板石煤矿采区设计优化的探讨
2014-06-18张立勇
张立勇
(珲春矿业集团板石煤矿驻矿安监处,吉林珲春 133300)
板石煤矿采区设计优化的探讨
张立勇
(珲春矿业集团板石煤矿驻矿安监处,吉林珲春 133300)
本文根据板石煤矿生产现状,结合生产技术条件,对采区设计进行优化,减少岩石工程量,降低了生产成本,保证了采区接续,缩短了工期。
方案 优化 比较 可行
板石煤矿原设计生产能力为90万吨/年,现增能到240万吨/年。自2009年在全面回采过程中,矿压显现强烈,矿井大面积来压,主井、副井、风井井筒和-480车场巷道及二采区开拓巷道变形严重,影响了通风、运输、机电、排水等系统。矿井进入全面翻修阶段,副、风井绞车担负着运料的任务的同时,还担负着翻修提矸和开拓排矸任务,由于提升能力的不足,严重制约了二采区开拓巷道的进尺,使开拓巷道施工停止八个多月,造成采区接续紧张。
1 优化设计原因
矿井全面来压,造成-480系统及各主要开拓巷道严重变形,需要全面翻修,排矸占用大量矿车,严重影响开拓进尺,使采区接续十分紧张。
由于各主要开拓巷道及准备巷道表现为通风距离长且变形严重,并且随着矿井开采深度不断增大,存在巷道通风断面小、通风阻力大,通风困难。
矿井原设计生产能力为90万吨/年,现增能到240万吨/年。但副、风井断面,绞车提升能力均按90万吨/年井型装备的。主要通风机也是按90万吨/年装备的,只有主井大倾角皮带机能够满足240万吨/年的提升能力。巷道的全面翻修和矿井的开拓进尺完全靠风、副井绞车担负排矸,再加上运料。造成风、副井绞车提升能力严重不足。
随着回采速度的加快和矿井产量的加大,采区接续紧张,急需进入二采区。而原设计方案中三条大巷均布置在岩层中,矿车排矸严重制约着开拓进尺,按原设计施工远远满足不了采区接续的要求。
全岩巷道采用矿车排矸,施工进度慢,系统无法按期形成,无法保证采掘正常接续。
采煤工作面安装、回撤频繁,几乎每个月都有,严重影响开拓排矸。
矿井矸石提升系统能力不足,制约全岩巷道的施工进度,同时也急待缓解风、副井轨道运输压力。
2 优化设计的原则
针对以上问题,本着“安全第一”的指导思想,为全面改善矿井通风条件,满足矿井年产量和采区接续的总体要求,对原设计优化势在必行。
2.1 原方案
二采区皮带大巷与轨道大巷布置在-585m水平延伸到北河堤保护煤柱,皮带大巷全长1520m,轨道大巷全长1520m。为全岩巷道。排矸采用绞车提升至地面。
二采区回风大巷布置在-575m水平延伸到北河堤保护煤柱,全长1500m,为全岩巷道。排矸采用绞车提升至地面。
19层材料巷布置在19号煤层中延伸到北河堤保护煤柱,全长1350m。为半煤岩巷道。
19层回风巷布置在19号煤层中延伸到北河堤保护煤柱,全长1150m。为半煤岩巷道。
最后用联络巷将五条大巷在边界联接。
2.2 修改后方案
二采区皮带大巷按原方案已施工完220m,按-5°施工16m,放平施工28m平巷进入19b煤层,沿19b煤层顶板施工约76m见DF27断层,过断层按6°上山进入20a煤层,沿煤层顶板施工145m后见DF28断层,过断层进入19b煤层,沿煤层顶板施工274m见FD28断层,过断层后先施工24.5m平巷,再按-7°38′23″下山施工约118m全岩巷道进入19b煤层,沿煤层顶板施工约180m至设计位置。
二采区回风大巷按原设计已施工完341m,过DF27断层后按10°上山施工约30m全岩巷道进入20a煤层,沿煤层顶板施工约116m,见DF28断层,施工-12°下山约60m全岩巷道见20a煤层,沿煤层顶板施工约240m见FD28断层,过断层后先施工约25m全岩平巷,再按-7°38′施工约66m全岩下山进入20号煤层,沿煤层顶板施工约220m至设计位置。
19层回风巷和19层材料巷仍布置在19号煤层中,沿煤层顶板掘进,但不延伸到北河堤保护煤柱,只施工到FD48断层。
最后用联络巷将五条大巷在边界联接。
3 优化设计后理想效果
修改后布置了两条回风巷道,回风断面增加了一倍,从根本上解决了通风阻力大、风量不足的问题。
修改后布置了两条煤层巷道,取消了二采区轨道大巷,使全岩巷道由4540m减少到1143m,减少岩石巷道3400m,缓解了风、副井提升的压力。
煤层巷道施工速度快,运输采用胶带输送机连续运输,更有利于采区接续。
沿煤层掘送开拓巷道,更有利于布置工作面。
4 可行性分析
两条大巷主要是为大巷西侧19号、20号煤层服务,西侧回采19号、20号煤层。20a、21号煤层局部可采,采用四采区开拓系统圈面。
巷道抓煤过程中略有上下坡,但坡度不大,最大坡度不超过12°。巷道中采用卡轨车运输,对运输系统无影响。
原设计中有三条开拓巷道布置在煤层顶板岩石中,且延伸到北河堤保护煤柱。修改后取消二采区轨道大巷的施工,且二采区皮带运输大巷和回风大巷优化后大部分沿煤层布置,只有过断层抓煤层施工少量的全岩巷道。
修改后五条大巷均沿煤层布置,且减少了开拓工程量。运煤可采用煤流运输系统。提高了开拓巷道掘进速度,更有利于完善开采系统,更有利于采掘正常接续关系。为矿井稳产、高产打下坚实的基础。
修改后岩石巷道少施工约3397m,节约总工程量3144m。节约资金2500多万元。
结论:根据以上的分析,采用两巷抓煤层施工,在技术上可行、经济上合理,不但能节约大量资金,而且大大提高巷道的掘进速度,大幅度缩短了采区准备的时间,更有利于采掘正常接续,为降低成本、提高效益创造了条件,为矿井稳产、高产打下坚实的基础。
5 几点启示
(1)矿井增能后,如何在现有的煤层赋存条件及地质构造条件下保证采掘接续,是摆在我们工程技术人员面前的大课题。(2)采区设计及工作面设计不是一成不变的,要根据井下地质条件变化的实际情况进行研究和调整。(3)工程技术人员要随时掌握井下地质变化情况,做到心中有数、思路要放宽、不能钻牛犄角。(4)生产系统存在的问题或能力不足时,如(通风系统、运输系统及其他系统和大面积来压等)如何跟上生产形势需要的步伐满足生产要求,是对我们工程技术人员的考验。
张立勇,工程师,毕业于阜新煤炭学校,现工作珲春矿业集团板石煤矿驻矿安监处。