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采出水处理站改造工程优化设计

2014-03-08陈雯雯

油气与新能源 2014年3期
关键词:污油滤料达标率

陈雯雯

(大庆油田第四采油厂规划设计研究所)

陈雯雯. 采出水处理站改造工程优化设计. 石油规划设计,2014,25(3):35~36

随着聚合物驱、三元复合驱规模的不断扩大,以及水驱普遍含聚合物,采出水处理难度不断加大,采出水处理站原有滤罐在实际生产过程中陆续出现了诸多问题,如,滤料流失、反冲洗憋压且效果变差、滤后水质不稳定等,严重影响了采出水处理站的正常生产。针对这些问题,2座采出水处理站通过改进滤罐内部结构,实现变频反冲洗,并优化相关工艺流程等,提高了采出水处理及滤料再生能力,确保水质达标率的稳定。

1 采出水处理站的优化设计

1.1 改进滤罐内部结构,保证采出水处理效果

目前,由于采出水滤罐内部结构存在不适应性,出现反冲洗水泉涌、分布不均匀;反冲洗后罐内采出水的上层污油覆盖在滤料上,进而形成上层滤料板结,造成反冲洗憋压、跑料、过滤效果变差等问题。因此,针对滤罐存在的一系列问题,进行改进:一是,增设滤料分散再生装置,阻止滤料形成板结,反冲洗泵出口压力由原来的 0.2~0.4MPa降至0.08~0.10MPa,从而确保滤料得到充分彻底地反冲洗,有利于滤料再生;二是,增设浮油聚集器,有利于正常过滤及反冲洗后顶层污油的及时回收,继而提高含油采出水过滤效果,油含量及悬浮物含量达标率分别从90%、73%提升至100%、80%;三是,增设滤层分隔板,主要是将垫料层与滤料层分隔,防止反冲洗时滤料与垫料混层,经过2年多的现场运行滤料填补率由原来的17%下降至4%。

1.2 优化反冲洗工艺,实现全自动变频反冲洗

滤罐反冲洗是滤料再生的重要环节,工频反冲洗造成滤料反冲洗不均匀、易流失、能耗高等问题。设计中采用全自动变频反冲洗,应用微机控制变频调速技术,将反冲洗水泵、变频器、滤罐及反冲洗进出口电动阀整合为集中控制系统,实现人机界面对话,值班室内即可完成整个反冲洗操作。同时,将反冲洗操作系统设置灵活多样化,根据滤罐实际情况,选择不同的反冲洗方案(全程启泵反冲洗、前期余压反冲洗、不启搅拌器反冲洗),确定不同的待洗滤罐(每次反冲洗滤罐任意组合),设置不同的反冲洗参数(启搅拌器时间、反冲洗强度和时间),实现个性化反冲洗。变频反冲洗设计方案的人性化、精细化、灵活化,不仅降低岗位员工的劳动强度及泵的能耗,而且提高反冲洗效率,从而达到提高水质达标率的效果。

1.3 打破常规设计思路,实施分批次反冲洗

反冲洗方案确定后,进行回收水池容积校核。该采出水处理站已建滤罐数量为4组,每组滤罐反冲洗水量 260m3/次,已建 800m3回收水池有效容积560m3。采用集中反冲洗方式,需新建800m3的回收水池1座,回收水一次性进入池中,集中在同一时间段内向上游采出水系统排水,排水后2座回收水池空置 18h。采用该设计方案,采出水处理站需新增占地 500m2。为节约地面建设投资,方案考虑在不新建回收水池的条件下,提高设备运行的时效性,经过现场数据调查和详细核算,得出滤罐分批次反冲洗与集中反冲洗达到的反冲洗效果相同,且对上游采出水系统无影响。因此,设计中确定不新建回收水池,利用原有回收水池,采用分批次反冲洗方式。每次依次反冲洗2组滤罐,每批次间隔3h,每次反冲洗总水量 520m3。反冲洗水不集中在一段时间内进入回收水池,而是在24h内分批间断地进入池中。实施分批次的反冲洗设计不仅提高回收水池的时效性,而且缩短工程施工周期,节约工程投资。

1.4 探索回收工艺设计,采用螺杆泵作为回收水泵

以往回收水泵采用离心泵,这种回收方式仅能回收池中采出水,污油只能留在回收水池,随着时间的积累回收水池有效容积不断降低,且泵的维护、维修工作量较大。依据回收采出水污油含量高、杂质多的特性,选择螺杆泵为回收水泵。首先,螺杆泵可以实现负压吸入,新建泵房满足泵的吸入要求;其次,螺杆泵对输送介质要求较离心泵低,输送介质中可在一定程度上混有污油、小粒径固体杂质及少量气体。经过2年多的现场运行,回收水池清淤次数由1年1次延至2年1次,且清淤高度由0.9m降至0.7m。在回收水泵的运行方式上,设计考虑了回收水泵与反冲洗泵同时运行,充分发挥回收水池的容积利用率。

1.5 挖潜节能空间,取消反冲洗水罐伴热管线

反冲洗水罐保温措施为罐内伴热管线和罐外保温层,结合现场运行情况发现伴热管线对反冲洗水温度影响较小。一是,罐内反冲洗水的停留时间短,平均停留时间为 2~3h;二是,保温层效果较好,保温层采用硬质复合硅酸盐绝热板,罐体热损失很小,罐内水温34℃与来水水温35.5℃变化甚小,对反冲洗效果基本无影响。因此,设计方案取消反冲洗水罐内伴热管线,减少了一次性伴热工艺的基建投资,避免后期生产运行中伴热管线腐蚀穿孔的维修工程量。经过3个采暖期运行,反冲洗水罐运行平稳,反冲洗效果良好,且降低了日常运行成本。

2 实施效果

进行改造的2座采出水处理站投入运行以来,运行效果比较稳定,水质达标率有明显提高。一是,2座采出水处理站滤罐进出口压差较小(稳定在 0.03~0.06MPa),反冲洗无憋压现象(反冲洗泵出口压力 0.08~0.10MPa);二是,每年春季开罐检查20座滤罐时,观察到滤料均较为干净、松散,上层滤料无板结,滤料基本无流失;三是,采出水水质达标率提高,油含量达标率由90%提高到100%,悬浮物达标率由73%提高到80%;四是,采出水处理站采用全自动变频反冲洗系统后,实现了人机界面对话,反冲洗调节方便、灵活,降低员工劳动强度。

3 经济效益分析

一是,不扩建800m3回收水池 2座及配套阀门管网,节约工程投资约300万元。

二是,反冲洗采用变频装置,与工频相比年节电73000kW·h,节电费3.4万元/a。

三是,采出水水质得到改善,相关两个区块共175口注水井和 267口采油井受效,注水井平均注入压力下降0.08MPa,总增注量500m3/d,采油井总产液量上升420m3/d。既达到开发要求注“好水”的目的,又对油田增产起到辅助作用。

四是,改造工程运行后期设备维修、维护时,减少清淤工程量,每次节减2万元。

[1]杨剑天.含油污水处理工艺改进技术研究[J].科学技术与工程,2011,11(36): 9057-9060.

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