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生物胶清洁压裂液在致密油藏水平井的应用效果分析

2014-03-27

中国新技术新产品 2014年18期
关键词:配液低浓度压裂液

(长庆油田公司第十采油厂,甘肃 庆阳 745100)

生物胶清洁压裂液在致密油藏水平井的应用效果分析

罗 剑

(长庆油田公司第十采油厂,甘肃 庆阳 745100)

华庆油田属于典型的超低渗油藏,储层致密,层内隔夹层发育,纵向非均质性强,部分水平井钻遇致密隔夹层,物性差;随着油田开发进一步扩大,地层物性逐步变差;声波时差205us/m、渗透率0.1md以下地层,用低浓度胍胶很难压开。本文通过分析新型生物胶清洁压裂液在致密储层水平井的试验效果,认为该压裂液较低浓度胍胶具有低摩阻、可回收、施工方便等优点,符合长庆油田高效、节能、环保的发展理念,益于华庆油田致密储层水平井压裂改造。

生物胶;致密油藏;水平井

1 生物胶清洁压裂液简介

1.1 生物胶来源:新型可回收生物胶清洁压裂液是通过对菌种、有机物经微生物降解、分离和纯化而来的一种新型天然高分子压裂液。

1.2 交联机理:生物胶压裂液在外因给定的适当条件下,遇水在分子主价力、次价力、静电力以及机械作用力等综合作用结果形成良好的胶体,随浓度增大,该物质溶液的粘度和弹性会迅速提高,满足压裂液交联及携砂要求。

2 生物胶液体性能室内试验

2.1 液体PH值显中性;按比例称好的可回收生物胶清洁压裂液浓缩液中,迅速搅拌起粘,形成的生物胶清洁压裂液外观清亮,测得其PH值为中性。

2.2 耐温耐剪切性能良好;4%的生物胶清洁压裂液分别在80℃、170S-1下剪切1h粘度仍>20mPa·s,符合清洁压裂液标准要求。

2.3 破胶速度快

2.4 岩心基质渗透率损害低

2.5 对配液水质要求低;生物胶对配液水质适应性广,不腐败。地表水(包括高矿化度水)、地层水,油田污水、都可以用于可用于生物胶压裂施工,不影响压裂液性能。

3 生物胶压裂液现场应用及效果

3.1 现场交联、破胶及携砂情况。A井现场试验表明,3%浓度生物胶压裂液依靠其粘弹性携砂原理,交联及携砂性能良好;对压裂返排液取样二次交联,再破胶三次交联,显示返排液交联及破胶效果与清水相同。

3.2 施工压力分析

(1)同井喷射压力对比。选取A井试验,该井共11段,前8段为低浓度胍胶,第9段为生物胶与活性水,第10、11段为生物胶。前8段平均喷射压力48.4MPa;第9段先用1.3%生物胶,压力降至25MPa后换活性水压力涨至46MPa,再次换1.3%生物胶,压力降至23MPa喷射至完毕。第10段用1.1 %生物胶,压力32MPa,第11段先用0.8%生物胶压力升至40MPa后改用1.0%生物胶,压力降至36MPa喷射至完毕,对比得1.0%生物胶相比低浓度胍平均喷射压力降低12.4MPa;

(2)同井物性及压裂压力对比。A井

采用油管加砂分段多簇压裂11段,前8段用低浓度胍胶+有机硼交联压裂液,后3段用3%稠化水压裂液,其物性及压裂情况见表1。

表1 井物性及压裂数据统计表

前8段平均声波时差211.43us/m,渗透率0.18md,后3段平均声波时差201.81us/m,渗透率0.12md,后3段物性差于前8段。前8段平均破压、工作压力分别为54.31MPa和39.56MPa,后3段平均破压、工作压力分别为45.37MPa和31.27MPa。对比得生物胶比低浓度胍胶平均破压和工作压力低8.95MPa和8.30MPa;

(3)同区块致密储层物性及压裂压力对比。选取一区整体物性差的B井试验,与该区块低浓度胍胶一次性未压开的7口11段物性及压裂情况对比,其物性及压裂情况见表2。数据显示:对比井平均声波时差210.57us/m,渗透率0.12md,试验井平均声波时差205.67us/m,渗透率0.11md,试验井物性差于对比井。对比井采取加前置酸、粉陶突破、多次憋压、调整喷点等多种措施后方压开,破压及工作压力分别为51.39MPa和41.65MPa;试验井全部一次性压开,破压、工作压力分别为47.94MPa和36.74MPa,低于对比井3.45MPa和4.91MPa。

3.3 施工时间分析。配液时间:低浓度胍胶在施工前需先配液后施工,水平井大砂量压裂,每次从配液到循环结束需消耗时间6小时以上。生物胶现场接混砂车直接调配液体,省去配液时间;备水时间:低浓度胍胶需要备够水以后方可配液施工,而生物胶压裂过程即可拉水和回收返排液补充液体,节约备水时间;更换钻具时间:生物胶相对低浓度胍胶施工压力低,降低钻具损耗,减少更换钻具次数,节约更换钻具时间。前期施工的10口生物胶和76口低浓度胍胶井,除去雨天、外协等其它因素,对压裂时间进行比较,得出低浓度胍胶1.43天/段,生物胶0.89天/段,平均每段节约0.54天。

3.4 返排液回收及应用。前期施工10口井,共回收返排液13581m3,回收率91.3%,回收液用于喷射、冲砂、洗井、替补、配携砂液等各种施工。

3.5 经济效益评价。水费:前期施工10口井,按每方水100元计算,井均节约水费:13581m3×100/10=13.58万元;运输费用:直接配液施工,每口井节约大罐至少3具,节约费用0.12×3=0.36万元;污水回收每车30m3,节约车次13581/30=450次,节约费用:450×0.0838=37.71万元;合计37.71+0.36=38.07万元;环保治理:废液直接回收进罐减少了排污坑面积,降低了环保治理费用;其他费用:施工压力低,延长设备及钻具使用周期,减少了更换钻具次数,缩减了施工时间,节省了设备、钻具及人工费用。

3.6 试油及投产效果 。选取试验井压裂段相近、产液正常的邻井试排、采油效果进行对比。试油数据显示:生物胶井均10.2段,日产纯油44.4m3,低浓度胍胶井均10.2段,日产纯油43.1m3,试验井产液略高于对比井,生物胶与低浓度胍胶相比,不影响地层生产能力。

结语

液体性能好,生物胶具有良好的耐温、破胶、助排及回收利用等性能,完全满足压裂液交联及携砂要求;施工压力低,生物胶喷射、破裂和工作压力相比低浓度胍胶均有很大降低,益于华庆油田致密油藏水平井压裂改造;施工周期短,施工方便,现场直接接混砂车配液施工,可边施工边备水,省去配液、清罐和备水时间,液体循环利用,节约备水时间,钻具寿命延长,减少更换钻具时间;回收利用率高,返排液经除砂处理后即可全部回收重复利用,对一井场多口井及水平井压裂优势显著;经济效益好,每口井节约水量及运输费用约67.94万元(包含后期污水处理),返排液直接进罐,降低了环保治理费用;施工压力低,延长设备及钻具使用周期,节省了设备、钻具及人工费用;环保作用显著,返排液直接进罐,取缔了排入排污坑,容易造成排污坑垮塌,污油、污水泄露的弊端,利于环境保护,符合油田安全、环保发展的理念。

[1]陈馥, 王安培, 李凤霞,等.国外清洁压裂液的研究进展[J].西南石油学院学报, 2002(05).

TE357

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