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给煤机皮带跑偏的原因及对策

2014-03-23秦军毅

电力安全技术 2014年7期
关键词:张紧给煤机托辊

秦军毅

(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊 261000)

某公司2 期3,4 号炉配置的24 台给煤机是由沈阳华电电站工程有限公司生产的GM-BSC21-26型称重式计量给煤机,其作用是根据锅炉负荷及磨煤机的需要,调节给煤量,将原煤均匀地送入磨煤机中。自投产后,给煤机皮带经常出现跑偏现象,严重时导致给煤机停运,给机组安全、经济运行带来较大隐患。

1 皮带跑偏原因及对策

1.1 安装原因

1.1.1 给煤机机架歪斜

给煤机机架歪斜包括机架中心线歪斜和机架两边高低倾斜,这2 种情况会造成皮带背向机架中心线歪斜的方向跑偏,且由机架高侧向低侧跑偏。当机架安装误差较大时,只有对机架重新安装,才能彻底解决皮带跑偏的问题。

1.1.2 皮带两边受力不均

给煤机下料口处的半圆弧板与皮带接触过紧,造成皮带两边受力不均,引起皮带跑偏。这种情况的处理相对容易,重新调整该处间隙即可解决。

1.1.3 皮带托辊安装误差

给煤机中的皮带托辊有4 种,分别为皮带、承重、缓冲、计量托辊,每种托辊架的安装误差均可能引起皮带跑偏。当安装误差较大时,只有对托辊架重新安装,才能彻底解决皮带跑偏的问题。

1.2 运行原因

1.2.1 滚筒、托辊粘料

现场运行中滚筒、托辊粘料引起的皮带跑偏现象较为常见。给煤机皮带运行一段时间后,由于原煤中含有水分,煤泥会黏附在皮带工作面上,而给煤机中安装的内、外清扫器很难将其彻底清扫干净。部分煤泥粘在滚筒、托辊上,使滚筒、托辊局部筒径变大,引起皮带两侧张紧力不均,造成皮带跑偏。这种情况往往需要在给煤机停运时进行人工清除。

1.2.2 皮带松弛

由于皮带拉伸产生永久变形或老化,会使皮带的张紧力下降,造成皮带松弛,引起皮带跑偏。要避免发生这种情况,需对皮带定期进行张紧调整。

1.2.3 原煤仓下料不均匀

如果原煤仓下料斗处发生堵塞,原煤下料不均,会造成下料的方向和位置不正确,从而引起皮带跑偏。如果下料偏至左侧,则皮带向右跑偏;反之亦然。此时,需及时疏通下煤斗,使落料点处于皮带中心,避免原煤下料不均,从而解决皮带跑偏问题。

1.2.4 设备机械振动

在运行过程中,给煤机的机械振动是不可避免的。皮带运行速度越快,振动越大,造成的皮带跑偏也越大。其中,托辊的径向跳动引起的振动对皮带影响最大。可通过提高托辊质量,调整电机与减速机的配合,来改善皮带跑偏问题。

1.2.5 滚筒、托辊严重磨损

部分滚筒、托辊严重磨损会使筒径变小,引起皮带两侧张紧力不均,造成皮带跑偏。利用机组检修机会及时更换磨损严重的滚筒、托辊,可有效防止皮带跑偏问题。

1.2.6 频繁使用空气炮

给煤机的原煤斗发生堵煤时,运行人员会频繁使用空气炮进行疏通作业,部分煤渣会被气压打到皮带与滚筒、托辊之间,运行一段时间后,造成皮带跑偏。因此,频繁使用空气炮后,需在2 h 内加强对皮带的巡检工作,及时进行调整和处理。

2 常见调整方法

(1)调整皮带托辊组。当皮带中部跑偏时,可调整皮带托辊组的位置,具体方法是:皮带偏向左侧时,将托辊组左侧朝皮带运行方向前移; 反方向亦然。即,可将托辊左右两侧在托辊架上前后调整。这种方法可消除因机架、托辊架歪斜不大、振动较小等原因引起的皮带跑偏。

(2)调整自动防偏托辊组。一般给煤机都会安装1 组自动防偏托辊,其工作原理是:采用阻挡或产生横向推力的方法,使皮带自动向心运动,从而达到防止皮带跑偏的目的。运行时,保持适宜的自动防偏间隙尤为重要,防偏托辊间隙以10~15 mm 为宜。

(3)调整主动滚筒与被动滚筒的位置。给煤机在运行时,调整主动滚筒与被动滚筒的位置较为困难。安装时,主动滚筒与被动滚筒的中心线必须垂直于给煤机径向方向的中心线。若偏斜过大必然发生皮带跑偏。若滚筒发生偏斜,在检修时间较短时,应将主动滚筒中心线调整与给煤机径向方向垂直,使用被动滚筒拉紧装置调整尾部被动滚筒轴承座的位置,反复调整,直至皮带调至较理想的位置。此方法可以有效消除皮带松弛、机架歪斜引起的皮带跑偏。

(4)调整皮带张紧装置。调整皮带张紧装置是调整给煤机皮带跑偏的主要手段。张紧装置处被动滚筒的中心线,除应垂直于皮带长度方向外,还应垂直于重力垂线,即保证其中心线水平,同时必须保证皮带张紧装置没有卡阻现象。因此,要求提高检修工艺,避免皮带张紧装置张紧力不够引起皮带跑偏或打滑。此方法可有效减少皮带松弛、机架歪斜、滚筒或托辊粘泥引起的多种皮带跑偏。

3 结束语

在生产实际中,引起给煤机皮带跑偏的原因很复杂,往往需要采用多个调整方法才能解决皮带跑偏的问题。为此,必需对给煤机皮带跑偏的影响因素、发生的原因进行全面分析,找到切实可行的调整方法。这样才能有效改善皮带跑偏的现象,保证给煤机长周期的安全运行,提高机组运行的可靠性。

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