连轧机主传动系统改进
2014-02-26李东笃
李东笃
(山钢股份莱芜分公司特钢事业部,山东 莱芜 271105)
一、前言
莱钢小型合金钢生产线主要生产12~60mm合金钢圆,年产36万t。自投产以来,连轧机组2#、4#机列出现减速机打齿、断轴、轴承损坏、联轴器磨损快等缺陷,故障频率高维修成本大,严重制约该线生产,为此,实施了针对性优化改造。
二、机组主要缺陷
(1)原减速机内部结构复杂,整体刚性差,轴承易损坏、轴肩位置易疲劳断裂;减速机内支撑筋板偏薄,整体刚度差,壳体严重变形(图1)。
图1 改进前减速机结构及传动原理示意图
(2)电机与减速机之间的弹性柱销联轴器磨损快,误差补偿量较小,磨损后受力不均,尼龙柱销经常被切断,导致电机振动严重,寿命降低。
(3)减速机输出轴联轴器允许角位移量小,导致齿面磨损快,使用寿命低,更换维修麻烦。
三、改进措施
1.减速机结构改进(图2)
(1)改进减速机的传动形式。在传动比、承载载荷不变的情况下,将原结构6级传动改为4级,结构简化,去掉原惰轮轴系。
图2 改进后减速机结构及传动原理示意图
(2)缩短各传动轴的长度,增大轴的刚度。其中输入轴的长度由1 700mm缩短到1 030mm;原最长轴1 760mm缩短到1 350mm;减速机壳体尺寸缩小,整机刚度大幅提高。
(3)所有齿轮毛坯均采用锻件,不再采用原焊接结构,增强了正轮抗交变载荷能力。
(4)优化设计壳体轴承孔的位置,便于加工和精度的提高。
(5)新轴承的最短计算寿命在3.5年以上,远高于原设计使用寿命。
(6)润滑系统由机外润滑改为机内润滑,减少泄漏。
2.电机与减速机间联轴器的改进
原电机与减速机之间的联轴器的是弹性柱销式联轴器,使用寿命低。
优化改进后采用鼓形齿式联轴器(图3)。此联轴器具有以下特点。
(1)承载能力强,规格相同时比原联轴器承载能力提高15%~20%。
(2)角位移补偿量大。鼓形齿式联轴器的许用角位移为1.5°,而原联轴器许用补偿量仅为径向0.15~0.25mm,角向0.5°。
(3)鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,齿面磨损慢,降低了噪声,维修周期长。
(4)外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。
(5)传动效率高达99.7%。
3.减速机与轧机间万向节联轴器的改进
原使用的是GSL-Z355型齿式联轴器,其与减速机联接处为球面齿,存在以下缺。
(1)允许摆角度小(<1.5°),磨损快,寿命低,调整难度大,操作不便。
(2)由于垂直使用,润滑油容易泄漏造成磨损。
优化改进将原联轴器的上部齿式联接方式改为万向结构 (图 3)。
改进后具有以下优点。
(1)允许折角增大为2.5~5°,完全满足正常生产要求。
(2)减少了漏油现象,解决了润滑不良的问题。
(3)安装简单,使用方便,故障较少。
图3 改进后万向节联轴器
四、结论
通过对连轧2#、4#主传动系统的优化改造,运行3年多以来,设备运行稳定可靠,备件维修费用、维修工作量明显降低,经济效益显著,为该轧线的稳定顺行和产能的提升提供可靠的设备保证。
[1] 成大先. 机械设计手册[M],北京: 化学工业出版社, 2002.
[2] 文斌. 联轴器设计选用手册[M], 北京: 机械工业出版社,2009.
[3] 李曼云. 小型型钢连轧生产工艺与设备[M], 北京: 冶金工业出版社, 1999.