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2号高温风机的变频改造

2014-03-10闫青徐朝林闫来伟左清朋

水泥技术 2014年5期
关键词:液力风门风量

闫青,徐朝林,闫来伟,左清朋

2号高温风机的变频改造

The variable Frequency Transformation of No.2 High Temperature Fan

闫青11,徐朝林11,闫来伟22,左清朋22

电机在工频状态下为保证其满足最大运行工况的需要,电机容量均按最大需求选取交流电动机,风机均工作在最大工作需求状态下,为满足工况变化的需要,风机采用调整风门挡板的开度来调节风量的方法。这样能量损失较大,风机效率低,振动也大。同时由于电机电气控制采用星/三角形直接启动,频繁的起停产生5~8倍的启动电流,会导致电动机发热,增加电机维修成本,缩短电机的使用寿命。

1 现状

中国联合水泥集团有限公司南阳分公司6000t/d生产线高温风机,即2号高温风机电机型号为:YRKK800--6.0,功率为3550kW,正常运行时,运行功率为3100kW,风门开度100%,液力耦合器开度54%,转速900r/min。高温风机通过液力耦合器调节速度,其调速范围和调速精度较差,效率极低,存在大量的能量损耗。通过计算现在运行的功率和转速、风门开度,高温风机有一定的节能空间。

利用高压变频器控制风机电机,实现风量的变负荷调节,可克服风门调节线性度差、纯滞延大等难以控制的缺点,提高系统运行的可靠性;更重要的是能够减小因风门变化造成的压流损失,减轻风门的磨损,降低系统对风道密封性能的破坏,延长设备的使用寿命,减小维护量,改善系统的经济性,节约能源。

2 技改方案

(1)拆除现有的液力耦合器等相关附件,电机和风机采用直连。

(2)2号窑尾电气室高压室向北扩展,室内制作电缆沟,采购、安装、对接一台5000kVA高压变频器。

表1 以实际运行功率进行比较,kW

3 投资预算

高压电缆规格型号3*

150,数量30m,控制电缆规格型号7*1.5,数量100m,信号电缆规格型号4*0.75数量100m,共计10万元;高压变频器规格型号HI⁃VERT-YG06/500,额定容量5000kVA额定电压6kV,数量1套,共计100万元;设备拆除和安装费用(含高压电缆头制作)15万元;电机与风机的直连设备和基础加固制作费15万元;电气室、电缆沟土建费用15万元;总计155万元。

表2 按单位时间内的实际消耗电量进行测算

表3 2号高温风机总的效益计算

4 效益分析

(1)通过电机更换改造,提高设备运行可靠性,降低液力耦合器故障维修费用50万元/年。

(2)按照现在的运行功率,拆除液力耦合器,通过变频改造后节能约13%,按照年运行时间8000h,则年节电量322万kWh,经济效益约197万元,不到一年即可收回投资成本。

(3)通过技改,采用高压变频器使尾排风机调速精度和稳定性提高,意味着所传动的风机压力和风量稳定,这对于稳定生产工艺过程是很重要的,而液力耦合器调速精度差,转速波动大,难以保证生产稳定。

(4)高压变频器具有软启动功能,能够降低负荷强度,延长设备使用寿命,并且启动电流小,可提高用电安全系数及减少电网容量;调节风量精度正确、及时、方便,改善工艺操作环境。

5 运行效果对比

改造前后电能消耗情况对比分析见表1~3。

(1)以实际运行功率进行比较(表1)。根据表1可知,改造后2号高温风机系统降低运行功率515kW。

(2)按单位时间内的实际消耗电量进行测算(表2)。根据表2计算可知,改造后2号高温风机的单位时间电耗节约为512kWh/h。

按以上两种方法中节约量较小的方法(每小时节约电量512kWh)计算,按每年8000h运行,节约电量4096000kWh,电价按现行单价0.6142元计算,年节约电费251.6万元,实际收回成本只需6个月。

(3)总的效益计算。通过该设备在运行过程中改造前后的电耗比较,再加上在降低液力耦合器故障的维修费用,则全年可节约的费用为301万元(见表3)。

通过这几方面的实际比较,采用变频改造的效果是比较明显的。■

TMTM921921..5151

B:B

10011001--61716171(20142014)0505--00930093--0202

通讯地址:1河南中联节能工程有限公司,河南镇平474250;2中国联合水泥集团南阳分公司,河南南阳474250;

2013-08-12;编辑:赵莲

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