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汽轮机调节级优化节能技术

2014-04-02撰稿国网河北省电力公司电力科学研究院郭江龙

河北电力技术 2014年5期
关键词:通流热力出力

撰稿:国网河北省电力公司电力科学研究院 郭江龙

据统计,2014年1-8月全国火电设备平均利用小时3 175h,同比下降138h,降幅比1-7月扩大83h,机组负荷率持续下降。而根据汽轮机厂家提供的热力特性书,机组在50%~75%负荷下运行时,其热耗率相对设计值一般增加2%~7%左右,如何提高机组低负荷下热力性能,是机组技改提效的重要研究方向之一。

问题提出:受设计、制造和安装工艺水平限制,现役部分汽轮机组为达到标称的最大出力,通流面积普遍设计过大。以300 MW 机组调节级喷嘴设计面积为例,在最大出力一致的情况下,引进原西屋技术制造的机组名义面积为186cm2,比现役其他机组面积相对小30%左右,其低负荷性能优势明显。另外部分300 MW 机组通流改造后,当额定工况热耗率达标情况下,机组最大出力一般会较设计值额外增加5%左右,也间接证明了部分机组通流面积过大。而汽轮机出力能力裕量和机组热力性能二者相左,出力能力裕量越大,低负荷下机组热力性能越差,直接影响机组的实际运行效率。

推荐方法:推荐以下3 种改造方案,方案1:对首级静叶栅汽道实施分散或集中部分封堵,以减少首级静叶面积;方案2:通过热控或就地关闭最后1个开启的调节汽门油路,运行中调节汽门不再开启;方案3:更换首级静叶以适当降低叶栅高度或对叶栅转适当的角度。其中方案1和方案2的共同点是容易实施,但减少了首级的进汽度,首级和高压缸压力级效率下降。方案3改造工程量较大,但改造后节流损失较小,收益较大。另外方案2仅适用于采用喷嘴调节方式的汽轮机,只要汽轮机顺序阀运行时,各种工况下两侧主蒸汽管不出现单侧进汽,机组不出现振动即可。

应用实例:以某电厂日立技术制造的亚临界300MW 汽轮机组为例,锅炉设计最大流量为1 025 t/h,改造后将原设计调节级喷嘴名义面积245.3 cm2减少25%。试验测试表明改造前后240 MW负荷下发电煤耗降低6.4g/kWh,且机组240 MW工况与300 MW 工况相比,热耗率仅升高125.6kJ/kWh,低负荷热力性能得到明显改善。

建议:汽轮机调节级技改,对提高机组低负荷热力性能作用明显。但需要注意的是,改造并不是单纯的减少通流面积,还需要采用其他辅助手段,如在主蒸汽门至高压缸某压力级处设计一定裕量的补汽阀,避免影响机组带负荷能力。另外改造后,需要对原设计的滑压运行曲线进行试验修正,以充分发挥改造的节能效果。

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