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宣钢530立方米高炉炉缸侵蚀成因分析

2014-03-27

中国新技术新产品 2014年17期
关键词:铁口炉缸炉体

(河北钢铁集团宣钢公司炼铁厂安全管理科,河北 宣化 075100)

宣钢530立方米高炉炉缸侵蚀成因分析

范文忠

(河北钢铁集团宣钢公司炼铁厂安全管理科,河北 宣化 075100)

530立方米高炉在扒炉过程中发现炉缸砖衬被侵蚀特别严重,裂纹特别多,统计大小裂纹共计有51条之多,其中横裂纹22条,基于此,本文首先对生产过程中炉体温度异常情况进行介绍,就侵蚀严重程度进行分析,以供参考。

炉体温度;侵蚀程度;成因分析

一、生产过程中炉体温度异常情况介绍

530立方米高炉于2008年8月19日停炉大修,2008年12月10日开炉,自大修开炉以来本代炉龄共停炉六次,由于多次停开炉,炉体忽冷忽热,炉缸砖衬强度显著降低,炉缸不均匀侵蚀加剧。紧靠陶瓷杯垫的炉底第一层炭砖下部中心温度也已经突破800℃,最高869℃,位于炉缸第二段冷却壁的1#与2#冷却壁之间上部,标高7.141m的TE701#电偶温度于2010年3月24日始开始异常上升,最高达848℃已经接近850℃报警值,2#冷却壁长期通高压水强化冷却,被迫长期堵2#风口生产;

2011年2月17日出现炉缸2#冷却壁水温差升高,热流强度超报警值;2011年2月25日炉缸1#、2#和28#冷却壁水温差异常升高,热流强度报警。最高炉缸1-4段第二块冷却壁水温差上到1.4、1.1、0.7、0.6℃,热流强度为9769 kcal/m2h,最高热流强度达到15000kcal/m2h(炉缸热流强度护炉期为8500~10000 kcal/m2h)。

二,炉体侵蚀情况

(一)风口区域

风口组合砖侵蚀严重,大部分风口组合砖只剩1/2左右;第四段冷却壁(风口带,共28块)上方被侵蚀也特别严重,侵蚀部位长约600mm,宽约500mm,已经接近风口大套。

(二)炉缸

1 530立米高炉在扒炉过程中发现炉缸砖衬被侵蚀特别严重,裂纹特别多,统计大小裂纹共计有51条之多,其中横裂纹22条,竖裂纹29条,最长裂纹位于6#风口下方约1.9m,渣口两边裂纹也有1m多长,最宽裂纹位于渣口上方约15mm宽。

2侵蚀最厉害部位位于铁口部位,1#风口下方,此部位炉缸上沿砌 砖570mm宽,现 剩420mm,侵 蚀了150mm,自上往下,侵蚀越来越严重,铁口组合砖上边砌砖1259mm宽,现剩600mm,侵蚀了659mm,下边砌砖1437mm宽,现剩500mm,侵蚀了937mm;

铁口附近以铁口中心线为中心大约2.5m水平宽范围陶瓷杯杯壁已经不存在,全部充填为泥包料。渣铁已经侵蚀到该部位。

3扒至三十一层铁口区域环炭出现环裂,铁口两边,往北到13#风口;往南到3#风口环炭与陶瓷杯杯壁之间已经出现渗铁;尤其是1#、2#风口位置环炭与陶瓷杯杯壁之间渗铁特别严重(701#电偶就位于此位置)。

4 4#风口位置大约1.2米宽范围,陶瓷杯杯壁被侵蚀相对较严重,此部位铁口中心线高度往下第一块砖(345mm宽)已经侵蚀掉。4#~8#风口尤其是渣口区域侵蚀相对较严重,铁口中心线高度往下陶瓷杯杯壁只剩下一块半砖。炉缸其它部位相对被侵蚀较轻,铁口中心线高度往上外层陶瓷杯杯壁被不均匀侵蚀在50~330mm范围。

5从铁口组合砖往下侵蚀线是一个逐步收缩过程,到炉底陶瓷杯拐弯处即象脚处,高铝砖还剩一块半砖。

6在扒炉过程中取渣皮、砖等样十多个,送北京科技大学检验,做出两个分析,如表1所示。

三、炉体侵蚀分析

(一)530立方米高炉于2008年12月10日大修开炉,至今总产铁量1487177t,单位炉容产铁2806t/m3。针对530立方米高炉大修开炉后的单位炉容产铁来看,目前530立方米高炉炉缸侵蚀状况比较严重。

(二)分析炉缸侵蚀原因有以下几个方面:

①530立方米高炉本代炉龄多次停开炉(六次),炉体忽冷忽热,炉缸砖衬强度显著降低,炉缸不均匀侵蚀加剧;另一方面,炉缸砖衬忽冷忽热,砖衬之间容易产生裂纹或缝隙,冶炼过程中,铁水容易钻入缝隙中,从而加剧炉缸砖衬的侵蚀。

②炉缸侵蚀最严重部位在铁口区域,分析原因:其一,此次大修铁口组合砖材质为塑性结合刚玉复合砖,从实际到货的砖质量来看不是太好,发酥,易掉;其二,大修工期比较紧张,影响铁口组合砖的砌筑质量降低,整个砌筑过程不是很完美;其三,大修开炉后生产,冶强提高比较快,开炉初期长时间使用自制炮泥,炮泥质量不能满足高炉高冶强生产,2009年长时期铁口不正常,易钻漏,铁口浅。由于以上三方面原因,导致铁口组合砖被侵蚀比较快。

③从扒炉过程来看,铁口区域环炭出现环裂,铁口两边,往北到13#风口;往南到3#风口环炭与陶瓷杯杯壁之间已经出现渗铁;尤其是1#、2#风口位置环炭与陶瓷杯杯壁之间渗铁特别严重,701#电偶就位于此1#、2#风口位置。因此判断,炉缸TE701#温度异常升高主要是由于炉缸环炭与陶瓷杯杯壁之间渗铁引起。

[1]车玉满,王宝海.高炉炉缸侵蚀特征及产生原因[J].炼铁.2012.

表1

TF54

A

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