,对测温元件检查发现,部分测温元件包扎厚度不均,有些较为松软、较薄,温度显示较低的测点包扎不严,如图2所示。
图1 处理前定子线圈出水温度(600 MW负荷)
图2 定子线圈温度测点焊接及外部隔热保温材料包扎情况
2 发电机线棒出水温差超标原因分析
综合上述案例分析,造成发电机定子线棒出水温差超标的原因主要有3种:
2.1 机械杂物堵塞
机械杂物堵塞线棒造成的温差异常在水内冷发电机运行中时常发生。定冷水系统中存在的机械杂物随定冷水流入空心导线,大的颗粒会堵在汇水盒空心导线的入口处,小的颗粒会进入空心导线内部卡在某处,造成整个线棒堵塞或局部堵塞。由于堵塞造成冷却水流量不均,带走的热量不同,线棒的温度及出水温差就会超标。
造成线棒机械杂物堵塞的主要原因有:
(1) 发电机在生产制造过程中汇水环中的焊渣、线棒水盒因焊接引起的氧化皮或异物未清理干净。
(2) 安装过程中定冷水外部管道系统清理不干净,管道内留有焊渣、异物等。
(3) 运行中化学漏树脂,滤芯破裂,造成树脂及滤芯破损物进入空心线棒造成堵塞。
2.2 氧化腐蚀堵塞
水内冷发电机线棒在制造、运输、安装、维护、运行各个环节都可能产生和诱发氧化腐蚀。氧化腐蚀产物造成线棒堵塞会使进出水压差、进出水温度、温差发生异常变化,较轻微的会造成线棒的出水温差超标,限制发电机的出力,严重的甚至会烧坏发电机。
产生和诱发空心导线氧化腐蚀的主要原因有:
(1) 在制造过程中线棒进行水压试验、水流量试验、热水流试验后,放置时间长,未能及时将水吹干,造成空心导线内表面氧化腐蚀。
(2) 在运输保管过程中定冷水系统未进行充氮密封或密封不良,使潮湿的空气进入空心导线,长期放置造成空心导线内表面氧化腐蚀。
(3) 在基建安装时,发电机线棒通水后,系统停运时,不能将水放净吹干,长期放置造成线棒空心导线内表面氧化腐蚀。
(4) 机组检修停机时间较长,定冷水不能全部放净吹干,造成空心导线内表面局部发生氧化腐蚀。
(5) 定冷水水质控制不好,水箱未充氮密封,定冷水pH值长期低于规定标准,造成氧化腐蚀等。
2.3 测温元件安装质量不良
测温元件安装质量的好坏,是能否正确真实反映线棒温度和出水温度的前提条件。如测温元件不准,将使运行人员无法准确地判断发电机的运行温度。
造成测温元件温度测量不准的主要原因有:
(1) 出水测温元件热电偶在汇水环引水管接头焊接位置(距汇水环尺寸)不一致,造成测量误差。
(2) 出水温度测温元件保温层包裹不均匀,厚度不统一,受冷氢影响造成测量温度偏差。
(3) 出水测温元件热电偶焊接质量差或存在虚焊现象,造成测量温度偏低或温度跳动。
(4) 测温元件接线柱压接松动或存在电腐蚀,造成测量回路电阻发生变化,影响测量的准确性。
(5) 铁芯端部测温元件抗电磁干扰性能差,导致在运行工况下测温元件不能真实反映实际温度等。
3 发电机线棒出水温差超标的预防控制措施
针对上述引起发电机线棒出水温差异常的原因,采取有效的预防控制措施非常必要。
3.1 防止线棒机械杂物堵塞
(1) 在发电机进行制造、安装的过程中,必须严格控制定冷水系统的清洁度,通过采取严格的控制措施,确保发电机定冷水系统无加工、安装时产生的机械杂物。
(2) 发电机投运前必须做热水流试验或超声波流量试验,以鉴别发电机线棒是否有堵塞现象,如发现有堵塞现象就要进行单根线棒水流量测试,并彻底解决堵塞问题。
(3) 发电机投运前定冷水外部管道系统必须进行彻底冲洗,做到无任何杂质,水质合格,严防定冷水外部系统的杂物进入线棒。发电机汇水环首次通水时,应将汽励两侧排污门打开,进行彻底冲洗排污后,再进行定冷水循环。
(4) 发电机停运时要进行反冲洗,为防止反冲洗时将沉积在汇水环底部的机械杂物重新带入线棒内,在改变定冷水流向前,应先进行充分排污,然后关闭排污门,再进行反向冲洗,之后要对滤网进行全面的检查和清理。
3.2 防止线棒氧化腐蚀堵塞
(1) 发电机线棒在制造、安装、检修过程中,若放置时间超过20天以上,应将线棒内的水放净,并尽量吹干,防止空心导线内表面产生氧化腐蚀,破坏氧化膜。
(2) 发电机在运输保管过程中,要进行充氮保养,保持微正压,防止潮湿空气进入线棒内而发生氧化腐蚀。
(3) 运行中控制定冷水水质,pH值、溶氧和铜离子含量要控制在规程规定的范围内,最好能控制pH值在8~9之间。
(4) 定冷水箱要充氮密封运行,禁止与空气直接接触。
3.3 防止测温元件出现异常
(1) 发电公司要监督制造厂测温元件的安装质量,保证测温元件焊接质量良好,安装位置尺寸一致,保温层厚度一致。
(2) 对于投产时温度偏低的温度测点,若影响出水温差达到报警值及以上,应在停机检修时检查测温元件状况,重新保温或重新焊接热电偶。
(3) 应在大、小修时检测测温系统回路电阻、绝缘符合要求,接线端子紧固无腐蚀,怀疑有问题时,及时检查处理。
(4) 应要求制造厂在制造铁芯测温元件时采用防电磁干扰的测温元件。
4 结语
近年来,上海汽轮发电机有限公司制造的QFSN-600-2型发电机,先后发生多起上述类似事故,本文通过针对该型号发电机线棒出水温差异常进行分析,提出了预防措施,以期对各发电企业防止类似事故的发生起到一定的借鉴作用。
[1] 广东国华粤电台山发电有限公司.600 MW机组集控运行规程
[2] GB/T8564—2003 水轮发电机组安装技术规范
[3] 机械工程手册编辑委员会.电机工程手册.北京.机械工业出版社,1982
[4] 上海汽轮发电机有限公司.QFSN-600-650-2型水氢氢汽轮发电机产品说明书
[5] 国家电力公司.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求,2000
2014-09-02
梁堂雄(1980—),男,广东雷州人,研究方向:电力系统。